某尾矿坝排洪管检测分析
2012-04-23李阳綦宝晖
李阳 綦宝晖
摘要:尾矿坝排洪管存在严重破损,腐蚀的现象,已危及选矿车间的安全生产,污染周边环境,需对排洪管进行全面检测鉴定。
关键词:尾矿坝排洪管 回弹 钻芯结论
The Detection Analysis OF A Tailing Dam Flood Drainage Tubes
Li Yang,Qi Baohui
(Angang Construction Group Co Ltd Building Research Institution Anshan114004)
Abstract: Tailing dam flood drainage tubes exit serious damages,corrosion,had endanger mineral processing buiding safe production,polluted surroundings,It needscompletely identification.
Key words:Tailing DamFlood Drainage TubeReboundCore SamplingConclusion
中图分类号: TV122+.4文献标识码: A 文章编号:
1.工程概况
某选矿厂尾矿库尾矿坝排洪管建于1991年年底,管线全长1400m,顺山沟山坡铺设,落差90米。排洪管线中设置11个溢水塔,从山坡底到山坡上溢水塔N1~N11。排洪管线由钢筋混凝土预制套管组成,钢筋混凝土预制套管长4m,内径1.2m,壁厚250㎜,混凝土强度C20,钢筋保护层30㎜,基础建在微风化岩基上。溢水塔N1~N9段管线水面以下,溢水塔N10~N11段管线水面以上。目前N8~N11段破损严重,排洪管开裂,渗漏严重。
2.现场检测结果及分析
现场对排洪管外观现状,混凝土强度,钢筋锈蚀程度进行全面检测,并根据混凝土回弹、钻芯结果,分析其破损原因,破损程度,提出鉴定结论及建议。
2.1混凝土管线外观检测
对混凝土管线内壁、水面以上外壁进行全面的外观检测,检测发现:N1~N9段混凝土管线已完全没入水中;N9~N10段混凝土管线局部(靠近N9溢水塔4节~5节管道)已经进入水中,其余在暴露在室外环境中,破损较严重;N10~N11段管身几乎都埋入土中,仅管道顶部露出很小一部分。N1~N8段管线内壁混凝土没有较大缺陷,基本完好;N8~N9段局部内部混凝土表面存在疏松开裂,破损现象,局部露筋、锈蚀;管道连接套管、止水带破损渗漏严重。内壁混凝土破损严重,管壁潮湿,裸露钢筋锈蚀严重,随着进一步使用破损部位钢筋锈蚀膨胀将扩大混凝土胀裂;N9~N10段由于长期暴露于室外环境,经过长期的日晒雨淋,管道混凝土碳化、风化侵蚀严重,内外壁混凝土干裂、疏松,内壁混凝土出现严重脱落现象,钢筋裸露、锈蚀;N10~N11段管道与N8~N9段、N9~N10段管道相比较,现状保持较好,内壁干燥,顶壁及侧壁出现不同程度的混凝土面层疏松、脱落开裂。
根据以上检测结果,该尾矿库尾矿坝内排洪管线破损情况主要在溢水塔N8内~N11段管线内,下一步检测主要针对溢水塔N8内~N11段管线进行。排洪管管线现场检测见图一所示。
2.2混凝土碳化深度检测
对溢水塔N8内~N11段管线混凝土碳化深度测试,随机抽测。检测结果均大于30㎜,超过钢筋保护层厚度。
2.3混凝土强度检测
2.3.1回弹法推定混凝土强度
在回弹法检测中,溢水塔N8~N9段、溢水塔N9~N10段管线内壁大部分表面不具备检测条件,只能在少部分完整的混凝土表面进行检测,其中还有多数回弹值低于规范中最小值,无法查出回弹推定强度值;溢水塔N10~N11段管道相对比较好一些。检测结果如表2.3.1~4:
