浅谈某焦化厂降低净煤气硫化氢含量一些做法
2012-10-27周晓锋靳伟光
周晓锋 靳伟光
河北钢铁集团宣钢焦化厂
浅谈某焦化厂降低净煤气硫化氢含量一些做法
周晓锋 靳伟光
河北钢铁集团宣钢焦化厂
H2S是焦炉煤气重要指标之一,焦炉煤气H2S超标,不仅威胁焦化企业的正常生产,还有可能影响煤气用户人身安全,为此国家对焦炉煤气H2S指标有着严格要求。
降低;净煤气;硫化氢含量;做法
引言
煤气中的硫化氢不仅有毒,而且对设备、管道有腐蚀作用。作为工业燃料,煤气在燃烧过程中,其中的硫化氢会与氧反应生成二氧化硫等有害气体,对大气造成一定程度的污染。在化工生产中必须严格控制煤气中硫化氢的工艺指标,以减少其对设备的危害及大气的污染。准确地测定煤气中硫化氢的含量,对生产的安全稳定运行及设备的维护保养具有重要意义。
1 常用测定焦炉煤气中硫化氢的方法及概述
目前我国焦化行业中,用于测定焦炉煤气中硫化氢的方法主要有三种,即《城市燃气中硫化氢含量测定》(国标GB12211-90),《宝钢测定煤气中硫化氢的分析方法》、《中小型焦化厂分析煤气中硫化氢的检验方法》。
1.1 城市燃气中硫化氢含量测定法(国标GB12211-90)。气样中的硫化氢被锌氨络合液吸收后形成硫化锌沉淀,在弱酸性条件下同碘作用,过量的碘用硫代硫酸钠溶液滴定。
1.2 用氢氧化钠吸收煤气中的硫化氢,在吸收液中加入醋酸镉溶液,生成硫化镉沉淀,分离过滤后用碘溶液和盐酸进行分解,过剩的碘用硫代硫酸钠溶液进行反滴定。
1.3 用氨性氯化锌溶液吸收煤气中的硫化氢,生成的硫化物在酸性情况下同碘作用,过量的碘用硫代硫酸钠溶液滴定。
2 AS循环脱硫工艺
此工艺的优点是:脱硫效率能满足工业燃料的要求,有利于我厂自行使用;该流程是以煤气中氨为碱源的湿式吸收法脱硫,不需外加碱,不产生废液,不会产生二次污染;前脱硫,能减轻煤气净化系统和管道的腐蚀;装备自动化程度高,有利于操作;环保佳,蒸氨废水含氨等杂质低,硫氨废水;国内大部分厂家使用该工艺,问题暴露充分,解决较好,技术成熟;克劳斯炉法回收所产生的硫磺纯度高(可达99.8%以上),质量好,过程自动化水平高;不需要催化剂,省去催化剂再生设备,减少了投资;充分实施综合换热,闪蒸室的巧妙设计既保证了送出的废水达标,又利用了蒸汽降压回收了部分蒸汽,从而可减少蒸汽近30%。但同时要求初冷、电捕效果好,要确保洗涤系统不堵;同时还要注意冷凝、硫回收系统腐蚀较强。
3 日常工作中的做法
为能提供合格的焦炉煤气,我厂高度重视焦炉煤气质量,通过设备消缺、优化操作、加强巡检等措施,使焦炉煤气中的硫化氢含量达标。
3.1 我厂每周召开稳定硫化氢攻关会议,逐项汇总设备缺陷情况,明确消缺时间节点和项目负责人,确保按时完成。酸气冷却器冷却管原来由于泄漏,导致硫化氢含量上升,氢氧化钠损耗增加,我们及时停用泄漏的酸气冷却器,并开启备用的再生系统,加快脱硫液的置换,逐步排出各种无机盐,并加大氢氧化钠补充量,保持系统稳定,起到了明显效果。针对贫富热换热器泄漏,及时更换了一台贫富液换热器,降低了贫液温度,提高了贫液对硫化氢的吸收效果。
3.2 我厂优化工艺操作,通过在线实时监测硫化氢含量,一旦发现异常及时通知岗位调整。及时调整氢氧化钾的加入量,通过分析化验室贫富液的化验结果,保证贫液中总钾含量,确保脱硫效率。严格控制煤气温度、脱硫塔上塔贫液温度及再生塔顶温度和压力,保证在硫化氢合格的前提下,降低氢氧化钾、氢氧化钠等原料消耗。
3.3 我厂加强日常巡检,在日常的巡检中,每小时排放一次酸气冷凝液,防止酸气管路堵塞,保证富液在再生塔内能够正常解析。密切观察真空机封循环液冷却器内的液位,一旦发现降低,及时补充循环液,防止真空泵机封由于缺少冷却液而烧坏。同时把机封冷却器的冷却水由闭路循环改为冷却后直接排放,提高机封冷却液的冷却效果,增加了机封的使用寿命和真空泵的开车率。
4 结束语
通过实践总结,AS循环脱硫法作为煤气净化生产中一个环保的成功流程,可以在全国多家焦化厂广泛应用。
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10.3969/j.issn.1001-8972.2012.08.001