300 MW汽轮机组负荷突降原因分析及处理措施
2012-04-10耿万东
唐 武,李 琨,耿万东,张 凯,董 晔
(1.河北兴泰发电有限责任公司,河北 邢台 054000;2.河北华电石家庄鹿华热电有限公司,石家庄 050200)
某电厂2台300 MW机组为C300/227.6-16.7/0.55/537/537型汽轮机组,配有2个高压主蒸汽门、4个高压调节阀,对应于4组喷嘴,2个中压联合汽阀。高中压缸合缸,高压缸与中压缸采用双层缸结构,由外缸、高压内缸、中压内缸组成。DEH控制系统采用随汽轮机配置的Ovation DEH控制系统,后因设备升级改造更换为OC4000e DEH控制系统,控制逻辑由OC4000e DEH控制系统厂家提供。
机组正常运行时投入AGC,机组的负荷调节范围为150~300 MW。为减少节流损失,采用顺序阀调节,动作顺序为,GV1、GV2高压调节阀开启到60%时开启GV3,当GV3开启至60%时,开启GV4。主蒸汽压力调节采用手动控制,按照汽轮机厂提供的滑压曲线进行调整。当主蒸汽压力下降或AGC指令增加时,汽轮机主控增大DEH的阀门开度维持负荷给定;反之,汽轮机主控减小DEH的阀门开度。
1 故障情况介绍
从2011年5月开始,2台机组陆续在升负荷期间出现机组负荷10 s内突然降低后又快速恢复的异常波动现象。波动幅度由最初的3~5 MW逐渐扩大到20~30 MW,并导致DEH侧遥调切除。以某次动作情况为例,在负荷突降异常发生前,机组投入AGC,负荷为252 MW,主蒸汽压力15.1 MPa,调节级压力为9.7 MPa,GV1和GV2开度均为100%,GV3开度为26.3%,GV4开度为1%。机组收到AGC升负荷指令后,按7 MW/min的速率升负荷,当负荷升至266 MW时,4 s内负荷突降至250 MW,随后4 s负荷恢复到268.8 MW。负荷突降时,轴向位移从0.1 8 mm降至-0.28 mm,高、中压缸胀差从2.63 mm升至3.19 mm。整个动作期间,DEH遥调指令和阀门开度均动作正常,随负荷变化先升后降。主蒸汽压力、再热蒸汽压力、调节级压力等均指示正常。
2 负荷突降特点及原因分析
2.1 负荷突降特点
通过对多次负荷突降异常历史数据进行统计分析发现以下特点:
a. 负荷突降的速度快,幅度大。负荷突降异常发生时,汽轮机所有的调门均未发生明显变化,可以排除阀门位置变化影响;而主蒸汽压力、空气再热器压力、及调节级压力也未出现大幅度的波动,可以排除主蒸汽压力变化造成的影响。
b. 异常发生时的阀门开度固定。通过对多次异常波动数据的统计,发现异常发生时DEH阀门开度是固定的,即GV4开度为12%~14%的位置,对应的协调阀位指令为294。高压调节阀GV4在12%~14%开度下,是阀门刚刚开启的位置,说明负荷突降与GV4阀门的开启有关。
c. 汽轮机功率发生了变化。机组电负荷的变化在一定程度内说明了汽轮机功率发生了变化。同时,汽轮机组的轴向位移和胀差也发生了明显的变化。以2011年8月21日故障为例,异常发生前,轴向位移为0.18 mm,异常发生时,轴向位移最低降至-0.28 mm。该现象充分说明了汽轮机轴向推力发生了明显的变化,汽轮机出力也发生了变化。这一现象充分说明,该异常现象对机组的安全稳定运行造成了极大的影响。
d. 高压缸功率的变化是主要因素。因汽轮机内部缺少相关测点,不能直接说明汽轮机组功率变化的主要因素。通过对历史数据的分析,汽轮机的各级抽汽的压力、温度等在异常发生时均未发生变化。结合主蒸汽压力、空气再热器压力也无变化的情况,可以判定为主蒸汽阀后至高压缸排汽区间内蒸汽的做功发生了改变。
2.2 负荷突降原因
结合负荷突降的特点,技术人员进一步对汽轮机高压缸各参数进行检查分析。发现高压缸本体温度中,高压内缸温度在异常发生时指示偏低。这一现象说明进入高压缸的蒸汽参数发生了一定的变化,而蒸汽参数发生变化的原因与其他品质较低的蒸汽或水混合有关。因此,基本上可以判定是GV4高压调节阀前有水或者品质较低的蒸汽积存。由于水分的存在,干蒸汽的工作将受到一定的影响,这种影响主要表现为一种能量损失(湿汽损失),进而导致汽轮机功率发生明显变化。蒸汽中“水”的存在使蒸汽存在“湿汽损失”,导致蒸汽做功能力下降。因此,判定导致负荷突降的原因如下。
a. DEH改造后阀门开度的变化是导致阀门前积水的一个直接因素。DEH改造前机组并网后4个高压调节阀(GV)最低开度均为9.3 %,改造后,阀门的并网后的最低阀位为0 %。阀门预启行程的消失,导致了GV4阀门前容易形成“死汽”,从而形成积水。
b. 负荷变化率提高。随着国家电网公司“两个细则”的实施,机组的变负荷率发生了改变,由最初的3 MW/min升高到7 MW/min。阀门的开启速度明显变快,导致GV4缓慢开启的预暖过程消失,容易造成积水未与新蒸汽充分混合便进入高压缸做功。
c. 阀门及其管道的保温措施不到位。阀门的保温不好也会导致阀门的温度的降低,从而给阀门前积水创造了条件。
3 处理措施及效果
3.1 处理措施
a. 人工干预阀门开度。在有效措施制定前,由运行人员执行临时预防措施。具体方法是每天负荷处于240 MW以上,且AGC指令变化调整幅度不大的情况下,通过降低主蒸汽压力,使机组的GV4阀门缓慢开启至15 %左右,并保持3 min对GV4进行预暖,完成后恢复主蒸汽压力。
b. 对预启阀开启时间和开启行程进行调整。在机组检修时,由热控人员对GV4的预启行程进行修订。方法是将GV4的阀门开启时间从GV3开启60 %降至30 %,使GV4提前得到预暖,同时又避免了GV4过早开启导致的节流损失。
c. 对高压调节阀及其相连管道的保温情况进行检查和完善。
3.2 处理效果
在采取人工干预措施期间,该异常现象未再次出现。利用机组检修机会,由热控人员对GV4的预启行程参数进行了修订,并通过仿真试验验证了阀门动作正确。检修人员同时对阀门及管道的保温进行了检查和完善。机组启动至今未发生负荷突降异常,证明已经彻底消除了该异常。同时,运行人员手动干预措施停止执行。
4 结束语
对机组负荷突降现象进行分析,通过设置GV阀的预启行程彻底解决了该异常。该异常与DEH改造时未能保留原系统中预启行程有关,建议今后在DEH改造时充分比较新旧系统之间的差异,并对这些差异进行详细评审后再确定原系统预启行程是否需要保留。