中联60混凝土输送泵S管系统改进设计
2012-10-19中铁十二局建安公司设备租赁分公司王丑寅
中铁十二局建安公司 设备租赁分公司 王丑寅
一、中联60混凝土输送泵存在的问题分析
中联60混凝土输送泵在施工现场的生产过程中,由于S管系统经常磨损,联结螺栓折断。在现场维修中需要雇用16 t汽车吊将其吊离工作现场,拆解料斗中的搅拌装置,才能将S管拆卸进行维修,维修后的设备仅能维持一个多月的生产,耽误了施工进程。为了解决这一现状,必须对中联60混凝土输送泵S管系统进行改进设计。中联60混凝土输送泵问题分析流程如图1所示。
图1 中联60混凝土输送泵问题分析流程
二、问题原因分析
经拆解诊断分析认为,该机型设计有缺陷,因为S管系统是通过锂基脂强制润滑,在机械高速运转过程中,润滑不充分会使油封磨损,导致料斗中混凝土渗入,造成摆动套与轴座套磨损。具体来说,主供油管孔Φ4.5 mm过小;同时由于油封磨损,使料斗中混凝土渗入,导致S管摆动套与轴座套在摆动过程的阻力增大,加之润滑不到位,联结螺栓强度不足,造成摆动套与摆臂连接螺栓及轴座套与机体连接螺栓折断。
三、摆动套与摆臂联结部位的改进设计
中联60混凝土输送泵的摆动套与摆臂是由2条Φ6 mm的固定销联结,固定销为20钢。查阅《机械设计手册》可知,该固定销的标准剪切强度[τ销]=30 MPa。
式(1)和式(2)中,A销为销的受力面积,计算公式如下。
式(3)中,n为销的个数,R为销的直径。
将相关数据代入式(2)、式(3),有Q销≤1.7 kN。
实际运转中,由于混凝土渗入摆动套与轴座套之间,致使摆动套与摆臂联结部位螺栓的剪力Q螺栓在10 kN左右。故在改进设计中,在摆动套与摆臂上铣出4个25 mm(长)×20 mm(宽)×10 mm(高)的键槽,加入2个25 mm(长)×20 mm(宽)×10 mm(高)的键,同样键为20钢。其剪力为
式(4)中,A键为键的受力面积,[τ键]为键的标准剪切强度。将相关数据代入式(4),有Q键=30 kN>Q螺栓=10 kN。故满足使用条件。并在键上钻孔,在摆臂上钻孔攻丝,各用一条Φ8 mm螺丝固定于摆臂上。
四、加固S管轴机座
S管轴机座固定于机体上,与摆动套之间为滑动摩擦。S管轴机座与机体原先是用8条Φ8 mm的固定螺栓固定,螺栓为20钢。S管摆动套、摆臂、轴机座结构如图2所示。
根据设计原理,螺栓的剪切强度
式(5)中,A螺栓为螺栓的受力面积,[τ螺栓]为键的标准剪切强度,所以螺栓的剪力
将相关数据代入式(5),有Q螺栓≤12 kN。
在实际运转中,由于混凝土渗入,S管轴机座与机体连接部位的剪力Q连接往往在15KN左右,改进后设计为8条Φ12 mm的固定螺栓固定。其剪力为
式(7)中,A′螺栓为改进后螺栓的受力面积。将相关数据代入式(7),有Q改进=27 kN。所以,Q改进>Q连接,满足使用条件。
五、改善锂基脂润滑系统
锂基脂随泵车的运转由润滑油泵供应到各润滑部位,由于主润滑油管道直径较细,经分配阀后油量太小,各转动部位供油压力不足,供油不充分,达不到润滑效果,因而导致油封磨损。混凝土渗入进一步加剧了磨损,使得转动阻力增大,从而使固定螺栓在摆臂的强制作用下被剪断。将锂基脂原主供油管道Φ4.5 mm改为Φ6 mm,其相应的接口均扩大孔为Φ6 mm,改善范围为润滑油泵至润滑分配阀之间。
六、结论
改进后的系统,生产工艺简单,安全可靠,在提高生产效率的同时,节约了材料,节省了维修费用,降低了噪音,系统性能得到了有效改善。该改进方案适合于拖式混凝土输送泵的S管系统,改进后的中联60拖式混凝土输送泵效果良好,值得推广应用。