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微爆射流清洗技术在油田的试验与效果

2013-04-29李树民

中国石油和化工标准与质量 2013年7期
关键词:清洗管道

李树民

【摘要】本文介绍了微爆射流清洗技术原理及特点,针对油田注水管道和集输油管道结垢,结蜡的问题,并选择有代表性的注水管道和集油管道进行清洗试验,取得了较好的试验效果,为油田注水管道和集输油管道的清洗提供了借鉴。

【关键词】微爆射流 清洗 管道

在油田生产运行中,集输油管道结垢、结蜡是常发生的问题,导致管道通径变小,流体流动阻力增加,流量降低,甚至造成管道堵塞,降低了系统运行效率,增加了系统能耗,同时也增加了生产成本,降低管道使用寿命等。因此我们在某油田开展了《微爆射流技术清洗集输油管道现场试验》,取得了较好效果,为今后集输油管道的清洗提供借鉴。

1 微爆射流清洗技术简介

1.1 清洗器结构

由自激振荡腔、射流喷嘴、旋流通道和叠加的弹性叶片组成。

1.1.1自激振荡腔

采取风琴管式振荡腔结构,用风琴管式谐振腔作为振荡放大器,谐振腔入口与来水管相连,谐振腔的下部与喷嘴出口相连,出口收缩截面既是激励机构,又是反馈机构。当稳定水流通过时,其收缩面既能使水产生初始压力激动,又能将压力激动反馈回谐振腔,形成反馈压力振荡。根据瞬态流理论,如果压力激动的频率与风琴管谐振腔的固有频率匹配,反馈的压力振荡就能得到放大,从而在谐振腔内产生流体共振,形成驻波,射流剪切层涡流变成大结构分离环状涡流,这种大结构的涡流环可以增强空化作用,从而提高其冲蚀与清洗能力。

1.1.2 射流喷嘴

清洗器前端均匀安装排布多个锥形喷嘴,喷嘴与振荡腔出口连通,当水流经过振荡腔激发以后,能够在清洗器前方散射出伞状的爆破性冲击射流。为了获得最大的射流冲击力,射流喷嘴与清洗界面之间需要最佳的靶击距离,管道口径越大,安装的射流喷嘴的数量越多。

1.1.3 旋流通道

围绕清洗器中轴安装了4条内部有旋转滑道的短管,水流经过旋转滑道后,在清洗器前。

1.2 清洗器技术特点

1.2.1 防堵技术

清洗器上安装的独立旋流通道,解决了传统清洗器在清洗推垢过程中易出现垢堵的问题。在水流透过清洗器时,在清洗器前方汇聚成龙卷风式的旋流,挟带清洗下来的污垢不停地旋转前行,垢末不在管内沉积,直达排污口。

1.2.2 越卡技术

多层、交错叠加的弹性叶片组成的球状清洗器,可以收缩、解体,双向行走,解决了传统清洗器在管道中易出现卡阻的问题。

一是管道局部变形(卡点)长度小于管道内径的20%时,清洗器瞬时停顿,清洗器背压瞬时升高,依靠自身结构的优势,清洗器球状密封冲头的弹性叶片倒伏收缩,能够通过卡阻部位。弹性叶片的倒伏背压要高于清洗压力,以保证清洗效果。

二是管道局部变形(卡点)长度超过了管道内径的20%,清洗器依靠自身收缩已经无法通过,清洗器背压持续升高到一定数值,钢片将全部挣脱禁锢的钢圈,整体分解,散落的叶片随着水流直达管道的末端出口。

2 试验与效果

2.1 清洗注水管线

2011年选取了2条工况较为复杂的管道进行微爆射流清洗试验,分别为5号3配水间切断阀至16号6配水间、朝一污东干线阀8至8号3配水间切断阀。

5号3配水间切断阀至16号6配水间管道长度3.1km,其中规格DN150管道长度1.1km,规格DN100管道长度2.0km,变径部位在5号1配水间附近,管线中间有DN100干线切断阀门1个、旁通2处。从投入清洗器清洗至清洗完毕,历时3.5小时。

