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甲醇净化装置越冬防冻总结

2012-04-10

化工设计通讯 2012年1期
关键词:盲板脱碳冷器

刘 波

(黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司,黑龙江伊春 153103)

我公司甲醇装置于2006年11月投产,设计产能为100kt/a。投产半年后,装置运行即趋于稳定,2008年10月月产甲醇超万吨,标志着甲醇装置达到了设计产能。然而,2008年末,由于市场低迷,甲醇价格迅速滑至谷地,系统面临停车。由于当时正值隆冬,滴水成冰,甲醇装置保安全、保防冻成为一项重点工作。本文就甲醇装置越冬防冻方案选择、制定、组织实施,停车期间的日常维护,以及恢复开车的情况作一介绍。

1 防冻的原则

装置停车后,既要考虑防冻的问题,更要考虑日后系统恢复开车的问题。由于黑龙江地处祖国的最北方,因而甲醇装置停车后,系统防冻就成为当务之急,如果放在夏季做还相对容易些,有足够的时间处理;冬季做防冻就要考虑周全,才不容易出纰漏,减少设备、管道、阀门被冻坏的几率,最大限度地提高防冻的效率。为日后系统的重新开车打下基础。

在做防冻处理过程中,要求各物料不能互串,已处理的工序、设备、管道要避免被二次污染,避免不必要的重复工作。结合生产实际和气候状况,本次防冻制定的原则如下:

(1)保证催化剂安全可靠,不受损害;

(2)把溶液贮存起来,避免浪费;

(3)不冻坏设备、管道、阀门;

(4)各物料之间不能互串;

(5)该加盲板的地方不要漏项,并挂好盲板标志牌;

(6)防冻要有序进行,做好记录台帐;

(7)防冻期间所有工作要按计划进行,要有专人负责,完成一项,检查确认一项;

(8)一旦时机成熟,装置能够很快恢复开车。

2 防冻的重点和难点

我公司甲醇净化装置采用中温耐硫变换、中温水解转化、湿法脱硫脱碳以及常温水解转化后配合氧化锌精脱硫的流程。该流程具有调整气体组分范围较宽、调节方便、毒物成分去除彻底、与后续工序甲醇装置相匹配,结合连贯的特点。

从流程即可看出,耐硫变换催化剂、中温水解转化剂、常温水解转化剂、氧化锌脱硫剂的处理过程是重点。这些催化剂不仅要处理好,更要保护好,为日后甲醇装置恢复开车时各种催化剂仍能保持高活性,装置顺利开车打基础。

停车时处于冬季,因而本次停车防冻过程中,介质为水和溶液的设备和管道处理起来需从速、谨慎、彻底。防冻方案的编制也是围绕防冻的重点和难点而展开,其中的难点有以下:

(1)脱硫、脱碳系统溶液的处理;

(2)各种锅炉给水排空及防冻处理;

(3)各水冷器、换热器的防冻处理;

(4)各种补水管道内水的清除和管道的防冻处理;

(5)各分离器冷凝液排出管道的防冻处理;

(6)外送蒸汽管道的截断和防冻处理;

(7)运转设备的处理。

3 防冻处理措施

3.1 各种催化剂的处理

系统停车以后,装置内各炉催化剂的处理随即展开。首先用N2将全系统置换合格,然后导通中温变换炉、中温水解槽、常温水解槽、氧化锌脱硫槽热氮盲板,用氮气加热炉依次对各炉催化剂进行烘干处理,去除催化剂中的水分,以保持催化剂的高活性。在烘干过程中,要在出口处取样分析,以三次水含量小于0.5g/m3为合格。烘干结束以后,要对各炉催化剂进行封炉处理,尤其中变为耐硫变换催化剂,其活性较高,如不慎窜入空气,易引起催化剂烧结,从而使催化剂失去活性,遭到损坏。因此,变换炉炉头和炉底以及激冷副线等处共计加盲板4块,使催化剂与空气隔绝。其他各炉催化剂则不需加盲板,但也要在烘干合格后将气体出入口阀门关闭。

