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抽油机井分区能耗节点管理方法的应用

2012-10-13宋海江大庆油田有限责任公司第五采油厂

石油石化节能 2012年9期
关键词:盘根管理区单耗

宋海江(大庆油田有限责任公司第五采油厂)

抽油机井分区能耗节点管理方法的应用

宋海江(大庆油田有限责任公司第五采油厂)

在大庆油田采油厂某区块能耗构成中,机采井能耗占总能耗的33.5%,机采系统的单耗高达8.18kWh/t,而机采井系统效率只有22.85%,还有很大的上升空间。本文针对大庆油田采油厂该区块机采井能耗特点,采取了分区能耗节点管理方法,在各能耗点上采取了精细的节能管理措施,降低了机采井的能耗,从而提高了机采井的系统效率,提升了油田开发经济效益。

机采井 节能 节点管理 系统效率

随着油田的不断开发,建设规模越来越大,能耗也随之不断增加。近年来,油田加密调整井产液量低,新井系统效率低,加剧了机采单耗上升的矛盾,如何降低机采井的能耗一直是采油工程的一项重要课题。降低机采井的能耗,应结合生产管理,从技术措施和管理措施这两方面着手,精细管理,深入挖潜,才能取得较好的节能效果。机采井能耗管理化分为四个管理区,对管理区内的耗能点潜力进行分析,采取优化措施,年累计节电598.08× 104kWh,机采测试单耗由8.18kWh/t下降到7.84 kWh/t,下降了0.34kWh/t,机采井系统效率由22.85%提高到24.73%,提高了1.88个百分点,取得了较好的节能效果。

1 抽油机井能耗分区节点管理方法

机采井能耗划分为四个管理区,既配电管理区、抽油机主机管理区、悬点负荷管理区和运行参数管理区,分为16个能耗点,对各个管理区内能耗点耗能大的原因进行了分析,制定了具体的技术措施和管理措施见表1。

表1 抽油机井能耗分区及主要节能措施

续表1 抽油机井能耗分区及主要节能措施

2 抽油机井采取的主要节能措施及效果

2.1 配电管理区节能措施及效果

1)更换节能电动机

通过系统效率测试,对系统效率低、使用年限长的24台普通电动机进行更换。更换前后对比,系统效率由18.19%提高到20.02%,机采单耗由8.47 kWh/t下降到7.84kWh/t,年节电8.16×104kWh。

2)更换节能配电箱

对耗能较高的19台普通配电箱更换为节能配电箱,使用前后对比,机采单耗由7.67kWh/t下降到7.32kWh/t,年节电3.59×104kWh。

3)加强防窃电工作,年约避免电量损失2.15×104kWh。

2.2 抽油机主机管理区节能措施及效果

1)平衡比调整

抽油机的平衡比不达标,会增加抽油机井能耗,通过测试,对104口平衡比不达标井进行了调整,调整前后对比,平衡比由88.7%提高到94.8%,单井日节电2.5kWh,单耗由7.44kWh/t下降到7.32kWh/t,年节电7.02×104kWh。

2)皮带减组及润滑

皮带的松紧度对抽油机井的能耗有一定的影响,皮带太松,易打滑,太紧,又增大摩擦阻力。为了减少皮带的摩擦阻力,对原来使用的四联组皮带减为三联组皮带,同时皮带表面涂抹润滑油,减少了摩擦阻力。测试结果表明,上述措施可有效减少抽油机井的能耗,减组前后对比,单井日节电2.35kWh见表2。区块内203口井实施减组及保养,年节电85.87×104kWh。

表2 **井皮带保养及减组前后测试数据

3)对抽油机井的三轴及减速箱进行了维护保养,提高了设备运转效率。

2.3 悬点负荷管理区节能措施及效果

1)油井热洗

开展油井热洗现场试验,优化掺水和水泥车、蒸汽车、超导车热洗方法,使热洗质量得到明显提高,洗后悬点载荷下降,电流下降,节能效果明显。全年热洗690井次,年节电26.7×104kWh。

2)换小泵

对沉没度低于50m的井采取了换小泵措施,共换8口井,前后对比,机采单耗由10.23kWh/t下降到8.67kWh/t,年节电5.99×104kWh。

3)盘根扭矩调整

盘根可以起到封闭井筒内液体的作用,扭矩大,摩擦阻力大,造成能耗增加,扭矩小,又起不到密封作用,以往都是凭经验,并没有量化扭矩大小。为了量化扭矩大小,研制了扭矩扳手,摸索盘根松紧度对能耗的影响。盘根上紧度适宜,不仅节能,还可以使盘根得到充分润滑,能够减小盘根损耗速度,延长盘根的使用寿命。要求盘根1周内出现微渗现象,然后轻轻上紧进行维护,杜绝由于盘根过紧造成光杆发热或有异常摩擦响声,甚至光杆磨细的现象。采用30~40Nm的扭矩会取得较好的节能效果,单井日节电为3~5kWh,单井全年可节电1095kWh以上,累计节电约32.85×104kWh。

2.4 运行参数管理区节能措施及效果

1)间抽

首先对间抽井进行选井,确定间抽等级。间抽选井对象主要为低产油、低产液、低沉没度井。按照间抽等级,将该区块间抽井分为5个等级。

其次结合液面恢复法,实行昼停型间抽,确定间抽周期为24h,实行停6h抽18h和停3h抽21h两种间抽制度,根据生产情况,间抽从低级到高级逐级分批执行,若产量紧张,可以从五级向下逐级分批起抽,灵活执行等级间抽制度。

另外,为了提高间抽执行力度,减少间抽劳动强度,发明了自停间抽器,从安全启抽的角度着想,该装置只选择自停功能,没有自启功能,通过将停抽时段前移,停抽点移至凌晨,而把人工起抽时间选定在采油工上午巡井时间,这样就避免了一次专门上井起抽操作。该装置的使用,不仅便于实现停抽比小的井进行间抽,而且间抽井白天是运转状态,方便检查间抽井执行情况。

按照间抽等级实际执行间抽130口井,累计节电140.40×104kWh,下拉区块机采单耗0.28kWh/t。

2)高含水关井

由于高含水井不具有开发效益,采取关井措施可以较大幅度的节约用电量,该区块共有无效益高含水井47口,核实后采取了关井措施,年节电257.32×104kWh,下拉区块单耗0.51kWh/t。

3)调小参数

调整机采井抽汲参数,降低机采能耗。通过加工加密轮,实现了抽油机井冲次的精细调整,从而更好地协调供采关系,例如原来抽油机冲速规范一般为4、6、8r/min,现在实现了3、5、7r/min的调整。累计调小参数42井次,节电28.35×104kWh。

3 结论及认识

1)抽油机井实施能耗分区节点管理方法后,使抽油机井的能耗节点划分更有层次,更精细,不仅有利于认清各能耗点的特点,而且更利于制定针对性的节能措施。

2)通过对区块内的所有抽油机井采取了能耗分区节点精细化管理,措施效果明显,节电量增加,机采测试单耗下降,系统效率明显提高。

3)抽油机井能耗分区节点管理方法是适应油田精细化管理,具有很好的推广价值。

10.3969/j.issn.2095-1493.2012.09.016

2012-07-10)

宋海江,2006年毕业于大庆石油学院(石油工程专业),现从事电力管理工作,E-mail:cy9aglliyn@petrochina.com. cn,地址:黑龙江省大庆油田有限责任公司第五采油厂,163513。

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