白庙、桥口气田低渗凝析气藏挖潜工艺技术
2013-03-03马青印中石化中原油田分公司采油六厂山东菏泽274511
马青印 (中石化中原油田分公司采油六厂,山东 菏泽 274511)
白庙、桥口气田属典型的低孔、低渗、非均质严重的凝析气藏,地露压差小,采用衰竭式开发方式,地层压力下降快,经过10余年的开发,气田已进入低压开采期,产量呈加速下降趋势,稳产难度逐年加大。一方面由于气田渗透率低、层位分散、井距大,相当多的储量难以有效动用;另一方面由于地露压差小,反凝析污染导致气井积液日益加剧,严重影响到气井正常生产,传统的工艺措施已不能完全适应气田的开发现状,必须研究适合气田低压开采阶段的采气工艺技术。
1 气田概况
白庙、桥口气田含气面积59.41km2,探明天然气地质储量200.5×108m3,凝析油地质储量538.28×104t。共有气井78口,开发地质储量72.7×108m3,可采储量30.89×108m3;主要含气层系为古近系沙河街组二段下亚段至三段下亚段 (EsL2~EsL3),气藏埋深2630~4360m,储层孔隙度4.81%~17.17%,渗透率0.1~15mD,气藏原始地层压力26.5~62.79MPa,露点压力20.08~61.6MPa。截止到2012年12月,日产气11.6654×104m3,采气速度0.58%,采出程度14.56%。
2 开发中存在的问题
2.1 气藏构造复杂,动用程度低
白庙、桥口气田凝析气藏埋藏深,构造复杂,断块破碎,单块面积小,砂体横向变化大,且单井控制储量小,储量动用程度低,至2012年12月,动用程度仅36.3%。
2.2 储层物性差,储量动用难度大
白庙、桥口气田平均渗透率为0.72mD,属致密砂岩储层。储层物性垂向差异比较明显,随埋深增加,物性逐渐变差,大部分储层需压裂改造才能获得产能,储量动用难度大。
2.3 层系多、层位散,压裂改造难度大
白庙、桥口气田主要含气层系为EsL2、Esu3、Esm3、EsL3(上标字母u,m表示上亚段,中亚段)4套层系,气藏埋深2630.0~4360.0m,4套层系受沉积环境影响具有不同的储层特征。由于层系多、井段长、层位分散、层间差异大,常规的笼统压裂工艺不能有效改造物性差的储层,使相当一部分储量不能得到有效动用,而且造成压裂液体效率低,影响压裂成功率和措施效果。
2.4 地露压差小,反凝析污染严重
白庙、桥口凝析气藏地露压差小,随着压力的不断降低,地层反凝析和井筒积液严重,气井普遍存在积液现象,井筒积液增加了对气层的回压,限制了气井的生产能力[1],造成气井产能下降快,稳产难度大。表1给出了白庙、桥口气田各层系压力的统计结果。
表1 白庙、桥口气田各层系压力统计表
2.5 随着气田压力的下降,排液采气效果逐渐变差
随着地层压力的降低,大部分气井低产、低能,作业时洗井液和气举时井液、高压气回流地层的现象比较普遍。一方面造成增压气举排液效果逐渐变差,排液效率不断下降,另一方面对低渗气藏,地层压力恢复时间更长[2],既污染伤害地层,又损失高压气,严重影响到气井正常生产。表2给出了白庙、桥口气田部分低能井气举情况。
表2 白庙、桥口气田部分低能井气举情况表
3 挖潜对策
3.1 配套完善排液采气工艺
为了满足凝析气田低压开采阶段的开发需要,配套完善了排液采气工艺。一是优化增压气举排液采气工艺,减少生产过程中的储层伤害,提高气井的排液效率,延长气举周期,提高气井的稳定生产能力;二是做好作业过程中的储层保护,减少地层伤害。
3.2 配套完善水平井多段压裂工艺
为有效提高储量动用程度,配套完善了水平井多段压裂工艺。致密砂岩气藏普遍存在单井日产量低、低产期长以及生产压差大的问题[3],而高含油凝析气藏的地层压力下降较快[4],采用水平井开发深层低渗凝析气藏,既可提高储量控制程度,又可改变近井凝析油气的渗流模式。水平井生产压差小,地层压力下降慢,可有效延缓反凝析的影响,延长稳产期。通过实施水平井并进行多段压裂改造,可有效提高白庙、桥口气田水平井控制储量,提高开发效果。
