某变电站220kVⅡ母失压案例分析
2012-04-23李光明
李光明
河南省电力公司商丘供电公司,河南商丘476000
摘要 本文介绍了某变电站检修作业中,工作人员的扳手碰接220kVBJ线RCS-931BM保护用电流N回路与RCS-915GB母差保护装置用电流二次回路C相,造成母差保护电流回路出现两点接地,在地电位的作用下产生差流,导致220kVⅡ母失压的案例。
关键词 变电站;二次回路;失压
中图分类号TM63 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2012)61-0055-01
1 跳闸前电网运行情况
2011年12月28日,为配合220kVBJ线间隔设备预试和保护定检工作,某变电站220kVⅠ母转为检修状态,220kVⅡ母带全站220kV负荷,2号主变正常运行方式。
2 跳闸经过
2011年12月27日9时至2011年12月28日22时,按照月度检修计划安排,工作人员在该变电站进行220kVBJ线间隔设备预试和保护定检工作。现场办理了第一种工作票和二次作业安全措施票,并制定了标准化作业指导书。现场工作班组有保护班、检修班、试验班3个班组。28日10时30分,工作人员进入现场开展220kVBJ线线路保护二次回路接线检查、紧固工作。
11时02分9秒454毫秒,220kV母线大差后备保护动作,跳开220kVⅡ母上所有断路器,造成220kVⅡ母失压,电网区域稳控装置动作,切除区域电网负荷19.68万kW,12时40分恢复原运行方式。跳闸前,区域电网总负荷200.6万kW。跳闸发生时,变电站有两个工作现场,一个是保护人员正在保护室进行220kVBJ线A套线路保护传动试验准备,另一个是工作人员在本间隔开关场CT二次侧对二次回路进行接线检查、紧固工作。跳闸发生后,现场立即停止所有作业。
3 原因分析
1)现场CT二次安全隔离措施不到位,未将BJ线与母差回路的电流端子连片断开。现场没有对BJ线接入母差保护装置的电流二次回路隔离,工作人员在CT本体端子盒处紧固螺丝过程中,转动中的扳手碰接BJ线RCS-931BM保护用电流N回路与RCS-915GB母差保护装置用电流二次回路C相,造成母差保护电流回路出现两点接地,在地电位的作用下产生差流,由于Ⅰ母上所有元件刀闸已拉开,Ⅰ母小差自动退出,Ⅱ母所连接系统设备无故障,Ⅱ母小差无差流,此时只有大差有差流,并且大差差流值超过差动保护定值,大差后备满足动作条件之一;2)RCS-915GB 型220kV母线差动保护装置中大差后备保护“判运行母线”原理不完善。在220kVⅠ母线已转检修状态下,本应是双母线运行转为单母线运行,但是由于Ⅰ母A相二次感应电压较高(6.64V),满足大差后备保护“判运行母线”判据(此判据是满足下列之一条件即可:母线电压互感器二次相电压大于0.3Un、母线上任一路元件电流互感器二次电流值大于0.04In、负序电压大于4V、零序电压大于6V)中零、负序判据条件,母差保护装置误将停运检修的Ⅰ母误判别为运行母线。而大差后备跳闸逻辑中闭锁电压使用的是“运行母线电压”对应的复合电压,这样导致大差后备闭锁电压满足要求,开放母差后备保护,大差后备满足动作条件之二。在以上两个条件都满足的情况下,母差大差后备动作跳闸;3)电流互感器二次回路一点接地不统一。该变电站220kV线路保护与母线差动保护电流回路在开关场端子箱处及保护小室分别单点接地,在电流互感器二次接线端子处两个不同的接地端子之间存在0.43V的工频电压差,当工作人员进行电流互感器二次接线柱紧固时,无意中将母差回路二次绕组端子3S1与在其上方相邻的二次绕组端子2S3(2S3接地)短接,致使母差电流回路3S1接线端子对地导通,在户内外两个接地点间0.43V电势差的作用下,形成了接地点高电势端→母差保护220kVBJ线C相电流输入回路→接地点低电势端的电流导通回路(如图1所示),从而使本无电流的母差保护BJ线C相支路产生附加电流(0.54A),最终导致母线保护大差电流越限(大差动作定值为0.4A),母线大差后备保护因误判不能闭锁造成误动作。
4 结论
通过分析案例,我们应重视以下3个方面的工作。一是加强危险点分析与预控。严格按照国家电网公司有关危险源辩识规定做好危险源辩识,认真分析二次回路上作业时是否会影响其它运行设备,制定详细的二次安全隔离措施方案;二是厂站电流互感器二次回路一点接地的接地点位置应规范统一,便于运行维护与管理;三是加强二次专业人员培训,尤其是加强《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》、危险源辩识等相关内容的学习,提高现场人员的安全作业能力。
参考文献
[1]国家电网公司生计[2005]400号文.《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行),2005.