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环保型解堵液的优选及影响因素研究

2012-11-14

石油化工应用 2012年7期
关键词:筛管防砂羧甲基

王 勇

(中国石化胜利油田分公司采油工艺研究院,山东东营 257000)

环保型解堵液的优选及影响因素研究

王 勇

(中国石化胜利油田分公司采油工艺研究院,山东东营 257000)

针对防砂井堵塞物中含有的各种聚合物成分,为适应安全环保的需要,有效保护防砂筛管,研制了一种新型的环保型解堵液SUN-X1。通过室内实验对比了SUN-X1解堵液与其他三种解堵液的解堵性能,并对影响其活性的因素进行了研究。在现场应用中取得了良好的效果。

聚合物堵塞;环保型解堵液;现场应用

在新井投产及防砂作业前,需要把近井地带和运移到防砂充填层、筛管周围的泥饼和聚合物的裂解产物清除掉。常规的方法是采用漂白剂氧化、铵溶液溶解和用泥浆酸溶解[1,2],这些方法都有一定的效果,但也存在许多缺点,反应生成的沉淀物阻塞空隙,污染环境等。纤维素酶类的SUN-X1解堵液是一种复合酶,包括C1酶、CX酶和β-葡萄糖苷酶三种主要组分。其中C1酶的作用是将天然纤维素水解成无定形纤维素,CX酶的作用是将无定形纤维素继续水解成纤维寡糖,β-葡萄糖苷酶的作用是将纤维寡糖水解成葡萄糖,既能解除堵塞,又不会对环境产生不利影响。

1 SUN-X1解堵性能对比优选

钻井泥浆中常用的聚合物有CMC(羧甲基纤维素),瓜尔胶,CMS(羧甲基淀粉)等,它们都能被一种或几种不同的解堵液降解。通过实验在50℃的温度下用粘度衰减法对比了SUN-X1与SUN-X2,NBD,SUN-D2的解堵性能。

1.1 实验步骤

分别取1%的羧甲基纤维素(CMC)水溶液,1%的瓜尔胶水溶液,1%的羧甲基淀粉(CMS)水溶液。加入四种不同的解堵液,50℃恒温水浴中加热,通过粘度衰减法进行解堵性能对比。

1.2 实验结果及分析

图1 CMC解堵液的优选

图2 胍尔胶的解堵液优选

由图1、图2和表1可以看出,50℃时SUN-X1对不同的聚合物都具有比其他三种解堵液更好的解堵性能。

2 SUN-X1主要影响因素研究

利用比色法[5-8]原理研究了温度,pH值,金属离子等因素对SUN-X1活性的影响

2.1 温度对SUN-X1活性的影响

图3 温度对SUN-X1活力的影响

图4 pH值对SUN-X1活力的影响

表1 CMS的解堵液优选

取一定浓度的稀释SUN-X1解堵液,在其它条件不变,观察温度对SUN-X1解堵液的影响规律。从图3中可以看出,SUN-X1的最佳反应温度为50℃左右,而在30℃较低温度下酶解堵液的活力仍有最高活力的65%左右,在80℃时,酶解堵液的活力仅有最高活力的20%左右。

2.2 pH值对SUN-X1活性的影响

改变反应的pH值,其它条件一致(温度50℃),分别测定SUN-X1的活力。从图4中可以看出,SUN-X1的最佳反应pH值为5.0左右;而pH值为3.0和8.0时,SUN-X1活力仍有最高活力的50%以上,因此,弱酸和弱碱环境对SUN-X1活力影响不大。

2.3 金属离子对SUN-X1的影响

在配制SUN-X1时,加入不同浓度的某种金属离子,测解堵液活力,对比不同金属离子浓度对SUN-X1活力的影响。实验中的 Na+、K+、Mg2+、Ca2+分别以 NaC1、KC1、MgC12、CaCl2形式添加。从图5可以看出,几种金属离子对SUN-X1活力有促进作用,其中K+和Ca2+活力促进作用最大,最高能提高其活力达6%左右。钙、镁离子对SUN-X1活力具有促进作用,说明其具有良好的抗钙、镁离子的性能。

图5 金属离子对XV1解堵液活力的影响曲线

2.4 SUN-X1热稳定性的改进

SUN-X1的热稳定上限温度为50℃,在一定程度上限制了其使用范围。底物保护法能提高其热稳定性,该方法是在SUN-X1中溶入一定量的底物是高分子聚合物,将SUN-X1包裹起来使SUN-X1活力在高温下缓慢释放,从而提高了热稳定性。

具体实验方法如下:稀释一定倍数的SUN-X1加入CMC,使之浓度为0.5%,分别测70℃、90℃下的热稳定性,实验结果(见表2和表3)。

表2 70℃下有底物保护时SUN-X1的热稳定性

表3 90℃下有底物保护时SUN-X1的热稳定性

由表2和表3可看出,底物保护法能明显改进SUN-X1的热稳定性;在有底物保护的情况下,70℃下保温4 h后SUN-X1活力仍保留40%以上,而90℃下保温4 h后SUN-X1活力仍保留20%以上。

3 现场应用

3.1 油井概况

埕南12平1井是埕东油田2010年投产的新井,投产初期液量一直不高。至2011年8月,供液不足关井,分析认为,该井存在一定的钻井聚合物泥浆污染,在生产过程中造成筛管堵塞。研究决定对该井采取水射流解堵工艺管柱协同SUN-X1解堵液共同作用,以达到解除筛管及近井聚合物泥浆污染和延长防砂有效期的目的。

3.2 实施效果

河口采油厂埕南12平1井应用旋转水射流解堵工艺+SUN-X1解堵液解堵后,堵塞效果明显改善,解堵前日均产液量5 m3,产油量3.9 m3,解堵后日均产液量36 m3,日产油量19.2 m3,达到了设计要求。

[1] StavlandA,NilssonS.Segregated flow is the governing mechanism of disproportionate permeability reduction in water and gas shutoff[z] .SPE 1510,2001.

[2] 何生厚,张琪.油气开采工程[M] 北京:中国石化出版社,2003.

[3] 邢德钢,等.一种新型砂岩基质酸化技术研究[J] .石油天然气学报,2006,28(4):359-361.

[4] Coste Jean-Paul,Zaitoun A.,白宝君.法国 IFP 选择性堵水技术[J] .石油勘探与开发,2000,27(5):93-97

[5] Eoff L.,Dalrymple E.D.,Reddy B.R.,et al.Structure and Process Optimization for the Use of a Polymeric Relative Permeability ModifierinConformanceControl[R] .SPE 84951,2003.

Optimization and the influencing factors studying of environment protective plugging removing fluid

WANG Yong
(Oil Production Technology Research Institute,Shengli Oilfield Branch Company,Sinopec,Dongying Shandong 257000,China)

A new environment protective plugging removing fluid SUN-X1 is developed due to the polymer plugging and environment demanding.The properties of SUN-X1 are compared to the other three plugging removing fluid through laboratory experiment and the influencing factors are studied.Ideal implement results are obtained in field applications.

polymer plugging;environment protective plugging removing fluid;field application

TE357

A

1673-5285(2012)07-0054-03

2012-06-08

攻关项目:中石化先导项目《防砂水平井解堵技术研究》,项目编号:YKC1003。

王勇,男(1984-),工程师,石油大学(华东)石油专业学士(2003)、石油大学(华东)油气田开发硕士(2007),现从事油气井防砂技术研究工作,邮箱:wangyong19840914@163.com.

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