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浅谈当代100MW汽轮机先进技术对老式机组通流部分的改造

2013-02-24林在山

中国新技术新产品 2013年8期
关键词:汽封动叶叶型

林在山

(哈电集团哈尔滨哈汽实业开发总公司,黑龙江 哈尔滨 150046)

1 关于其当前的状态

现在个别电厂仍旧用100MW汽轮机,它是几十年之前设计的,其主机的装置开始变差。其不利现象有:a.机组设计热耗为9252.8kJ/(kW·h),但是具体的数值并非如此。它的热损较之于全新的设备要高很多,而且它的经济性不高。高、低压缸效率分别为85%和80%,其效率也比较的差。b.机组为纯冷凝机组,不能热电联供。c.机组使用双列调节级,焓降大,叶片展选弦比小,二次流损失大,调节级效率低。d.叶片型线是40~50年代苏联老型线,不具有较好的气动性特征,而且有严重的叶型损失。e.高、低压缸前后汽封、隔板汽封都是老式汽封,其构造不好,不仅齿数不多,而且非常的容易漏气。其竖向的间隙不大,非常的便于运行和停止,容易导致摩擦。f.动叶根部采用轴向汽封,如果设备的运作胀差很高的话,其会显著地出现漏汽现象。g.高压缸后部及低压缸内外流道都是阶梯状,此时上方的张角就相对的要大很多,而且不利于通流,由于蒸汽猛然的在通道里变大而导致脱流现象出现,导致流动的损失变多。h.低压缸动叶拉筋比较多,低压第三级313mm长叶片有两道拉筋;低压第四级长432mm叶片有一道拉筋,末级长665mm叶片也有一道拉筋。对于通道来讲,因为有拉筋,当汽流出现绕流等现象的话,此时它的损失就变多了。i.动静叶轴向间隙过小,对于设备的开启和停运有着较多的弊端。

2关于其通流体系的创新

对于如上存在的这些不利现象,使用许多高超的工艺对其流通要素开展了创新活动,上述的技术均是在别的设备上有效的开展并且获取优秀成就的。

2.1 调节级喷嘴采用子午面收缩叶栅

通过测试我们发现,恰当的收缩比以及子午面型线,能够显著的减少叶栅的不利现象。使用全新的叶栅之后,它的效率得到了显著的提升。为了保证其加工的精确性好,对于喷嘴区域使用焊接模式来处理。

2.2 压力级采用高效后加载“鱼头”叶型

新设计的高压缸压力级均采用后加载的“鱼头”静叶栅。和过去的形式比对来看,后加载静叶栅的最大气动力负荷位置明显移往下游方向,通过测试,我们得知其具有如下的一些优势特征:因为通道前后的压力区和吸力去的压力差不是非常的高,此时其中的二次流的性能就相应的减弱了,导致其损失变多。这种全新的形式不但具有优秀的功效,同时其叶型具有很好的刚度,它的攻角的适用领域比较的宽,此举可以显著提设备的变工况特征。

2.3 动叶片采用红旗叶型

在全新的设计中,高压缸各级直叶片采用公认高效的红旗叶型,其余采用变截面叶片。它的型线是通过许多的气动测试之后才明确的,其有着优秀的气动特点。

2.4 弯扭静叶栅

高压缸静叶全部采用弯扭造型设计,通过理论的探索以及相关的测试,我们得知适用这种全新的设计,它的损耗能够降低四分之一还要多。它使用的铸造技艺非常成熟,其叶身和两侧的围带构成一个统一的模式,这样能够提升隔板自身的刚度特征。

2.5 采用自带围带动叶片

适用这种模式有如下的一些优势特征:

a.可以把围带的里侧设置成斜面的形式,此时的子午面的流道就变得很平顺,而且流通的损失就相应的要少很多。b.其外面使用的是平面形式,能够使得汽封齿变多,降低漏汽反映,全新的汽封是三道的形式。c.此时动叶不需要拉筋,能够降低流动的不利现象。d.动叶顶部形成整圈联接,方便调频,同时还能够降低其应力,确保运作更加的稳定。

2.6 子午面流道光滑

通过分析许多的机组运作要素,我们得知型线会对通流的特征产生非常大的干扰。只有适当的将其尺寸变革,使用平顺的形式,才可提升其效率,而且动叶的尺寸也合理的增加了。

2.7 增大动静轴向间隙

再次调节轴向的间隙,动叶与隔板轴向间隙放大到4mm,此时设备能够及时的运行以及闭合。

2.8 采用径向汽封

换新转子,使用径向的汽封,能够有效的处理漏气情况较严重的现象,同时还能够保证调峰的时候,设备能够及时的运行以及闭合。

2.9 性能优良的末级叶片

末级668mm长叶片是新一代产品,它的强度非常优秀,而且自身的振动性很合理,其功效非常高。其革新的方案如下:静叶出气角沿叶高反扭4°,下部相对径向弯曲,上部为径向,中部略有弯曲。动叶片出气角沿叶高反扭7°,合理的分析连接区的特征,进而可以得知出气角和运算的信息是相同的。

复合弯扭长叶片级的优越性还在于可以提高根部反动度,从而更加有效地提高级效率。根据全三维分析和多种弯曲静叶栅的吹风试验结果,采用这一匹配将使末级效率提高1.8%,处理之后的功效较之于之前有了显著的提升,具体如表1。

表1末级叶片效率增益表

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3机组改造后安全性校核及负荷适应性分析

对各级动静部分的强度进行详细的校核计算,结果表明,机组改造后的高低压缸强度安全可靠。a.“鱼头”叶型对进汽攻角的敏感性差,汽流进汽角范围广,在很大负荷范围内叶型损失不增加,流动稳定,不增加激波强度,有利于机组安全运行。b.动、静叶片轴向间隙的增加,使机组的快速启停与调峰得到了保证。c.668mm新叶片采用可控涡设计,在顶部反动度不超过70%的情况下,可将根部反动度提高到20%以上,不仅大大减小了端部损失,而且在变负荷运行时根部不出现负反动度,大大提高了机组对负荷的适应能力。

结语

采用当代汽轮机先进技术对老式机组通流部分进行改造,可大幅度增容降耗,延长机组寿命。对热电联供的电厂,结合通流改造,将机组改造成抽气式机组,可做到少投入,增容降耗,实现热电联供,延长机组寿命,提高机组运行可靠性和负荷适应性。

[1]刘莲,李傲霜.关于100MW汽轮机通流部分的技术改造[J].黑龙江电力,2001.

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