焦炉煤气在300MW大型循环流化床锅炉掺烧应用
2013-04-29宋伟
宋伟
摘 要:介绍300MW循环流化床锅炉对掺烧焦化厂附产品——焦炉煤气的研究和首次成功应用。焦炉煤气在大容量、高参数循环流化床锅炉应用上取得成功,有较强的推广意义。
关键词:循环流化床锅炉 焦炉煤气 正压 床温 床压
中图分类号:TK229.66 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2013)007-014-03
1 工程概况
江苏徐矿综合利用发电有限公司一期工程为2?00MW国产自主研发型亚临界CFB燃煤发电机组,锅炉设备选用东方锅炉(集团)股份有限公司生产的自主研发型300MW级单炉膛循环流化床锅炉,锅炉型号:DG1025/17.5-II19。设计燃料为劣质煤、煤矸石和部分煤泥。#1、#2机组分别于2009年10月28日、2010年2月5日投产。
表1 锅炉规范
2010年,厂区门口新建一焦化厂,年产富余焦炉煤气约2亿立方米,热值约4000Kcal/Nm3。为充分减少环境排放污染,达到综合利用效果,我公司和焦化厂共同就锅炉掺煤焦炉煤气一事进行友好合作。开始研究并实施在锅炉中掺烧部分焦炉煤气。
表2 净干煤气组成
2 煤气掺烧的方案
2.1 煤气燃烧器在锅炉上的布置
根据锅炉现有布置情况,结合焦炉煤气特点,在锅炉侧墙、后墙交错布置共计8 只气体燃烧器,即侧墙各1 只、后墙6 只。燃烧用风取自上二次风箱。焦炉煤气燃烧器布置(如图1-图2所示),以保证炉内流场的均匀性。
图1 气体燃烧器布置图
图2 气体燃烧器布置图
2.2 掺烧方案的说明
锅炉炉膛尺寸(长卓韤赘撸┪?8275?439?9900。布风板标高为10m。
根据锅炉特点,分别在24.5m层布置6支和在14m层炉左、右侧墙各布置1支煤气燃烧器,每炉共布置8支,实现了在锅炉宽度范围内的均布,理论上也保证了投运时,锅炉两侧的热平衡。为防止爆燃,煤气燃烧器不设点火装置,考虑到焦炉煤气着火点为650℃,计划在炉膛温度达到850℃以上时,也即锅炉正常运行时投运煤气燃烧器,可保证煤气投入到炉膛内时能全部燃烧,防止爆炸。
当锅炉蒸发量在50%~100%BMCR范围内,不需特殊燃烧措施,即可满足汽轮机对参数的要求。若低于50%BMCR 负荷,再考虑需有特殊的燃烧和调整手段。
当锅炉蒸发量在50%~100%BMCR范围内,锅炉原控制参数——床温、出口过量空气系数不变,出口温度的变化也较小,只是炉膛下部空气量和烟速随负荷变化而稍有变化,锅炉出口温度保持在额定值不变。
当锅炉蒸发量降低到50%BMCR以下,为保证其稳定运行,床温和流化速度需有一个最低保证值,因而,炉膛出口过量空气系数相应加大,并且,随着锅炉蒸发量的继续降低,炉底一次风的量基本不变,二次风量随负荷波动而适当变化,这样既保证了锅炉在低负荷时的流化质量,还能维持一个较高的床温,保证低负荷时不需投油稳燃。
本技改工程掺烧焦炉煤气,比例较大,达到锅炉最大连续蒸发量工况下入炉热量的20%以上,所以低负荷工况下,焦炉煤气的投入运行起到了一定的稳燃作用,减少甚至避免床上油枪的投入,既达到了节约燃油的目的,也保证了锅炉在低负荷工况下的各参数在正常范围内。
加入煤气进行掺烧后,锅炉产生的灰量较同等负荷下全部烧煤有较大减少,但是因掺烧量是有限的,按入炉热量计算最多也就是30~40%BMCR工况下设计煤质的热量,因此对锅炉传热影响很小。对循环物料的稳定基本没有影响。
2.3 煤气系统的技术参数(见表3)
3 使用效果
技改后,整套系统的运行平稳。两台锅炉煤气系统在试运行期间,各参数良好,烟、风系统正常、稳定。各级过热器和高温再热器管壁不超温,水冷壁壁温分布均匀,不超温;减温水量少量增加,排烟温度下降较小。煤气掺烧对锅炉实际运行参数基本没影响,可控易控。煤气掺烧达到了锅炉稳定、安全、连续、文明生产的条件。
3.1 经济效益分析
(1)煤气价格:0.30元/Nm3;煤气热值:3800Kcal/Nm3;合同期:两年;流量:2.65?04 Nm3/h计算,年度煤气的支出费用如下:
年煤气总量:2.65?04?4?50=159000000(Nm3)
年总费用:159000000?.30=4770万元
锅炉全部燃烧利用率90%计算,每年焦炉煤气可利用总发热值:
159000000?800?0% =5.4378?011Kcal
同样热值煤炭按2010年电厂平均发热值单价0.135元/千Kcal计算,需煤炭支出款5.4378?011?.135=7341.03万元。
年节省燃料款:7341.03-4770=2571.03万元
年节省燃料成本(税后):(7341.03-4770)/1.17=2197.46万元
(2)灰渣收入损失。按照每年实际掺烧焦炉煤气的总量,年总有效发热值5.4378?011Kcal,入炉发热值5.4378?011?.9 =6.042?011Kcal,折合平均发热值3800Kcal/Kg的煤炭,年合计减少15.9万吨煤炭。
平均按32亿KW.h电量测算,年耗平均发热值4300Kcal/Kg的煤炭155万吨。因焦炉煤气掺烧减少的煤炭量占正常煤炭用量的10.26%。
改造之前,我公司全年灰渣收入约850万。因焦炉煤气掺烧减少的灰渣量也相应减少为10.26%,灰渣收入每年减少87.21万元。
(3)综合效益分析。考虑每年节省的燃料费用及减少的灰渣收入,年掺烧焦炉煤气净收益为2197.46-87.21=2110.25万元。
3.2 改造前后参数对比表(表4)
4 结论
(1)焦炉煤气掺烧项目每年可替代燃煤15.9万吨、减排粉尘 2.87 万吨、减排炉灰3.37万吨,进一步提高城市空气质量。
(2)避免焦化厂焦炉煤气燃烧散放的环境污染。
(3)进一步节能降耗,每年可为公司赢利2110.25万元。
(4)江苏徐矿发电公司的煤气掺烧项目,是针对目前大型循环流化床锅炉特点,紧跟国家节能减排目标而有先见之明的选择。本项目具有示范性,该项目的成功投运,对国内国类同机组进行煤气掺烧有指导意义。
参考文献:
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