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1 000 MW超超临界汽轮发电机组润滑油系统故障诊断

2013-02-09乔会君刘占辉赵红君

电力安全技术 2013年2期
关键词:油泵润滑油涡轮

乔会君,刘占辉,赵红君

(1.郑州市郑东新区热电有限公司,河南 郑州 450000;

2.河南省电力公司电力科学研究院,河南 郑州 450052)

1 概述

某1 000 MW超超临界汽轮发电机组润滑油系统主要由主油泵、涡轮泵、交流油泵、启动油泵、直流油泵等组成。其中,主油泵由汽轮机直接驱动,交流油泵和启动油泵由交流电机驱动,直流油泵由直流电机驱动,涡轮泵由油涡轮驱动,这些油泵均为离心泵。

机组正常运行时,汽轮机转子直接驱动主油泵,从主油泵流出的润滑油一部分经过节流阀后流经驱动涡轮泵,另一部分流经旁通阀,两路油混合到一起,经冷油器调整油温后供给各个轴承、顶轴油系统和发电机密封油系统等。涡轮泵在油涡轮的驱动下为主油泵提供润滑油,具体情况如图1所示。

图1 汽轮机润滑油系统示意

在机组正常启动、停止和盘车状态下,交流油泵为轴承、顶轴油系统及发电机密封油系统等供油。在失去厂用电或交流油泵故障时,直流油泵提供润滑油,确保机组安全停机。由于主油泵布置在18 m汽机平台,润滑油油箱布置在4 m夹层,启动主油泵无法形成自吸,涡轮泵也无法为其提供润滑油,此时启动油泵为主油泵提供润滑油;当达到额定转速后,涡轮泵正常运行时,启动油泵即可停止运行。

新机组或润滑油系统调整过的机组,应根据需要调整节流阀、旁通阀和溢流阀,使润滑油压力、主油泵出口压力及主油泵入口压力达到机组正常运行的要求。

2 故障特征及分析

2.1 故障特征

调试期间,该机组首次启动,当机组升速至额定转速后,工作人员对其进行润滑油压力调整。发现无论如何调整节流阀、旁通阀和溢流阀,只要启动油泵停止工作,主油泵出口压力即从1.83 MPa骤降至0.27 MPa,主油泵进口压力由0.22 MPa骤降至0。

2.2 故障分析

初步分析认为,造成该故障的可能原因为:

(1) 主油泵无法正常工作;

(2) 涡轮泵故障无法正常工作;

(3) 套装管道存在泄漏或堵死;

(4) 逆止阀安装方向错误或不起作用等。

在机组启动升速过程中,主油泵出口压力随着汽轮机转速增大从0.125 MPa逐渐升高。当汽轮机转速达到1 500 r/min时,主油泵出口压力0.54 MPa;当汽轮机转速达到额定转速3 000 r/min时,主油泵出口压力1.83 MPa。主油泵在3 000 r/min时与1 500 r/min时,润滑油通过主油泵后压头升高比例为(1.83-0.125)/(0.54-0.125),约为4。根据离心泵压头与转速的平方成正比关系,判断主油泵工作压力正常。此外,随着汽轮机转速增大,润滑油压力明显变大,交流润滑油泵电流从123 A降至94 A,交流润滑油泵出力降低,说明主油泵出力随转速的增大而增大,已经为机组提供润滑油。上述分析表明:主油泵工作正常,且主油泵出口逆止阀(5)及油涡轮旁通阀正常。

汽轮机转速从1 500 r/min升至3 000 r/min时,启动油泵电流从95 A降至71 A,启动油泵出力大幅降低。启动油泵停止前,主油泵可正常工作,这说明涡轮泵出力逐渐增大,为主油泵提供了一定的润滑油,即在启动油泵停止前涡轮泵也可正常工作。油涡轮节流阀工作正常,否则涡轮泵将不能正常工作。

如果油系统套装管道存在内漏,会导致润滑油大量泄漏,启动油泵停止时将造成主油泵或油涡轮无法正常工作。机组启动前,同时汽轮机升速至3 000 r/min后启动油泵停止前,润滑油压力能够调整到正常值,说明涡轮泵、直流油泵、启动油泵至轴承润滑油供油管路不存在问题。机组启动前,启动油泵启动后,主油泵入口压力可达0.19 MPa,说明启动油泵出口至主油泵入口润滑油管路不存在泄漏问题。因此,不能排除的可能存在泄漏的管路有:主油泵出口至油涡轮以及涡轮泵出口至主油泵入口(启动油泵前)。

