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WZR无刷自控电机软起动器在球磨机上的应用

2013-02-19樊晓栋

中国钨业 2013年3期
关键词:碳刷滑环球磨机

樊晓栋

(赣州有色冶金机械有限公司,江西 赣州 341000)

0引言

球磨机是有色金属矿山企业选矿流水线上的关键粉磨设备,同时也是耗电量较大的主机设备,如在选矿厂,球磨机耗电量通常占全厂总耗电量的50%以上。由于球磨机属于低速重载设备,起动力矩大,因此,一般球磨机都选用起动性能良好的绕线型异步电动机拖动。随着国民经济对有色金属需求的激增,矿山企业对于粉磨设备的需求也逐步转向大型化,因而用于传动电机的功率也越来越大,如何设计选配合理的起动装置,对于设备的正常运行和电网的安全维护均至关重要。目前,对球磨机电动机起动方式改良已引起不少同行的关注[1]。

作者对当前球磨机中使用的异步电机起动方式进行了分析,针对其存在的主要问题,进行了起动方式和电气控制系统的改进,安装WZR无刷自控电机软起动器的球磨机投入使用后,对提高矿山企业效能,节能减排,保障电机和电网的运行质量和安全产生了良好的效果。

1 频敏变阻器起动方法和存在的主要问题

球磨机的工作原理是球磨机转动时,筒体旋转产生离心力将研磨体(钢球)带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用[2]。由于矿山企业是流水线三班连续作业,一旦主要设备球磨机发生故障,生产线上的其他破碎机、螺旋分级机等设备也要相应停机,将造成较大的经济损失。

目前球磨机普遍使用的是JR、JZR、YR、YZR三相绕线转子交流异步电动机(又称滑环电动机),用于绕线型异步电动机起动方式一般有3种,即转子绕组串电阻、转子回路串频敏变阻器、转子串液体电阻等起动方式。这几种起动方式都需要将转子电流通过碳刷、滑环、电缆等引到地面控制柜与外电路连接,运行中出现的碳刷磨损带来的问题突出,一直没有得到解决,且所需的起动设备多、结构复杂、维修量大,起动完成后还需短接装置来切除起动器。在以上3种方式中,转子回路串频敏变阻器起动方式应用最为普遍,但频敏变阻器起动方式,由于其回路在该电动机的转轴上装有滑环、碳刷、刷盒、短路环等零件,作为这种电动机起动装置,存在如下问题:

(1)起动电流较大、起动转矩较小,对电网产生较大的冲击。这是由于频敏变阻器的电感特性所致[3]。

(2)低电压起动能力差。当电源电压低于电动机额定电压时,用频敏变阻器几乎都无法起动电机。尤其是矿山企业电网负载能力有限,对于重载起动的球磨机(起动电流约为3倍额定电流)时,往往不能顺利起动。

(3)不能满足负荷变化时的起动性能要求。因球磨机的起动负载不是常数,当磨机筒体内钢球和矿浆较少时,起动阻力矩较小,起动能获成功,如果磨机筒体内负荷增加较大,阻力矩增加了,起动随即发生困难,如不及时调整参数,频敏变阻器抽头引线连接处容易发热烧断[4],力矩骤减,电机出现堵转,造成电机烧坏。

(4)电机碳刷与滑环长期摩擦,所产生碳粉会导致电机绝缘的降低,引发电动机故障[5]。且碳刷与滑环的摩擦还会增大接触电阻,引起电机温升过高。

同时,还存在起动平滑性较差、起动过程中发热现象严重和电机碳刷与滑环的摩擦容易产生火花,存在安全隐患等问题。

2 球磨机无刷自控电机软起动器的应用

为提高球磨机对矿山生产条件的适应性,针对上述频敏变阻器起动方式所存在的问题,研究了球磨机的软起动技术的应用。该项技术的核心是在球磨机中采用无刷自控电机软起动装置,去除了频敏变阻器和电机的碳刷与滑环,同时,对控制柜进行了优化设计。与频敏变阻器起动方式相比较,无刷自控电机软起动装置具有起动电流小且恒定、连续无级变阻、可低压起动、运行平稳、热容量大等优点。这种起动方式,起动控制能根据负载的大小,自动跟踪电机转速完成起动,从而彻底避免了频敏变阻器调节负载电流能力差的特性。同时,还具有能动态消除电机运行故障功能,如在电机出现堵转故障时,随着电机转速的降低,起动器会自动投入运行,达到增加电机转矩,减少起动电流的目的[6]。

