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一起控制系统故障造成跳闸事故的分析

2012-03-29孙秋生

电力安全技术 2012年11期
关键词:主汽汽机设定值

孙秋生

(阳城国际发电有限责任公司,山西 晋城 048102)

某厂6×350 MW机组采取单元制配置,锅炉采用美国福斯特·惠勒公司提供的亚临界自燃循环汽包炉,汽轮机采用德国西门子公司制造的KN型亚临界一次中间再热、单轴、双缸、双排汽纯凝汽式、喷嘴调节、反动式汽轮机。DCS采用西门子的T-XP自动控制系统,冗余配置,主柜运行,从柜备用,相互之间可以实现无扰切换。

1 事故经过

某日5:00,3号机组负荷290 MW,主汽压力14.56 MPa,协调方式下运行正常。

05:10,OM画面发出AP103故障,单元主控和电气画面参数全部黄闪,同时高、低压旁路全开,机组负荷、主汽压力开始下滑,高调门由34 %逐渐全开,过负荷阀全开。

05:11,手动全关高旁,低旁全开无法关闭,通知仪控人员。

05:15,投入油枪稳燃。

05:21,燃料主控退出自动,手动增加锅炉出力,此时机组负荷下滑至164 MW,主汽压力降至9.3 MPa。

05:21,仪控人员检查时发现AP103主、从柜均停运。重启AP103主柜成功,重启从柜启动失败,OM画面恢复正常,运行人员手动全关低旁。机组负荷回升至190 MW,此时主汽压力9.37 MPa,主汽压力设定值显示恢复,其值为10.45 MPa,单元主控画面上机组运行方式显示为“机跟随”。

05:24,机组负荷200 MW,主汽压力8.9 MPa,主汽压力设定值为10.57 MPa,实际主汽压力低于设定值,虽为“机跟随”方式,但机组负荷并未下降。此时,汽机高、中压调门呈全开状态。

05:25,机组负荷从195 MW快速下滑,运行人员立即在控制器画面上将负荷手动设定为200 MW,但负荷仍下降,快速关小高调门,主汽压力上涨。

05:26,锅炉负荷下滑至40 MW,高旁自动开启,发电机零功率保护动作,机组解列,汽机跳闸,锅炉灭火。

06:55,重新点火。

09:09,机组并网。

2 原因分析

(1) AP103负责电气开关和协调部分。AP103停运后,协调中的负荷指令降至零,但变化速率为10 MW/min,故锅炉指令自动降低,燃料量下降。汽机电调中的负荷指令来自“协调负荷指令+主汽压力偏差指令”,故障后主汽压力设定值下降速率为2.5 MPa/min,高于实际主汽压力变化速率,即故障后实际主汽压力始终高于压力设定值。因此,当执行“协调负荷指令+主汽压力偏差指令”后,汽机电调中的负荷指令基本未变(发生故障),此时旁路开启,汽机进汽减少,汽机实际负荷下降,汽机各调门便持续开大。

(2) AP103停运后,主开关合闸信号,锅炉负荷反馈指令>40 %均丢失(锅炉负荷反馈指令>40 %为下降延时3 s,故3 s后便无高旁快开指令,只能手动关高旁),满足高旁快开的条件,导致高旁全开。低旁快开的条件是发电机负荷>20 %,故低旁快开指令一直存在,不允许手动关闭;当AP103主柜重启成功后,“主开关合闸信号”返回,低旁才可以手动关闭。

(3) AP103主柜重启成功后,OM画面参数显示恢复正常,可以看出:压力设定值为机组实际负荷对应的压力值,高低旁全关,锅炉燃料手动。正常情况下应是“机跟随”的方式,但AP103重启后,汽机控制器内部参数恢复正常需要一段时间,压力设定值以2.5 MPa/min的速率升高。AP103恢复正常后,初始压力设定值远低于实际主汽压力,压力控制器和负荷控制器的输出均为最大值,调门全开。当压力设定值超过实际主汽压力后,压力控制器起作用,使汽机调门关小;压力设定值持续升高,导致汽机调门持续关小,最终造成汽机负荷快速下滑,在1 min内从190 MW骤降至40 MW。

(4) 由于满足实际负荷<25 %,机组进入启动状态,高旁控制主汽压力值由正常运行中的“跟踪模式”切换为7.5 MPa,高旁快速全开,低旁自动全开,从而引起发电机零功率保护动作。

从上述分析可以看出,造成机组跳闸的直接原因是AP103主、从柜同时停运,导致CPU送至机组DEH系统的负荷指令、主汽压力设定值指令变为零,送至锅炉主控的燃料指令也变为零;同时,汽机主汽门全开,锅炉主汽压力快速降低,致使机组负荷骤降至85 MW以下。此外,机组控制方式自动切换至启动方式,致使设定压力低于机组实际压力,引发旁路系统自动开启,机组电负荷骤降至50 MW以下,最终引起发电机零功率保护动作。

造成机组跳闸的主要原因是AP103主、从柜间的通信电缆故障,即冗余CPU之间的通讯电缆故障。西门子冗余CPU之间的主、从切换设计是依靠通讯电缆同步完成的,当电缆故障导致主、从CPU无法同步时,西门子控制系统为保证机组安全,系统逻辑会自动输出零并停运双侧CPU,最终导致机组跳闸。

3 防范措施

(1) AP103停运后,由于锅炉要自动减燃料,为保证锅炉负荷满足生产工艺,必须解除燃料自动功能,改为手动控制锅炉负荷。

(2) AP103重启后,电调的压力设定值从零以2.5 MPa/min的速率升高,此时应快速增加锅炉燃烧量,恢复主汽压力。为避免汽机调门关小,应在AP103恢复正常后立刻将机组运行方式切为“基本方式”,然后根据实际主汽压力手动设定汽机负荷待机组稳定后再切换为“机跟随”方式。

(3) 加强设备劣化分析和隐患排查工作,做好备品、备件管理,提高设备的可靠性。

(4) 针对通讯电缆故障导致主、从CPU都停运的问题,应与西门子公司积极沟通,落实补丁程序,确保在发生通信电缆故障时另一侧的CPU仍可正常运行,从而杜绝类似问题的再次发生。

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