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大采高综采工作面回撤工艺的改进

2012-04-13杨宗义马功社

中国煤炭工业 2012年10期
关键词:泥岩锚索顶板

文/杨宗义马功社

黄陵二号煤矿核定生产能力700万吨,井下装备两套大采高综采设备,工作面回撤工艺在黄陵矿区缺少成熟经验,在吸取和借鉴其他矿井大采高综采工作面回撤方法后,先后成功组织实施了试采工作面、206工作面等9个大采高综采工作面的闭采与回撤。

一、工作面巷道布置

1.地质特征

(1)地质条件。工作面开采2号煤层,平均厚度4.5m,单一近水平煤层,西南~北东走向,倾向西北,地层倾角 1°~5°,煤层结构较简单,局部含有1层矸石层,厚度0.2~0.4m,夹矸岩性为泥岩。

(2)围岩性质。伪顶:一般0.5m左右,多为泥岩、砂质泥岩,其与煤层直接接触,该层薄随采随落,极不稳定,零星分布。

直接顶:以粉砂岩、细粒砂岩为主,局部为泥岩或砂质泥岩,呈厚层状,多与煤层直接接触,厚度为1.5~8.0m左右。

老顶:以灰白色—浅灰白色中—细粒砂岩为主 (即K2标志层)。碎屑成分以石英为主,约占84%,长石少量,其他约占10%。岩性较坚硬,呈厚层状,不易跨落,全井田分布,层位稳定,厚度1.0~34.2m。

底板:煤层直接底板为灰黑色泥岩,厚度0.05~0.96m。老底为浅灰绿色细粒砂岩,泥、钙质胶结,岩石致密,较坚硬,厚度8.95~9.77m。

2.巷道布置

206工作面装备大采高成套综采设备,工作面走向长度1920m,工作面长度为260m。工作面采用三巷布置,分别为辅运巷、胶带巷、回风巷,其中工作面的辅运巷作为下一个工作面的回风巷重复使用,支护方法均采用锚网索联合支护。

二、工作面回撤方案比较

试采工作面和107工作面在回撤期间都施工有主、辅撤架通道,但均未取得理想效果,以107工作面回撤过程中尤为突出。因工作面施工主、辅撤架通道,工作面回采后期顶板压力较大,辅助撤架通道出现顶板剧烈下沉、冒顶、片帮底鼓,无法满足安全使用,影响工作面回撤速度与安全。从206工作面开始取消了撤架通道,仅施工一条出架通道,取得了较好效果(如图 1)。

107工作面撤架采用“中间向两头”回撤,在工作面闭采后期,尤其是停架后,撤架通道空间较大,顶板来压集中在机头与机尾,特别是巷道交叉处,两头均要维护,回撤期间顶板管理困难;回撤路线上需通过联络巷进入辅运巷或回风巷,车辆连续拐弯,操作难度增加,严重影响撤架速度。

从206工作面开始采用“两头向中间”的回撤方式,将机头、机尾设备撤出后,即可以进行撤架,只需要维护一条出架通道,顶板管理较容易;将支架抽出后掉向,直接由撤架通道进入出架通道,运至辅运大巷,路线顺畅,环节简单。

三、工作面回撤工艺比较

1.闭采工艺

综采工作在闭采工艺上基本相同,进入闭采后,工作面提前降低采高至4m,在距停采线18m时开始挂经纬网,网规格为10×1.2m,网孔 40×40mm,错茬搭接,短边搭接500mm,长边搭接200mm,用14#铁丝绑扎,每米4道;距停采位置12m时开始挂双网并在网下挂钢丝绳,直径21mm,两头用锚杆固定。

停采后工作面顶板支护方式均采用锚索(梁)支护,回撤工作面通道在回撤支架过程中,宽度达到8m以上,支护稍不及时就会发生漏顶,严重影响安全及支架回撤,而过多加强支护又会延迟回撤支架时间,导致顶、底板移近量增加,造成安全隐患。经过研究分析,并结合井下实际情况,在锚索施工数量不变的前提下,对206工作面通道锚索布置形式进行了改进,在工作面回撤过程中没有发生漏顶事故,工作面回撤提前安全顺利结束。通过对回撤工作面通道锚索布置形式的改进,保证了工作面支架的安全顺利回撤,并缩短了回撤工期。

2.回撤工艺改进

通过对107工作面及后续几个工作面回撤工作的总结,改进206工作面回撤工艺方案。

(1)巷道布置上取消主、辅撤架通道,仅施工一条出架通道,工作面停架后,利用煤机割出一定宽度的通道,作为撤架通道,将该通道进行加固维护。

(2)出架路线由原来的“中间向两头”改为“两头向中间”回撤,利用出架通道撤出支架。

(3)工作面顶板支护取消垛式支架,采用锚网索联合支护。

3.回撤工艺比较

(1)安全使用方面。107工作面撤架工艺主要有以下不足:

一是需提前施工主、辅撤架通道,且与工作面方向垂直,受工作面采动压力影响,巷道不断形变底鼓,尤其是到回采后期,进入超前支撑压力影响范围之内,主撤架通道因有垛式支架支护,巷道底鼓,副撤架通道尽管进行了锚索加固,还是会出现顶板下沉、片帮从而难以维护,在联络巷交叉口处发生冒顶现象,无法满足使用。

二是主撤架通道需提前对下垛式支架进行维护,其搬运、维护工作量大。

三是工作面必须要与主撤架通道全面贯通,在工作面闭采期间顶、底板层位难以掌握,全面贯通后容易形成台阶,为了保证车辆运行,必须花费大量人力、时间清煤、起底,此期间工作面顶板一旦来压,将难以维护,不利于后期撤架。

四是107工作面撤架工艺的回撤通道跨度增加,带来维护难度的增加,尤其是支架抽出后,压力集中在垛式支架之上,回撤比较危险。

五是出架通道为矩形断面,抗压能力差,未回撤之前顶板出现弯曲下沉现象,增加维护工程量。

(2)技术改进。针对107工作面撤架工艺的不足,206工作面撤架工艺进行了革新与改进:

一是巷道布置上取消了主、辅撤架通道,撤架通道在工作面停架后,直接由煤机割出撤架通道,不需要与提前施工好的主撤架通道贯通,工作面采高及层位控制上比较简单,同时可以根据工作面压力状况调整机头、机尾的推进长度,实际操作灵活。

二是撤架通道宽度3.6m,采用锚网索支护,跨度较107工作面回撤工艺减少,对顶板维护特别是回撤后期顶板维护十分有利;在工作面中间位置施工一条回撤通道,布置在实煤体中,周边无其他巷道,断面采用圆弧拱,其抗压性能大大提高。

三是相应取消了摆放垛式支架,维护工程量大大减少。

(3)经济效益。206工作面撤架工艺比107工作面撤架工艺节省费用350.7万元。

四、结论

二号煤矿对9个大采高综采工作面的回撤工艺的不断进行优化与改进,最终形成了一套安全、快速的回撤工艺。目前回撤完成的206工作面从闭采开始到回撤结束,历时24天。其中闭采用时7天,回撤设备用时15天,支架回撤仅用时11天,实现了安全快速安装,具有指导意义。

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