苏里格气田直井细分层压裂工艺管柱研究
2012-09-07于开斌
于开斌
(中石油长城钻探工程公司 苏里格气田项目部,辽宁 盘锦124010)①
苏里格气田地质构造属于鄂尔多斯盆地陕北斜坡北部中带,是低渗、低压、低丰度、大面积分布的岩性气藏[1-3]。自2005年参与开发苏里格气田以来,长城钻探公司在其所属的苏10、苏11、苏53区块共开发直井、定向井约600口。所有气井自然产能低,都需要进行储层压裂改造,才能达到开采能力。
苏里格气田主要采用K344型压裂管柱(管柱中的封隔器为K344型,下同)进行直井压裂,大多数分2层压裂,最多分3层[4-5]。直井压后天然气产量为(1~4)×104m3/d,但对比同区块的水平井,其压后日产量可达105m3。因此,对直井进行细分层压裂,提高天然气泄流面积是必要的。为此,改进K344型压裂工艺管柱,设计Y241型压裂工艺管柱,研制专用的Y342型压裂工艺管柱,以提高苏里格地区的直井分层压裂实施效果。
1 压裂管柱结构改进方案
1.1 K344型压裂工艺管柱
该类管柱中使用K344型封隔器,层间密封效果差,压裂过程中易产生串层,储层污染严重,只能实施3层或2层压裂工艺。在以前的作业中分3层的压裂效果没有分2层的压裂效果好,主要原因是其管柱结构和配套工具性能造成的[6]:
1) 用于层间密封的K344型封隔器依靠滑套节流压力实现坐封,密封强度低,无法实现可靠的层间密封,压裂时出现串层现象,造成先压开层或渗透性好的储层被多次污染,分层越多污染越严重。
2) 从压裂工艺分析,滑套节流使压裂液效率降低,无法形成理想裂缝,达不到设计砂比,造成压裂开发综合效果差。
基于以上问题,在K344型封隔器原有结构中加入驱动液缸,实现小压力转换为对胶筒较大扩张力,提高胶筒封隔强度;同时,优化滑套节流压差,在保证压裂液效率前提下,产生合理的节流压力,且压裂后能实现自行解封,便于后期管柱起出。由于K344封隔器的结构特征,在压裂时胶筒反复压缩,从现场实施效果分析,该工艺管柱能稳定实施5层以内的压裂工艺。改进的K344型压裂工艺管柱结构如图1。
图1 改进的K344型压裂工艺管柱(2层示意)
1.2 Y241型压裂工艺管柱
Y241型封隔器是一种单向卡瓦悬挂支撑、液压实现坐封、上提实现解封的封隔器[7-9]。选配该封隔器设计了Y241型压裂工艺管柱,结构如图2。其优点是液压坐封,层间密封强度高,管柱锚定性能好,满足分层压裂工艺要求。但是,Y241型封隔器带有卡瓦,分层越多,管柱解封时的风险就会越大。根据现场实施效果,只能实现分5层压裂。
图2 Y241型压裂工艺管柱(3层示意)
1.3 Y342型压裂工艺管柱
针对K344型压裂工艺管柱反复坐封、Y241型压裂工艺管柱细分层压裂后解卡困难的问题,研制了基于Y342型封隔器的Y342型压裂工艺管柱。Y342型封隔器采取的是无卡瓦支撑、液压坐封方式,并锁定密封。该工艺管柱最多可实现分12层的压裂施工。
1.3.1 工艺管柱结构
Y342型压裂工艺管柱结构如图3所示。
图3 Y342型压裂工艺管柱(4层示意)
1)管柱坐封及压裂 施工时,将该管柱按设计下到指定位置,压重使Y211型封隔器锚定在套管壁上。投坐封树脂球,到位后加压使Y342型封隔器、Y211型封隔器坐封、压差滑套开启,可进行第1层压裂。逐层投球打开对应投球滑套,完成剩余层的压裂。
2) 管柱解封 压裂完成后需要解封时,由于解封剪钉在坐封时就已经剪断,只是悬挂机构的作用没有解封,此时正向旋转管柱并上提30~50kN力,最上端第1个Y342型封隔器就会解封。继续正向旋转管柱,并上提30~50kN力,Y342型封隔器依次解封,所有封隔器胶筒收回,整个管柱完全解封。
3) 压裂后生产 压裂后不动管柱生产过程中,所有Y342型封隔器均未解封。由于压裂时所投树脂球的密度较小,每一层的生产流体都能将上层树脂球自动顶开,保持生产通道畅通。
1.3.2 配套工具类型及性能指标(如表1)
表1 Y342型压裂工艺管柱配套工具类型及性能指标
1.3.3 压裂层数设计
分层压裂树脂球与球座配合按6.35mm(0.25英寸)和3.18mm(0.125英寸)级差设计。对于内径为60mm的注入管柱(2英寸UPTBG油管),最多可分12层压裂,此时,对应的最大球座内径为56.9mm。如果分层数<8,建议选择6.35mm(0.25英寸)级差,更加安全、可靠。
2 现场实施情况
截至2011-07,在苏10区块已实施6口井的老井调层压裂,在苏11区块实施2口井的新井压裂。数据如表2~3。
表2 老井调层生产数据
表3 新井细分层压裂生产数据
目前利用改进技术已实施老井调层6口井,其产气量提高1~3倍,其中苏10-28-51井先前基本无产量,实施调层后恢复产能,平均日产气达到1.73×104m3,增产效果明显。
实施的2口新井,其产量均达到6×104m3/d,与临井压裂初期产量相比提高2倍。随着生产的继续,天然气产量持续增加,经济效益显著。
据统计,仅长城钻探公司所属3个开发区块需要调层分层压裂的老井就有300多口,每年钻新井100多口,应用前景十分广阔。
3 结论
1) 改进了K344型压裂工艺管柱,优化了封隔器的节流压差,能稳定进行5层压裂施工,提高了分层压裂实施效果。
2) 设计了Y241型压裂工艺管柱,丰富了直井分层压裂工艺,其层间密封强度高,可实现分5层的压裂施工,但解封困难。
3) 研制了全新的Y342型压裂工艺管柱,包括Y342型封隔器、无节流投球滑套、压差滑套、压力开启安全阀、坐封球座等配套工具。通过球与球座配合结构优化,能实现直井分12层的压裂施工,且施工更加简便、安全、可靠。
4) 为使苏里格地区的老井恢复产能,弥补区块产量递减,应该加快Y342型压裂工艺管柱研制步伐,争取做好单体、整体室内试验,并根据室内试验结果做好改进优化工作以及现场试验,形成稳定成熟的产品,以服务苏里格地区老井改造和新井增产。
[1]田 伟,郭 彬,杨亚聪.苏里格气田苏6井区老井生产分类研究[J].石油化工应用,2010,29(10):22-25.
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[3]魏克颖,刘 毅,曹彩云.苏里格气田压裂工艺技术优化研究[J].石油化工应用,2006(4):9-15.
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