根据以上检测结果,溢水塔N8~N9段、溢水塔N9~N10段管线混凝土强度无法推定;溢水塔N10~N11段管道混凝土回弹强度推定值在18.2 MPa~23.9MPa,实际强度取推定值最小值18.2 MPa。
2.3.2钻芯取样法确定混凝土强度
依据回弹法检测数据,进行混凝土钻芯取样,溢水塔N8~N9段管道在水下无法钻芯取样,但溢水塔N8~N9段管线与溢水塔N9~N10段管线破损情况相似,回弹法检测数据接近,所以由溢水塔N9~
N10段管线钻芯取样代替溢水塔N8~N9段管线。在检测中,溢水塔N9~N10段管线混凝土疏松,在取样过程中有数个芯样,均中途断裂,无法形成试样。检测结果如下表2.3.5~6:
根据以上检测结果,溢水塔N9~N10段管线混凝土芯样强度最低为6.8 MPa,最高为25.1 Mpa,差值极大,混凝土质量极差。溢水塔N10~N11段管道混凝土实际强度取有效芯样强度最小值22.4 MPa。
2.4钢筋锈蚀检测
对溢水塔N8内~N11段管线混凝土钢筋的检测,结果是内壁环筋为φ16,外壁环筋为φ12,绑扎钢筋为φ12,与设计基本符合。
对溢水塔N8内~N11段管线混凝土钢筋的检测,结果如下:
溢水塔N8~N9段内部混凝土表面存在疏松开裂,表面混凝土脱落、露筋,破损面积占50%以上,钢筋锈蚀厚度2~3㎜。
溢水塔N9~N10段内部混凝土表面存在疏松开裂,表面混凝土脱落、露筋,破损面积占70%以上,钢筋锈蚀厚度2~3㎜。
溢水塔N10~N11段内壁混凝土表面保持较好,内壁干燥,顶壁及侧壁出现不同程度的混凝土面层疏松、脱落、开裂、露筋,破损面积占10%以下,钢筋锈蚀厚度0.1~0.2㎜。
根据以上检测结果,溢水塔N8~N9段、溢水塔N9~N10段管线混凝土中的钢筋锈蚀面积以达到30%左右;溢水塔N10~N11段内壁混凝土中的钢筋锈蚀面积很小,基本完好。
3.综合分析
经过检测得知:溢水塔N8~N11段钢筋混凝土管线的混凝土碳化深度均大于30㎜,超过钢筋保护层厚度。溢水塔N8~N9段、溢水塔N9~N10段管线混凝土中的钢筋锈蚀面积以达到30%左右,混凝土芯样强度最低为6.8 Mpa,达到原设计强度的34%;溢水塔N10~N11段内壁混凝土中的钢筋锈蚀面积很小,基本完好,混凝土实际强度取有效芯样强度最小值22.4 Mpa,但表面混凝土仍有破损。通过综合分析:溢水塔N8~N11段钢筋混凝土管线抗载强度远远满足不了设计要求,已危机到选矿车间的安全生产,立即进行处理。
产生破损主要原因:一是尾矿库水线在溢水塔N8~N11段钢筋混凝土管线间浮动,四季气温的变化对钢筋混凝土的影响;二是溢水塔N8~N11段钢筋混凝土管线施工时,在1991年11月末至12月初,正是刚进入冬季施工季节,混凝土施工质量没有得到保证,导致混凝土质量较差。
4.结论
根据现场检测结果及综合分析,建议溢水塔N8~N9段、溢水塔N9~N10段管线混凝土套管全部更换,从新施工;溢水塔N10~N11段管线,对破损的混凝土进行处理加固后,可正常使用。
参考文献:
1.中华人民共和国国家标准 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)
2.中华人民共和国国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)
3.中华人民共和国国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB 50144-2008)
4.中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)
5.中华人民共和国国家标准《建筑结构检测技术标准》(GB 50344-2004)
作者:李阳
个人简历:鞍钢冶金建构物鉴定评估中心,鞍山建博工程技术检测公司。具有十多年的工业及民用建构筑物结构鉴定工作经验。