干河子拦河坝下游二级消力池水毁原因分析及修复措施
2012-06-30李敬
李 敬
(沈阳市浑北灌区管理处 110035)
1 水毁工程概况
干河子拦河坝为沈阳市浑北灌区渠首有坝引水的主要枢纽建筑物,位于浑河主河道,坝全长360m,承担着1.47万hm2水田灌溉及沈阳市浑河城市段景观用水和南北运河、卫工明渠、蒲河、丁香湖的环境供水任务。干河子拦河坝建于1996年,由于下游河床下切严重,2003年续建了二级消力池,二级消力池纵向长23.7m、横向宽340m,池深1.0m、底板厚0.5m,消力池坎后与干砌石海漫连接,海漫全长30m、宽360m、厚0.5m。海漫尾部设防冲槽,防冲槽深度为2m。
干河子拦河坝工程等别为Ⅲ等,建筑物等级为3级。按30年一遇洪水(洪水流量为2625m3/s)标准设计,100年一遇洪水(洪水流量为3337m3/s)标准校核,坝前水位为54.50m。
2011年春季,在消力池内的积水全部排出后,发现二级消力池底部部分淘空,底板横向断裂约150m,部分底板发生了不同程度的位移,最大下沉1m,消力坎局部倾斜,一级消力池齿墙底部部分淘空,下游海漫部分损坏。
2 水毁原因分析
2.1 河道下游过度开采砂石
由于以往河道下游过度开挖砂石,造成干河子坝下游存在多处开挖砂石的深坑,最深处与坝顶高相差11m,致使河床横向产生不均匀高差,一定时期内改变了海漫底层的水流方向,形成偏横向地下径流,导致海漫局部塌陷;另外由于没有对开挖的深坑进行填平处理,经过几年汛期洪水的不断冲刷,河道比降不断陡降,在大洪水时,引起二级消力池及海漫严重破坏。
2.2 洪水
2010年主汛期洪水尽管在标准洪水流量范围内,但是持续时间长、流量大,导致水流持续冲刷下游河道,造成二级消力池底部因进水被淘空,使消力池底板处于悬空状态。
2.3 冻胀
以往冬季坝上有水流通过,消力池内不能结冰,但是2010年冬季坝上不过流,消力池内没有积水,冻胀严重,从而造成消力池损坏。
2.4 消能防冲效果不佳
2.4.1 消能复核计算
二级消力池尺寸的复核按底流水跃消能计算。
a.消力池深度复核计算:
以上式中 H10——坎前总水头,m;
m——过坎水流的流量系数,一般取0.42;
d ——消力池深,m;
σ0——水跃淹没系数,取1.05;
h″c——跃后水深,m;
hc——收缩水深,m;
α——水流动能校正系数,取1.0;
q ——单宽流量,m3/(s·m);
b1——消力池首端宽度,m;
b2——消力池末端宽度,m;
T0——由消力池底板顶面算起的总趋势能,m;
ΔZ ——出池落差,m;
h's——出池河床水深,m。
b.消力池长度复核计算:
上二式中 Lsj——消力池长度,m;
Ls——消力池斜坡段水平投影长度,m;
β——水跃长度校正系数,取0.7;
Lj——水跃长度,m。
由表1和表2的计算成果,二级消力池池深为1.31m、池长为 27.66m,原设计的池深 1.0m、池长23.7m不能够满足计算要求。
表1 二级消力池池深计算成果
表2 二级消力池池长计算成果
c.消力池底板厚度复核计算。由于消力池设有排水孔,因此仅根据抗冲要求计算,公式采用《水闸设计规范》公式计算:
式中 t——消力池底板始端厚度,m;
k1——消力池底板计算系数,取0.15;
q ——单宽流量,m3/(s·m);
ΔH'——上下游水位差,m。
经计算,消力池底板厚度0.79m,二级消力池原设计厚度0.5m,原设计不能满足要求。
综合以上计算成果可以看出,原消力池长度、深度和底板厚度均小于复核值,故消力池尺寸设计不能满足规范要求。
2.4.2 海漫长度复核计算
按下式计算:
式中 Lp——海漫长度,m;
ks——海漫长度计算系数,取9;
qs——消力池末端单宽流量,m3/(s·m);
ΔH'——上下游水位差,m。
经计算,海漫长度为49.29m,而原设计的海漫长度为30m,不能满足要求。
2.4.3 防冲槽深度复核计算
按下式计算:
式中 dm——海漫末端河床冲刷深度,m;
qm——海漫末端单宽流量,m3/(s·m);
[ν0]——河床土质允许不冲流速,m/s;取0.75m/s;
hm——海漫末端河床水深,m。
经计算防冲槽深度为11.4m,根据《水闸设计规范》条文说明,对于砂性土河床,若按防冲槽深度计算结果来设计,不仅不经济而且施工困难,参照已建工程实际经验,下游防冲槽深度一般为1.5~2.5m。原防冲槽深度为2m,能够满足要求。
2.4.4 消能复核结果
从消能复核计算结果可以看出,二级消力池的长度、深度、底板厚度及海漫的长度均不能满足消能要求。
3 设计重建措施
由于消力池及下游海漫水毁严重,在重建二级消力池的设计中,对以前的设计方案进行了修正。二级消力池斜坡段长19.10m,与原一级消力池挑坎采用2m宽水平段连接,斜坡段坡比1∶3;消力池水平段长21.00m,池深 1.50m。原一级消力池挑坎高程48.20m,此次设计二级消力池斜坡段高程由48.20m渐变到42.50m,消力池底高程为42.50m。二级消力池挑坎顶高程为44.00m。
下游海漫长度50m(包括防冲槽),采用土工格栅块石型式,厚度为0.6m,下设碎石垫层和砂垫层各0.1m、无纺布一层。海漫前21.5m采用顶高程44.00m,然后以1∶15的斜坡段与防冲槽连接,防冲槽顶高程43.00m。海漫前段防冲槽深度为4.0m,底宽为2.0m,坡比为1∶2,防冲槽顶宽度12m范围内,为增加抗冲刷能力,最上层采用格宾网箱块石型式。海漫末端防冲槽深度为2.5m,上下游坡比为1∶2.5。
4 结语
干河子拦河坝二级消力池重建工程,经过一年的运行,到目前为止没有发现塌陷、倾覆、淘刷、局部破坏等问题,运行效果良好,为坝体工程和总体工程的正常运用起到了重用作用。