3.2 脱硫、脱碳溶液的处理

3.2.1 脱硫溶液的处理

我公司脱硫溶液为含Na2CO3的碱液,其冰点要比纯水低,但如果不做处理,搁置较长时间,也会结冰,导致管道和阀门损坏,甚至威胁设备的安全。脱硫系统为全循环的封闭系统,脱硫溶液共约400m3,装置内有两个脱硫溶液循环槽,可盛装溶液450m3左右,完全可以把所有的脱硫溶液放入循环槽内,并且槽内设有加热器,开通后即可起到防冻作用。经过35h的连续作业,脱硫溶液被全部导入脱硫溶液循环槽。设备、管道内溶液通过导淋排至地下池后打入脱硫溶液循环槽。由于处理及时,人员跟班作业,脱硫溶液没有出现损失和结冻的情况。

3.2.2 脱碳溶液的处理

我公司脱碳溶液为含K2CO3水溶液,约有270m3,其处理方式与脱硫溶液类似。所不同的是,脱碳贮槽不参与循环,脱碳泵出口管在室外;管道内溶液需及时吹扫干净;但溶液可通过脱碳泵处理。因而其倒液速度较快,只半小时即完成。管道内溶液通过脱碳塔蓄压后吹扫至脱碳地下池后,再用潜水泵打入脱碳贮槽。在处理过程中,管道内溶液吹扫是关键,需多次吹扫,确认无溶液积存后,才可停止。

由于我公司脱碳贮槽内原设计没有加热器,因而新配置加热器,定期开启,加热溶液。

3.3 锅炉给水的处理

我公司送入本装置的锅炉给水有低压锅炉给水和高压锅炉给水两种。可以采取送入系统保持流通,然后排出的方式防冻,能够起到防冻作用,但是几个月下来,会造成很大的浪费。出于节能的考虑,我公司决定采取措施,其中高压锅炉给水的处理方式为,在与高压锅炉给水相连接的设备中温水解槽内蓄压,然后关闭在热电厂厂房内的出工段阀门,把阀后法兰解开,打开本装置内的入口阀门,进行吹扫,反复几次,直至吹扫干净后,在锅炉的出工段阀后加盲板。

与高压锅炉给水的处理类似,低压锅炉给水则在与其相连接中变废锅内蓄压,进行吹扫处理。最后在低压锅炉给水出工段阀后加盲板。

3.4 各水冷器、换热器的防冻处理

3.4.1 水冷器的处理

净化系统共有水冷器5台,本装置的水冷器都是冷却工艺气和二氧化碳气体的。其循环水(一般为管程)的处理相对容易些,逐渐关小上水阀门,使水量控制在最小,保证有水通过即可。既保证了防冻,同时节省水量和动力消耗。对于壳程的处理,我公司则考虑较多,首先是打开壳程排净口,排干净冷凝液后,在排净口加阀。定期开阀检查,这是基于一旦水冷器循环水泄漏,通过这种方式可以及时发现。

3.4.2 换热器的处理

净化系统换热器较多,需要及时处理的就有6台。净化系统的换热器管程和壳程均为工艺气,一旦系统停下来,气体被外界冷却后其冷凝液容易结冰冻坏设备。因此需在置换完成后,打开管程和壳程排净口排放冷凝液,有的排放不及时,已有结冻现象,遇到这种情况用蒸汽加热一下,就可排出换热器内部积存的冷凝液。

3.5 补水管道的处理

脱硫和脱碳系统的补水管道均有很大一部分在室外,需做防冻处理。处理时,首先在室内低点处法兰断口,排出管内积存的大部分积水,然后在管道导淋处接入氮气进行吹扫,吹扫时采取一人控制氮气阀门,一人在法兰断口处监视的方式。互相用对讲机联系,待法兰处无水喷出后,先关闭氮气阀门,稍停一会再重复吹扫一次,确认管内无水后,补水管道处理才算完毕。