3.3 配套完善分层压裂工艺
为有效动用薄差层,配套完善了分层压裂工艺。一是在剩余气研究的基础上,优选压裂层,做到有的放矢;二是通过完善分层压裂工艺,提高压裂的针对性;三是提高压裂规模,立足造长缝,扩大单井有效动用储量,改善压裂效果①王乐之,陈天钢.深层凝析气藏潜力分析及挖潜技术.中原油田二○○九年开发技术座谈会材料汇编.。
4 工艺配套研究与应用
4.1 补孔气举一体化管柱
将射孔和气举工艺有机结合,在射孔管柱上配套气举阀,采用补孔气举一体化管柱 (图1),先气举降液,后投杆点火,实现负压射孔,改善射孔效果;同时对射孔后有自喷能力的井,通过气举增强携液能力,可延长自喷期;对射孔后无自喷能力的井,通过及时气举排液,起到恢复产能的作用。实施补孔气举一体化技术,既可有效避免射孔后不喷的二次作业,降低作业成本,又可减少作业施工对地层的污染伤害。
2009年以来,共实施补孔气举一体化管柱26井次,工艺成功率100%。截至2013年2月累计增气732×104m3,增油2170t。平均单井增气28.2×104m3,平均单井增油83.5t。
图1 补孔气举一体化管柱
图2 改进的闭式气举管柱
4.2 闭式气举工艺
随着凝析气田地层能量的逐渐降低,积液现象日益严重,传统的开式气举工艺气举时气液倒灌入低压层,影响排液效率,造成高压气浪费[5],气举时间长,在地面增压机负荷一定的情况下,影响整个气田气举工作的正常开展;同时井内液体的倒灌造成地层二次污染。针对以上问题,2009年以来持续开展增压气举管柱的工艺配套,相继配套半闭式气举、闭式气举工艺。
由于传统闭式气举管柱仅靠油管空间储存液体,容积小,气举频繁,既增加气举工作量,又会造成气举阀疲劳而缩短使用寿命。通过研究,在封隔器上部油管增加液流通道,形成改进的闭式气举管柱(图2),使油管与套管环空连通,增加储液空间,既可缩短气举时间,提高气举效率,延长气举周期,又可减缓气举阀疲劳,从而延长使用寿命。
2011年以来,实施闭式气举8井次,工艺成功率100%,截至2013年2月累计增气117.5×104m3,增油1088.5t。平均单井增气14.69×104m3,平均单井增油136.1t。
与开式气举相比,平均单次注气量减少941m3,平均单次气量增加1397m3,平均单次液量增加3.7m3,排液效率提高1.2,提高幅度达120% (表3)。
表3 闭式气举与开式气举参数对比表
如白40井,该井生产井段2661.5~3341.4m,地层压力仅9.7MPa,气举倒灌现象严重,每次气举损失气量0.1076×104m3,排液量为0,因泡排、气举无效而关井。经分析研究实施闭式气举,措施后采用φ3mm气嘴生产,油压4.4MPa,套压4.9MPa,日产气0.6209×104m3,无需排液正常生产。
4.3 水平井多段压裂工艺
由于凝析气藏低渗、非均质,井段长,单层压裂地层压力下降快,反凝析现象严重,稳产期短;同时多次的压裂改造易污染地层,施工成本高,因此,选用多段压裂工艺,一次对气层进行充分改造。
4.3.1 压裂管柱
由于泵送桥塞工艺施工周期长,易污染地层,且不能满足裸眼井需要;水力喷射压裂施工压力高,排量受限。因此,在综合考虑多段压裂工艺的基础上,优选封隔器+滑套,顶部悬挂密封的水平井多段压裂管柱 (图3)实施多段压裂。
4.3.2 压裂设计
根据气藏特征和水平井的特点,为改善压裂效果,提高压裂成功率,压裂设计方面的做法如下:1)根据深层低渗凝析气田的特点,压裂改造以造长缝为原则,同时综合考虑储层展布、物性、地应力、井距、成本等因素,最大缝长控制在200m左右。
2)对套管完井水平井,为避免因射孔段过长压裂产生过多裂缝,每个压裂段射孔长度控制在2~4m;对裸眼完井水平井,滑套位置对应物性较好的层。通过优化滑套位置,既有利于主缝的形成,又可提高液体效率,提高压裂成功率。
