气相色谱仪常见故障的分析及处理
2012-06-25何滨
何 滨
(湛江电力有限公司,广东 湛江 524099)
在电力生产中,常使用气相色谱仪对变压器油中的溶解气体成分进行检测和分析,以判断变压器是否存在潜伏故障,确保变压器安全稳定运行。
1 气相色谱仪的工作原理和构成
气相色谱仪的工作原理是:在固定相和流动相构成的体系中,有不同的吸附作用和分配作用;当两相作相对运动时,这些物质也随流动相一起运动,并在两相间进行反复多次的分配,从而达到使不同组分相互分离的目的。
电力生产中使用的气相色谱仪可分为2部分,即:气路进样分离系统和电路检测记录系统。气路进样分离系统主要指工作载气和辅助气体所流经的各个部件,包括气体管道、气压表、稳压阀、气体净化过滤器、稳流阀、进样器、色谱柱、热导池、转化炉、检测器等。仪器工作时载气使用N2,辅助气体使用H2和空气。电路检测记录系统主要指供给仪器工作的电源及检测部件,包括工作电源、恒温器、程序控制装置、收集检测装置、稳流电源、电流放大器、记录仪等。
2 气相色谱仪常见故障的原因
在气相色谱仪交付使用前,生产厂家已对该仪器的电路系统作了检查调整,以确保系统能正常运行。但在现场应用时,气路系统调试时常出现工作不正常、不能适应实际生产要求的情况,如基线波动不稳、样品保留时间较长、样品出峰不能彻底分离、出现拖尾峰、样品出峰不齐全等问题。
综合各项实验分析结果,初步判断造成气相色谱仪出现上述问题的主要原因有以下几点:
(1)所用载气不纯净,纯度达不到要求;
(2)辅助气体不纯净,含有油或其他杂质;
(3)气路管道系统受到气体所含油质或其他杂质等污染,造成色谱仪样品出峰不正常;
(4)色谱柱受到气体污染而失效,致使色谱柱分离效果达不到标准规定要求的分离度;
(5)色谱柱没有针对所要分析的气体来选用合适的固定相吸附剂材料。
3 解决方案
3.1 消除源污染
针对气相色谱仪基线不稳的问题,采用纯度达99.99 %的高纯度N2作载气,采用纯度达99.99 %的H2作辅助气体,同时要求空气不得含有油质或杂质。
3.2 改装气路流程
清洗气相色谱仪的气路系统。
(1)对各气源的气体净化过滤器进行清洗,更换里面的净化剂。
(2)采用硅胶加上分子筛作气体净化剂,以除去气体中的水分和杂质。
(3)各气源至色谱仪主机的连接气管采用Φ3×0.5 mm的聚乙烯塑料管,接头用2个氟橡胶密封环密封,防止产生污染杂质和气体漏气。
(4)色谱仪主机内部气路由Φ3×0.5 mm的不锈钢管组成。对不锈钢气管要进行预处理:使用5 % NaOH溶液冲洗几次后,用水冲洗至水为中性,最后在100 ℃的烘箱内烘干备用。
(5)色谱仪主机内部气路用M8×1 mm的螺帽与管道连接,并加2片氟橡胶密封环进行密封,以保证系统不漏气。
通过上述措施,从源头保证了气体和管路的洁净,减少了气路系统的杂质干扰物。经研究,决定采用较成熟的分析流程作为改装方案,如图1所示。
图1 色谱仪气路改装流程
3.3 更换被污染的色谱柱
3.3.1 色谱柱的灌装
由于气相色谱仪开机试验出峰问题较多,不能正常分析,需要对原有的色谱柱进行重装更换,使其适应生产需要,能检测分析出变压器中油的含气成分(主要包括烃类气体、CO、CO2、H2等),达到定量和定性的要求。
根据使用情况分析后,重新灌装了2条色谱柱。色谱柱在重新灌装前同样要进行预处理:使用5 % NaOH溶液冲洗几次后,用水冲洗至水为中性,最后在100 ℃的烘箱内烘干备用。其中一条色谱柱确定为A色谱柱,采用Φ4×2 m的不锈钢管柱子,内部填充60~80目硅胶吸附剂,用于分析检测油气中的烃类气体。另一条色谱柱确定为B色谱柱,采用长Φ4×1 m的不锈钢管柱子,内部填充20~30目活性碳吸附剂,用于分析检测油中的CO、CO2、H2等气体。使用真空泵分别均匀抽灌吸附剂进入A,B色谱柱,灌装吸附剂时可以均匀振动色谱柱,使吸附剂填满。
3.3.2 色谱柱的老化处理
