集气站自动排污系统优化
2013-04-29赵尹琛马国华牛振群王婷娟
赵尹琛 马国华 牛振群 王婷娟
【摘要】目前集气站排污系统采用了电动球阀排污及疏水阀排污,随着这些设备的使用,减轻了员工的劳动强度。使用几年来,我区在这两方面做了大量的工作,取得了一些成效,但还存在不足之处,本文对集气站目前所用的排污系统存在的问题,提出了建议和改进。
【关键词】电动排污 疏水阀 分离 自动
1 设备现场使用情况及存在问题
1.1 电动排污系统
1.1.1 电动球阀排污原理及现状
电动球阀排污,由差压液位变送器、PLC控制、电动球阀及排液管三部分组成,是一个简单的单回路控制系统,分高低液位控制和排液时间控制两种方式。集气站现场使用的电动球阀有美国Bray 和德国Auma 两种,使用综合比较Bray优于Auma。
1.1.2 电动排污系统存在问题
(1)电动执行机构卡死。
在使用过程中,易出现电动执行机构定位螺栓卡死现象。此问题在Auma电动球阀上比较常见,如表1所示,在冬季生产高峰时在产液量较大的榆9站出现较为频繁,大约为40天。
(2)电动球阀阀座内漏。
在使用过程中,由于各分离器排污主要依靠电动球阀排液,部分产液量大的集气站电动球阀使用较频繁,在排污过程中有大量固体杂质颗粒频繁冲刷电动球阀阀芯密封圈,造成阀座内漏,导致电动球閥停用。使用的排污阀座为整体阀座,不能单独更换密封圈,需整体更换,增加了员工劳动量及运行成本。如表2所示:榆9站、榆11站为冬季生产高分期时产液量较多的站,阀座平均使用周期为30天。
1.2 疏水阀排污系统
1.2.1 现场疏水阀的排污原理及现场使用情况
疏水阀排污为马桶原理,通过下图可以及看出当液位足够高时浮球组F上升,从而带动连杆G向上移动,连杆拉动阀嘴H开启阀嘴H起到排液的效果。当液为下降连杆G带动阀嘴闭合,排液结束。目前集气站主要使用TSS43H和KTSS43H两种型号的疏水阀。
1.2.2 疏水阀排污系统存在问题
在实际生产中疏水阀在运行过程中易发生阀嘴被杂质堵塞,导致疏水阀排污失效。
2 分析原因及改进措施
2.1 电动排污系统故障原因及改进措施
2.1.1 电动排污系统故障原因
(1)电动执行机构卡死:由于部分集气站为AB控制卡件,监控电脑设置排液时间过短,造成突然产液量加大时,不能及时将液排出,导致电动排液与手动排液交叉使用,致使执行机构卡死。
(2)阀座内漏:在生产高峰期时对于产液量较大集气站,频繁使用电动球阀排污,对阀座的使用寿命造成一定影响。
2.1.2 电动排污系统改进措施
(1)延长电动执行机构卡死周期,方法一:AB控制系统的两座集气站,对产液量较大的榆9站与产液量较小的榆10站电动球阀进行互换调整,将榆9站全部换成使用效果较好的Bray球阀,榆10站除生产分离器外,全部换为Auma球阀。方法二:根据计量分离器平均日产液量,重新设定各分离器排液参数,减少电动、手动交叉使用频次,调试后球阀开关频次由调试前的平均8次/天,降至6次/天。
由于实际中有一定实验系数K,所以流量式如下:
(2)延长阀座使用周期,方法一:优选阀座材质,将以前聚乙烯材质密封圈的阀座,更换为陶瓷材质密封圈的阀座。方法二:合理设定排液时间及高低液位,减少电动球阀阀座开关频次,减缓阀座密封圈磨损,延长阀座使用时间。
2.2 疏水阀排污系统故障原因及改进措施
2.2.1 疏水阀排污系统故障原因
闪蒸分液罐疏水阀排污时,由于带压气体通过闪蒸分液罐已排空泄压,在阀体内的含杂质污水需依靠自流压力进行排污,杂质密度大于污水密度,在阀体内底部形成沉淀,久而久之杂质沉淀高度高于排污阀嘴高度,最终导致阀嘴堵塞,排污失效。多出现在日产液量大于7方的集气站,故障周期大约为30天。
综上所述,影响闪蒸分液罐疏水阀不能正常排液的主要因素有以下几方面:
(1)疏水阀阀嘴、阀芯较小,排液量较大时,不能及时将液排出;
(2)阀嘴、阀芯堵塞,导致排污失效;
(3)阀嘴开口不足,导致排液不及时;
(4)集气站产液量较大(不可变因素);
(5)清理周期不合理,导致疏水阀阀体内长期沉淀污物不能及时排出。
2.2.2 疏水阀排污系统改进措施
(1)对疏水阀进行彻底清洗,方法一:拆卸疏水阀上盖,对阀体内部进行清理。优点:能将阀体内部杂质彻底清除,并对疏水阀浮球和阀芯等重要设备进行维护保养;缺点:操作复杂需对阀体保温和阀盖进行拆卸及恢复,工作量大,班站员工不能自行完成,需运行组协助完成。方法二:通过疏水阀冲洗口注水,对阀体内部进行清理。优点:操作简单,不需拆阀或切换流程,集气站员工可自行完成操作;缺点:不能将阀体内部杂质彻底清除 。
(2)扩大阀嘴孔径、对阀芯排液槽开大,对于产液量大于7方的集气站,造成排液不畅的现象,在保证阀嘴密封的前提下,扩大阀嘴孔径,根据日产液量对阀芯排液槽开大。
阀嘴大小与流量的关系:
3 实施效果评价
(1)电动排污系统维护周期大幅延长,由之前的35天,延长到120天,有效减少员工劳动强度。
(2)疏水阀排污系统维护周期大幅延长,由之前的30天,延长到90天,有效减少员工劳动强度,降低维修频次。
(3)优化改造后,未出现排污作业时,气液同时从火炬排放到大气中的现象,有效杜绝环境污染风险。
(4)根据更换疏水阀的成本来算,共节约资金 =3×5=15(万元)。
(5)疏水阀的有效排液率从40%提高到95%
4 建议及结论
(1)根据气井产液量合理设定排液时间及高低液位,减少电动球阀交叉开关频次,减缓阀座密封圈磨损,延长电动球阀维护周期。
(2)经过排污系统优化,疏水阀更换新阀嘴,已达到增加阀嘴流量,加大疏水阀排污能力的目的,下步准备全区推广应用。
(3)通过制定集气站闪蒸分液罐疏水阀维护制度,已保证疏水阀正常运行,下步将继续优化执行。
(4)通过排污系统优化,有效杜绝环境污染风险,下步将继续推广应用。
参考文献
[1] 张建华,牛天军,罗长斌,张建忠,天然气疏水阀在长庆气田的运用[J].石油化工应用,2006,(01)
[2]天然气疏水阀说明书.2004,4