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关于端盖式滑动轴承的改进建议

2013-04-08王克强

石油工业技术监督 2013年1期
关键词:渗油油位轴封

王克强

中国石化胜利油田分公司 东辛采油厂 (山东 东营 257000)

胜利油田东辛采油厂采油三矿注水四队共有5台注水泵机组,配备3台YK2200-2/990电机,2台YKS630-2电机。其中YK2200-2/990电机1991年投产;YKS630-2电机2011年投产;电机轴承均采用强制循环润滑冷却方式。YK2200-2/990电机轴承室为分体式,YKS630-2电机为端盖式滑动轴承。由于YK2200-2/990电机轴承室为分体式,与电机主体分开,自投产以来,即使渗漏也不会进入电机内部,不会出现因电机内部渗油造成的停机事故。而YKS630-2电机为端盖式滑动轴承,轴承大部分通入电机内部,外部很少出现大范围的渗漏,而出现渗漏后的润滑油进入电机内部。如:1#YKS630-2电机投入运行时,前后机油观察孔油位均在接近1/2~2/3处(油位不易降低,易使轴瓦温度升高),运行5天后,电机水冷却室及各接缝处开始渗出润滑油,随时间延长,渗漏量增加;停机3天后,停止渗油。经过一段时间,再次投入运行1天后,各部分又出现渗油情况。5#YKS630-2电机开始运行时前端油位在2/3处,后端油位在1/2处,运行7天后发现在电机冷却器以及各接缝处出现渗油情况。该设备的渗油现象直接影响了机组安全运行,因此,必须采取有效措施,彻底消除电机内部漏油,以保证设备的正常运行[1]。

1 YKS630-2电机端盖式滑动轴承漏油原因分析

1.1 原润滑室结构不合理

(1)由于该轴承润滑系统为了保证好的润滑效果,在强制润滑的前提下增加了油环润滑部分,为了保证随轴旋转的油环能正常起到润滑作用,该设计在轴承室回油孔内增加了挡板以保证轴承室内较高的油位,这样即使停泵后,关闭润滑油闸门多余的润滑油流出轴承室之后,电机油位观察孔看到的油位也较高(位于油位观察孔的1/2),这在保证油环润滑的同时,就加大了润滑油渗漏的机会。

(2)由于该设计是中间供油,润滑油进入轴瓦后靠压力向轴瓦顶端流动,要想让轴承室内的润滑油处于流动状态,再加上回油孔处的挡板,油位必然要高于1/2。油位过高,润滑室内的进油多,必然会使温度上升,同时由于油位不易控制,极易造成轴瓦渗油情况的发生[2]。

1.2 轴承室内外压差大

由于注入轴承室的油具有一定的压力,加上转轴的离心力作用,使轴承室内压力大于轴承室外界压力。尤其是电机内侧轴封 (即靠近电机铁芯的一侧),由于该侧轴封正好对应于电机冷却风扇的吸入口,故使该侧轴承室外部为负压,从而进一步增大了该侧轴承室内外压差,加大了漏油。因此,电机内侧轴封漏油量明显大于电机外侧轴封 (即远离电机铁芯的一侧)漏油量。

1.3 气封室连接管设计不合理

在漏油造成停机后检查时发现,轴承室后气封室的密封采用盘根作为密封材料,与电机内部的密封效果不好,同时,与外界大气连接的连接管为尼龙管,这样,当润滑油顺轴流出到气封室时,不能从气封室的连接管流出,而是在连接管中慢慢渗出,进入电机内部,再经过转子的旋转,将油带入到电机内部各个位置,给设备造成事故隐患。

2 消除电机轴封漏油的措施

2.1 改进轴承室进油方式

(1)将轴承室中间进油改为顶端进油,在轴承室顶部加装透明油杯,打开进油闸门后,可以清晰的看到润滑油经油管进入油杯遇顶端后下落进入轴承室,既能对轴瓦和油环直接进行润滑也为控制油位创造了条件,只要看到油杯内有润滑油在流动,就能判断轴瓦的润滑状态,

(2)将回油孔处的挡板去掉,对轴起到润滑作用的润滑油能顺利地流回地下油罐,不受挡板的限制,同时通过上油闸门的控制,可以使润滑油位一直保持在中间合理位置,这样油环仍能正常运行,起到润滑作用。由于这样能使经过泵轴的润滑油及时流回地下油罐,加快了轴承室内润滑油的更新速度,也在一定程度上降低了轴瓦温度。

2.2 加装迷宫密封

在气封室外加装迷宫密封,加强气封室盘根的密封作用,达到降低轴承室内外压差的作用。电机轴高速旋转时,产生的离心力对气封室的作用减小,而由于轴承室内压力高造成的润滑油渗漏,也仅仅流入气封室,而不再是在电机离心力产生的吸力的作用下顺轴进入电机内部,对电机造成影响。

2.3 改换气封室的连接管材料

将原来的尼龙连接管换成金属丝连接管,在轴承室压差作用下,顺轴流出的润滑油进入气封室后,能够顺连接管流出电机,进入接油盒,不再渗入电机内部。

3 改进效果与评价

3.1 渗漏情况对比

改进前,1#YKS630-2电机开始运行时,前后机油观察孔油位均在接近1/2~2/3处(油位不易降低,易使轴瓦温度升高),运行5天后,电机水冷却室及各接缝处开始渗出润滑油。经过改进后,前后电机观察孔油位在1/2处,电机运行15天,电机水冷却室及各接缝处均未发现渗油现象。

3.2 电机温度的变化

改进前,在润滑油温度为45℃时,正常运行的1#YKS630-2电机前轴瓦温度为78℃,后轴瓦温度为72℃;经过改进后,在润滑油温度在47℃时,正常运行的1#YKS630-2电机前轴瓦温度为65℃,后轴瓦温度为63℃。

经过该方法改进后,电机轴瓦渗油现象得以改善,在一定程度上降低了电机因为内部进油造成停机的隐患,同时,电机轴瓦在充分润滑的情况下运行温度得以降低,确保了机组安全经济运行,也为消除端盖式轴承轴封漏油提供了一条有效的途径和思路,具有一定的推广价值。

[1]魏龙.泵维修技术[M].北京:化学工业出版社,2009.

[2]袁周,黄志坚.工业泵常见故障及维修技巧[M].北京:化学工业出版社,2008.

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