朝一污东干线阀8至8号3配水间切断阀,管道规格DN150、长度4.6km,管道连接不同规格的旁通7处,管道中间有DN150干线切断阀门1个。从投入清洗器清洗至清洗完毕,历时5.5小时。

清洗工艺参数选用清洗水流速为0.58-0.65m/s,排放污水量在60-135m3/之间,为管道容积的1.8倍。

从清洗前后末端水质看,清洗后末端含油量未检出,悬浮物固体含量降低到10mg/L以下,清洗效果明显。

从清洗前后垢质分析看,清洗前垢样成分主要有碳酸盐、氧化铁、硅酸盐、硫酸盐等,清洗后,氧化铁占大部分,其它组分均明显减少。而铁成分的增加,主要是因为垢下腐蚀严重;截取清洗前后管道示件看,洗后管壁基本无垢,清垢效果明显。

借鉴微爆射流清洗技术在注水管道清洗成功的经验,2012年我们在集输油管道上进行了清洗试验。

2.2 清洗集输油管线

2.2.1 清洗工艺连接

朝XXX-1集油环从计量间掺水到回油中途有三口报废井,经勘查已用标准弯头连接上,可以进行连续清洗。朝XXX-2井属双管掺水流程,从计量间到井口距离500m,掺水及回油管道共计长度1.0km。清洗前首先进行计量间掺水阀及回油阀的关闭及抽油机停抽,然后用热水(水温50度以上为佳)将管道中的残油替出,准备完毕,开始泄压,切断管道,安装投放装置与回收装置,朝XXX-1环分别在计量间端掺水和回油管道连接,朝XXX-2井分别在计量间端和井口端连接,投放所选清洗器,投放装置与泵车及清水罐车连接好,尾端回收装置的一端出口与污水罐车连接好,准备清洗。

2.2.2 清洗试验

在清洗朝XXX-1集油环试验中,先后投放了55mm、62mm直径的清管器,进行了分级递进式的清洗,确定了合理的清洗参数,即清管器选用直径与结硬质垢内壁间隙1mm左右,流速0.78m/s。随后按照此清洗参数对朝XXX-2井掺水回油管道进行了清洗,取得了较好效果,也验证了试验确定的清洗参数。

但在第一次清洗试验中,清管器遇卡,管道穿孔,从漏点到清洗回收端约800m的距离。管道切割开,发现清洗器已经过该点,管线内有清管器走过的痕迹,管到内壁所结的垢基本清洗干净,局部可见少量薄垢。分析有拐点或变径存在,于是我们采用管线探测仪查找拐点,发现有两处拐点,而距离井口100m处地拐点,从检测情况看,弯度在70度以内,切割开管道,清管器卡在该位置,经测量弯度60度,管道内径缩小30%以上,致使清管器无法通过。

取出被卡清管器,将原来一个锐角弯头换成两个对接的大于和等于90度的弯头,选用了直径62的球状清管器,按照清洗流速0.78m/s的参数,进行了清洗,检查管道,内壁无垢。

2.2.3 清洗效果

从出口端污水样品看,初期较浑,中期很浑,后期清澈。

从管壁结垢状况看,清洗前垢厚度3mm,清洗后,管道内壁无垢。

从集输油压差变化看,在保证计量间总掺水压力与单井(环)回油温度基本不变的情况下,清洗前后集输油压差均下降0.2MPa以上。

3 结论及认识

(1)微爆射流清洗技术在集输油管道清洗中,清管器选用直径与结硬质垢内壁间隙1mm左右,清洗水流速0.78m/s时,除垢效果较好,管道集输油压差降低0.2MPa以上;在注水管道清洗中,清洗水流速為0.58-0.65m/s。

(2)微爆射流清洗技术在对变径、旁通等复杂管道工况适应性强,清洗水量小,时间短、效果好,投资回收期约1.23年,尤其适于长距离管道清洗,具有较强的推广应用价值。建议在管道改造或首次清洗时,应增加简易收发预留口,方便利用微爆射流清洗技术定期清洗结垢管道。

参考文献

[1] 吴长利,唐翠红等.油田地面工程存在的主要问

题及对策.石油规划设计[J],2003,14(4):17-19

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