汕尾市区(西区)污水处理厂运行调试研究
2012-07-05陈静华林荣斌
陈静华,林荣斌
1.广州市京水水务有限公司,广东广州 510385
2.广州市赛特检测有限公司,广东广州 510650
0 引言
汕尾市区(西区)污水处理厂一期工程位于汕尾市汕尾港西侧,工程实际占地面积66.82亩。该项目于2007年底建成,是汕尾市区首座投入运行的污水处理项目,设计处理规模为5万吨/日,分为两个系列,采用具有较好脱氮除磷效果的A2/O工艺。
该项目调试工作自2009年3月18日开始至4月26日调试结束,整个污水试运行工作共持续40天。
1 污水厂概况
1.1 工艺流程
汕尾市区(西区)污水处理厂主要工艺流程为:粗格栅——进水泵井——细格栅——旋流沉砂池——A2/O反应池——沉淀池——紫外消毒渠——出水排放口。其中在A2/O反应池好氧段末端设置有化学除磷药剂投加点。
1.2 主要构筑物参数
污水预处理系统首期设计规模5万t/天,变化系数Kz=1.47。其中设置粗格栅两台、进水泵五台,均为两系列共用。细格栅、沉砂池每系列各设置两座,沉砂池表面负荷为165.1m3/m2·h,水力停留时间为38.01s。污水厂共设置三台罗茨风机对生化池进行供气,两用一备。单台风机进口流量120m3/min,出口增压6.8.6kPa。生化池水深6.0m,分为厌氧区、缺氧区和好氧区三大部分,设计参数为:污泥浓度2.941g/L;污泥负荷0.112kgBOD5/kgMLSS·d;污泥龄12d;剩余污泥量4370.5kgDS/d;水力停留时间8.74h;污泥回流比50%~100%;混合液回流比100%~200%。污水厂共设置两个沉淀池,内径40m,为周进周出型设计,单池设计流量2.5万t/天,表面负荷0.83m3/m3·h。污泥脱水单元设置贮泥池一座,池容为22.5m3。共配备两台带式压滤机,带宽1.5m,单台处理能力30m3/h~70m3/h。
2 调试情况
2.1 调试过程
由于该项目附近缺乏合适的活性污泥来源,故本次调试并未接种污泥。调试工作共分为闷曝培养、连续进水培养和脱氮除磷效果提升三个阶段。
由于管网来水量偏少,生化系统停留时间严重过长,3月18日只对生化系统进行了持续24小时闷曝即进入到连续进水培养。此阶段为避免污泥被过度氧化,将溶解氧严格控制在1mg/L~2mg/L之间。4月6日生化池污泥浓度上升至接近1500mg/L,COD、SS去除率达到80%以上,BOD去除率达到95%以上,污泥培养阶段结束,调试重点转为提升脱氮除磷效果。4月7日起为培育硝化菌,将溶解氧控制值提高至3mg/L,并继续提升污泥浓度。4月15日污泥浓度达到2000mg/L以上,氨氮去除率达到98%以上。其后通过加强排泥、适当降低外回流量,并实施化学除磷措施,4月22日,总磷出水降至0.947mg/L,至此所有出水指标均达到要求。
2.2 调试遇到的问题及解决方法
1)试运行期间,汕尾市区污水处理厂日均进水量约为6000t/日,严重少于设计值,造成生化系统营养供给不足。对此在调试之初便决定仅对其中一个进行系列进行进水调试,保证其满足最基本的运行条件。同时严格控制曝气、排泥等操作,保持相对较低的污泥浓度令生化系统参数尽可能接近正常范围;
2)由于外回泵只能通过启停进行流量调整,若开启两台回流泵,则外流比达到200%,令厌氧段硝氮偏高,影响生物除磷效果;若关闭一台外回流泵则沉淀池进水流速偏低,池边容易出现污泥短流流失。调试过程中在培养初期维持了较大的外回流量以保证沉淀池流态,优先提升污泥浓度,后期则通过减少泵运行台数降低外回流比,改善除磷效果;
3)由于曝气系统设计及施工原因,生化反应池溶解氧波动较大难以调节,在本次调试中抽调了专门人员人工调控溶解氧,利用曝气支管泄水阀及往闲置生化池分流风量等手段实施调控,取得了较明显的效果,基本上溶解氧波动范围能稳定在1mg/L以内;
4)由于外回流比偏大,剩余污泥浓度严重偏低,污泥脱水效率低下;此外由于脱水机网带选型、溶药系统故障等设备因素影响,生化系统排泥量长期无法达到调控要求。调试中尝试将贮泥池作为污泥浓缩池使用,提高脱水机进泥浓度,能起到一定的效果。
2.3 调试结果
汕尾市城区污水处理厂从调试初期就开始了进出水监测, 最终的调试出水效果如下表。
表1 汕尾市城区污水处理厂进出水水质(4月下旬) 单位:mg/L
运行结果表明,污水处理厂降解有机污染物和除磷脱氮效果良好,运行稳定。其出水水质优于广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的一级排放标准,达到设计排放要求。
3 总结与建议
1)对于水量严重少于设计值的A2/O污水处理系统,在平均污泥负荷仅为0.05kgBOD5/kgMLSS·d的情况下通过调整运行参数控制值,并加强运行管理仍能启动成功;2)培养初期过高的溶解氧对提高污泥浓度非常不利,即使在培养硝化菌的阶段也应避免溶解氧长期高于3mg/L;3)周进周出沉淀池在进水流速过低时池边容易出现短流情况,必要时可通过增大外回流量,加大进水流速的方法进行缓解;4)该项目厌氧段、缺氧段均为氧化沟式结构,但边角位置未设置导流墙,且推流器选型导致混合液流速过大,造成上述区段流态混乱,应进行适当改造以提高其处理效果;5)鼓风机、回流泵等设备应增加变频器及自控系统,以满足精细工艺调控的需要。
[1]陈凌霞,魏峰,徐志伟.A+A2O工艺在泰安市污水处理厂的应用.中国给水排水,2005,21(12):83-85.
[2]陈贻龙.污水生物除磷影响因素及其对策.中国市政工程,2001,2(93):58-60.
[3]张建峰.活性污泥法工艺控制.北京:中国电力出版社,2007.