无刷自控电机软起动器是将起动电阻直接安装在电动机的转轴上,利用电机旋转时产生的离心力作为动力,控制电阻的大小,达到减少电机起动电流、增加起动转矩,使实现无刷自控运行的装置[7]。当电机起动时,随着电机转速的升高,通过改变极板的距离和改变水电阻的温度调节水电阻大小,使电动机以恒定电流、恒定转矩起动。在电机转速达到额定转速后,自动打开排气阀,保证正常运行时,起动器内部的压力与大气压一致,尤其在因电机长时间堵转,电解液烧开、起动器内部压力升高时,安全阀及时打开,能够保证电机和起动器的安全。

起动装置采用电解质溶液导电,不存在电感,启动过程中功率因数可达0.9左右。起动转矩大,特别适用于球磨机、破碎机、大型风机、大型水泵(电机功率130~2 000 kW为宜)等设备重载起动。因为这种起动方式属于软起动方式之一,故可以称具有此起动性能的球磨机为软起动球磨机。

它主要由机壳、电解液、动极板、弹簧、接线柱、安全阀、排气阀等构成。电机软起动结构示意图(见图1)。

图1 电机软起动电气结构示意图

3 应用效果

根据以上设计,将无刷自控电机软起动装置应用到某企业生产的直径1.5 m×3 m,1.83 m×4.5 m,2.1 m×3.6 m和2.4 m×3.6 m的4种系列规格球磨机上,这类设备为目前中小型选厂的主流机型。经过2年多的产品跟踪,全部20余台设备运行稳定。根据使用情况反馈,应用WZR软启动器后,基本实现了对产品设计预期目标。

采用WZR无刷自控电机软起动器装置的球磨机,在供电条件差的矿山效果更为明显。许多中小型钨矿山,供电线路长,供电负荷配置小,通常采用高配电网的方式来保证矿山设备的正常运转,这种方式带来许多弊病。采用软起动装置的球磨机,不需要大电流起动,避免了重载起动时对电网的瞬间冲击,为矿山供电配载的合理设计提供了基础。

传统的绕线式异步电动机经过一段时间运行后,由于滑环和碳刷的磨损,容易形成积碳,需要停机清理,一般是一个月左右清理一次。近年来,因碳刷产品质量普遍下降等原因,停机清理次数更为频繁。球磨机是选厂流水线上的核心设备,其停机清理必然影响整条流水线的正常运行。采用WZR无刷自控电机软起动器装置的球磨机,因为在电机中去除了滑环、碳刷,它前述造成的缺点随之消除,减少了电工、钳工1/2的维修工作量。

设备的节能效果主要体现在三个方面,一是由于节省安装空间和二次回路电缆,减少了电控柜到电机转子的三根电缆线,减少了线路的功率消耗;二是减少了原设备中转子回路自身的能耗。该起动器使用后,已经去掉了的原起动器内继电器、接触器不再耗电,电机起动时转子回路在起动器内短接,节约了原消耗在转子回路的转差功率损耗(引起转子回路导线发热、短接接触器发热的功率损耗);三是减少了重载起动产生的能耗。由于应用了软起动装置,可以确保一次起动成功,避免了再次起动产生的能耗。

4结语

无刷自控电机软起动装置,不仅使传统绕线转子电动机甩掉了庞大复杂的起动系统,而且它还解决了涡流损耗、漏电电抗、起动器发热,故障率高等几个最主要的问题,使绕线式异步电动机,实现了以额定电流、额定转矩起动的效果,比较适用需要大起动转矩、小起动电流的设备。将WZR电机起动装置运用于球磨机,可适应矿山供电环境,降低对电网的冲击,其优良的起动性能、对电源和负载自适应的能力、节能和运行维护方便等特点能为企业带来一定的经济效益。

[1] 石延平.球磨机软起动装置的研究与应用[J].化工矿物与加工,2003,(1):26-29.

[2] 李 平,刘茂燧.球磨机理论转速的研究和最佳工作转速的探讨[J].中国钨业,2001,16(4):27-29.

[3] 邹慧颖.浅谈无刷自控电机软起动器原理及应用[J].黑龙江科技信息,2009,(3):62.

[4] 董志强,邸永明.频敏变阻器和液体电阻起动器在球磨机起动中的应用比较[J].山西建材,1999,(3):22-23.

[5] 曾伟华.无刷自控软起动器在绕线式电机中的应用[J].涟钢科技与管理,2011,(1):42-44.

[6] 汤海成,黄 平.无刷自控电机软起动器的工作原理与特点探析[J].黑龙江科技信息,2008,(12):46.

[7] 张宏喜.浅谈无刷自控电机软起动器原理及应用[J].价值工程,2011,(3):282.

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