此外,当涡轮泵出口逆止阀(1)安装方向不正确时,启动油泵停止后,暂无设备为主油泵提供润滑油,主油泵出口压力将降至0,润滑油压力也会降低,主油泵将不再为油涡轮提供动力,涡轮泵也将停止工作。

当启动油泵出口逆止阀(4)不起作用时,启动油泵停止后,涡轮泵供给主油泵的润滑油将从启动油泵进口处泄漏,造成主油泵供油不足,无法正常工作。

3 检查方案及故障处理结果

根据故障特征及分析结果,工作人员决定停机对润滑油系统进行检查。由于润滑油管路为套装管路,供油管安装在回油管中间,管道检查工作量相对较大。根据由易至难的检修次序,首先放空润滑油箱润滑油,对启动油泵出口逆止阀和涡轮泵出口逆止阀进行检查;然后检查涡轮泵至主油泵入口供油管路有无泄漏或堵死;最后检查主油泵出口至油涡轮管路有无泄漏。

在检查涡轮泵出口逆止阀时发现,该逆止阀安装方向不正确。为了进一步排除故障,对启动油泵做了进一步检查,发现该逆止阀安装方向正确,且能正常工作。涡轮泵出口逆止阀装反,完全符合该机组润滑油系统故障特征,润滑油管路存在内漏的可能性大大减小。此外,检查润滑油套装管路工作量很大,且检查后需要长时间滤油,才能使润滑油的油质达到机组工作需要,因此决定不对润滑油管路进行检查。

检修结束后,机组冲转前,因涡轮泵出口逆止阀的作用,减少了启动油泵供主油泵入口润滑油的泄漏,启动油泵电机电流降至61 A。

机组汽轮机升速至1 500 r/min时,启动油泵电机电流、交流润滑油泵电机电流、润滑油压力和主油泵出口压力分别为68 A、119 A、0.20 MPa和0.58 MPa。与检修前相比,启动油泵和交流润滑油泵电机电流分别降低了27 A和4 A,润滑油压力基本没有变化,主油泵出口压力增大0.04 MPa。

机组汽轮机升速至3 000 r/min后,启动油泵电机电流、交流润滑油泵电机电流、润滑油压力和主油泵出口压力分别为58 A、93 A、0.21 MPa和1.8 MPa。与检修前相比,启动油泵和交流润滑油泵电机电流分别降低了13 A和1 A,润滑油压力和主油泵出口压力基本没有变化。

在润滑油压力调整过程中,停止启动油泵后,润滑油压力、主油泵出口压力基本没有变化,说明检修后系统恢复正常。由此可见,涡轮泵出口逆止阀(1)安装方向错误是润滑油系统不能正常工作的根本原因。交流润滑油泵停止后,润滑油压力由0.21 MPa降至0.10 MPa,交流润滑油泵联锁启动。开大旁通阀及节流阀后,主油泵入口压力由0.14 MPa调整为0.098 MPa,主油泵出口压力由1.8 MPa降至1.5 MPa;交流润滑油泵停止后,润滑油压力下降为0.16 MPa,满足机组的运行需要。

4 结束语

机组润滑油系统故障是因涡轮泵出口逆止阀安装方向不正确引起的,经过调整其安装方向后,润滑油系统满足机组正常运行的需要。

润滑油系统为汽轮发电机组正常工作提供润滑油,是汽轮发电机组最重要的系统之一。在设备安装过程中应严格把关,检查各逆止阀的方向及管道焊接质量是否满足要求,尽量避免使用法兰连接,禁止使用塑料垫、橡皮垫(含耐油橡皮垫)和石棉纸垫,并保证油管道在机组运行时可自由膨胀,避免发生火灾、断油烧瓦等重大事故。

1 于在凤.汽轮发电机组润滑油供油风险分析 [J].电力安全技术.2011(09).

2 贾 文.大型汽轮机电动主油泵润滑油系统[J].发电设备.2004(02).

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4 于兴亮.200 MW机组汽轮机润滑油压在线调整方法[J].西北电力技术.2005(06).

5 李 彬.汽轮机润滑油系统主要问题分析及处理[J].四川电力技术.2006(1).

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