灌装好的色谱柱要经过老化处理后才能用于分析。由于色谱柱的吸附剂不同,要分别进行老化处理。老化时色谱柱只通入载气,而且不能接入热导池和检测器,其接头采用M8×1 mm螺帽加1个Φ4的耐高温石墨密封圈进行密封,以保证高温环境下不漏气。
色谱柱的老化过程是:
(1)A色谱柱(硅胶柱),在80 ℃时通气老化16 h;
(2)B色谱柱(活性碳柱),在180 ℃时通气老化4 h。
色谱柱老化结束后进行安装,按图1将A色谱柱分别与氢火焰检测器、进样器连接,将B色谱柱分别与热导池、进样器连接。气路系统的密封性可以通过十二烷基硫酸钠稀溶液来检测,分别检查各接头及管道,防止溶液腐蚀仪器,有利于保护色谱仪器。
4 改装后气相色谱仪的标定调试
4.1 确定标准气体的组分和含量
根据实际生产要求,同时参考有关单位的试验数据,确定了各种标准气体的组分和含量,委托标气厂家专门配制标准气体。各标准气体的组分和含量如表1和表2所示。
表1 电厂专用混合标准气体组分和含量ppm
表2 几类标准气体组分和含量ppm
4.2 色谱仪的开机调试操作
经过上述准备工作,可开机调试气相色谱仪。
(1)通入载气(高纯N2),将其输出压力稳定调节在0.3 MPa,调节N2流量。打开稳流电源、电流放大器、记录仪等各电气部件电源,设定各部件参数值,然后通入H2、空气,将它们的输出压力同样稳定调节在0.3 MPa。
(2)待各部件在其参数范围内稳定工作20 min后,进行氢火焰检测器(FID)点火操作。按住点火按钮4~5 s,但时间不应过长,否则会烧坏点火线圈,当听到“啪”的一声后可松开按钮。为了判断FID是否已着火,可以将光洁的金属表面放在FID顶部出口,当发现光洁金属表面有水珠凝结时则证明点火成功,否则说明氢火焰检测器火焰熄灭,点火失败。若点火失败,则应检查点火电路或调大氢气的流量,重新进行点火操作。
(3)点火成功后打开记录仪,通过调节电位器使记录笔在适当的位置划出一条平直的色谱基线。这时色谱仪的信号衰减档应调节在1∶1的位置,即在最大灵敏度的位置。若基线发生漂移,可适当调节减少空气流量,降低基流,稳定色谱基线,提高仪器灵敏度。工作中热导池(TCD)信号记录笔有微小抖动是在仪器的正常灵敏度范围内,其不影响仪器的工作性能。
4.3 确定气相色谱仪工作参数
在气相色谱仪工作状态稳定后,可以用标准气体进行试验。经过多次进样试验和测量,根据标准气体样品的峰高、出峰保留时间、基线漂移幅度等数据以及仪器使用规程的要求,确定适合仪器各部件的工作参数,如表3所示。
表3 色谱仪工作参数表
4.4 样品标定及结果
选用气密性好且经过校准的注射器作为样品气体的进样器。进样时,两色谱柱各进标准气体1 mL,进样操作要迅速、动作一致,以减少每次分析的人为误差。经过对标准气体进行多次进样分析,可以得到气体样品的出峰谱图,其中A色谱柱对CH4,C2H6,C2H4,C2H2都能完全分离到基线,分析时间需要7 min。B色谱柱对CO,CO2,H2都能完全分离到基线,分析时间需要9 min,达到比较满意的分离效果。各次出峰保留时间一致,各次样品试验的峰高稳定,峰高误差均在标准要求范围内。
出峰峰高测量数据如表4所示。
表4 标准气样出峰峰高数据表ppm
由标准气体的出峰谱图数据可知,该仪器经过改装调试后完全能够满足生产需要,符合气相色谱仪标定的2点原则要求。
(1)样品出峰完全分离到基线,色谱柱对所检测组分的分离度能够满足定量分析的要求。
(2)色谱仪器的基线稳定,达到足够的灵敏度要求。其中,仪器对C2H2气体的最小检知浓度不大于0.1 ppm,对H2气体的最小检知浓度不大于5 ppm,对CO气体的最小检知浓度不大于20 ppm,对CO2气体的最小检知浓度不大于30 ppm。实验证明,该气相色谱仪经过改装调试后,达到较高的重现性和准确度,完全符合要求。
5 结束语
在多次现场油品的取样分析中,该气相色谱仪的分析数据与权威试验所的分析数据相比较,试验数据误差完全符合有关规定要求,得到上级试验机构的认可。该气相色谱仪可在日后的电力生产中发挥重要的监督作用,能及时准确地发现变压器的潜在故障,保证变压器的安全运行。