3)采取 “低砂比、造长缝”的原则,结合 “低起步、小台阶加砂”技术,采用粒径300~600μm陶粒,合理控制砂比,降低人工裂缝对砂浓度的敏感性。
4)正式压裂前进行小型压裂测试,获取裂缝延伸压力、闭合压力、闭合时间、压裂液滤失系数、液体效率等相关参数,为正式施工提供技术依据,进一步提高压裂成功率,改善压裂效果。
白庙平1井和白-平2HF井分别于2011年10月和2012年8月成功实施多段压裂,截至2013年2月,累计产气630.0147×104m3,累计产油3937.5t。
4.4 直井多级分层压裂工艺
对井距大、层系多、井段长、层位分散、层间差异大,采用笼统压裂改造不彻底的气井,借鉴套管完井水平井多段压裂工艺,形成直井多级压裂管柱 (图4),在剩余气研究的基础上,合理选层,精细分段,实现直井多级分层压裂。
为了改善压裂效果,一是对改造不彻底的层,通过加大压裂规模,实施重复压裂,挖掘层内潜力。二是对薄差层实施扩射,降低施工难度。
如白66井,通过评价该井剩余天然气可采储量1.50×108m3,可采储量采出程度为11.1%;剩余凝析油可采储量1.20×104t,可采储量采出程度为20.68%,剩余油气可采储量基数大,但由于该井层系多、井段长、层位分散、层间差异大,笼统压裂无法一次改造,而多次改造成本高,污染严重,因此,2012年5月对Esm3的4砂组~EsL3的5砂组 (井段3623.4~4063.1m,共24层44.3m),分7段实施压裂。
措施前油压3.2MPa,套压10.0MPa,日产气0.4676×104m3,日产液1.8t,日产油0.8t;措施后初期油压17.7MPa,套压22.1MPa,日产气2.9533×104m3,日产液24.6t,日产油4.0t。截至2013年2月,油压10.1MPa,套压13.8MPa,日产气1.7425×104m3,日产液4.6m3,日产油1.7t;累计增气423.78×104m3,累计增油694.2t,且产量持续稳定。
4.5 分层压裂工艺
对一般压裂井,为充分改造压裂层,提高薄差层的动用程度,合理选择目的层并进行精细分层,研究推广分层压裂工艺,提高压裂针对性。
根据不同的井况和压裂要求,采用Y221或Y211封隔器与Y241、Y341、Y111封隔器配套组合,实现卡一压二、卡二压二、卡二压三、卡三压二和卡三压三压裂,同时对压裂管柱进行完善,提高压裂成功率。
1)改进喷锚一体工具,将滑套置于封隔器和水力锚之间 (图5),降低沉砂段高度,增大沉砂段环空间隙,减缓压实效应,消除了水力锚封闭压力 ,压后易于解封。
2)应用油管伸缩补偿器起到逐级解封、震击解卡的作用,降低压裂后解封难度。
图3 水平井多段压裂管柱
图4 直井多级压裂管柱
图5 喷锚一体工具改进
2011年以来,共实施分层压裂8井次,工艺成功率100%。截至2013年2月累计增气607×104m3,增油8039t,平均单井增气76×104m3,增油1005t。
5 实施效果
通过加强工艺技术集成与创新,形成了一系列适合白庙、桥口气田低渗凝析气藏有效开发的挖潜工艺技术,保持了气田生产的相对稳定。2009年以来白庙、桥口气田日产气量稳定在10.5×104m3左右,自然递减控制在18%以下,2012年自然递减降至13.11%。
6 结论
1)在气田低压开采阶段,搞好储层保护,不断完善高效的气举排液工艺,提高排液效率,是低渗凝析气田开发的有效途径。
2)采用水平井多段压裂工艺技术是提高储量动用程度,改善低渗致密砂岩气藏开发效果的有效方法。
3)通过分层压裂,充分挖掘未有效动用储量的潜力,是老井挖潜的有效手段。
4)多级分层压裂一次性投入高,产能高,稳产期长,可避免重复作业,从长远看,可提高开发效益。
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[编辑] 萧雨