3.6 各分离器冷凝液排出管道的防冻处理

各分离器的冷凝液在正常生产中都靠压力的作用排至下游设备。一旦停车,冷凝液就排不出去,必须及时处理掉,否则将冻坏管道。处理方法为,首先给各分离器蓄压,然后在冷凝液用户的进户阀前法兰处解口,接下来迅速打开冷凝液排出阀门,吹扫管内积存的冷凝液,如此反复两次,确保冷凝液吹扫干净。

3.7 外送蒸汽管道的截断和防冻处理

中变废锅产生的蒸汽送入统一的蒸汽管网。装置停车以后蒸汽不再产生,外送蒸汽管道需要断开,以保证管道的安全。处理时采取在与蒸汽管网连接处的根部断口,并加堵板,使装置内蒸汽管道与管网彻底隔离开。之所以在管网根部处理,是考虑如果与管网太远则有可能管内积存冷凝液,最后产生结冻,出现不良后果。

3.8 运转设备的处理

装置内共有大型运转设备5台,虽然都在室内,但也要采取处理措施,以保证其性能安全可靠。处理时,首先关闭泵入口和出口阀门,用水把机械密封处结垢冲洗干净,然后排净泵内存液,解除电机热备。

4 装置停车期间的日常维护

本次装置防冻工作历经18天,停车防冻顺利处理完毕。但这仅仅是防冻的开始,在再次开车之前,装置的日常维护,及时发现问题尤其重要。装置日常维护主要内容有以下。

(1)在装置停车期间,每班至少巡回检查两次,发现异常情况及时汇报。

(2)各系统氮封处理。用N2给各个系统冲压,使各系统保持正压,使静止设备免受腐蚀。

(3)系统内运转设备的维护。运转设备每天盘车一次,油箱定期加油,确保其转动自如。

(4)现场的阀门在阀杆处定期涂抹防腐的润滑脂。

(5)各分离器冷凝液排液阀门和蒸汽阀门均保持一定开度,防止阀门处因积液或积水而产生结冰现象,损害阀门。

(6)每班要打开水冷器壳程排净口阀,检查水冷器循环水是否泄漏,如无泄漏则可关闭。

(7)中控岗位要注意各炉催化剂床层的温度变化,如有异常及时汇报。

(8)停车期间公司各部门定期对装置自身情况进行评估,发现问题及时整改。

5 装置开车

2009年7月,由于我公司合成氨系统催化剂还原的需要,甲醇装置要进入开车程序,检验防冻是否成功、是否高效的时候到了。开车前的准备工作在7月初即开始启动,逐一抽加盲板、管道连接、系统置换、催化剂升温、溶液制备、溶液循环、导通各工序气路阀门。经过20多天的紧张忙碌,于7月27日具备了接气的条件,并用12h顺利打通全系统,一次开车成功!

6 经验总结和存在不足

装置防冻无疑是一项全新的工作,也是一种挑战,需慎之又慎。我公司甲醇装置停车防冻虽然是有计划的,但在停车时仍不放过任何一个细节。停车时所做的工作有详细的记录,停车期间装置的日常维护毫不松懈。

本次装置防冻不足之处是,装置开车后,放空时发现中变放空总管有漏气现象,经检查发现管道上有一10mm长裂纹。分析认为因此处位置较低,气体中的冷凝液在此积存,结冰以后,体积膨胀,使管道出现了裂纹。在以后的防冻过程中,我们把中变放空总管低点处的法兰断口,使冷凝液能够及时排出,没有再出现类似现象。

7 结 语

细节决定成败。由于我公司在装置防冻过程中准备充分,对每一个环节都经过反复的研究,确定最佳处理措施,处理时严格按照方案执行,装置日常维护细致全面,保证了催化剂等介质的安全可靠,保证了设备的安全,记录台帐细致完整,在再次开车时有章可循,使装置在恢复开车时能够顺利一次开车成功。

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