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液体火箭发动机动态燃烧稳定性评定研究

2012-03-16丁兆波孙纪国

火箭推进 2012年1期
关键词:隔板试车扰动

丁兆波,孙纪国

(北京航天动力研究所,北京100076)

0 引言

液体火箭发动机不稳定燃烧的发生具有很大的随机性,一般的发动机试车,即使多次不出现燃烧不稳定,也不能确定其动态稳定性满足要求。某型氢氧发动机在前19次试车中均未发生不稳定燃烧,之后却连续4次在起动或关机段的动态过程中发生了一阶切向不稳定燃烧,再度引起了业内人士对动态燃烧稳定性的高度关注。长期以来,各国学者及工程技术人员,在动态燃烧稳定性评定的研究和实践方面进行了大量的工作,取得了显著的成绩,本文详细阐述了其中的研究方法和结论。

1 CPIA655关于动态燃烧稳定性评定的方法和准则

CPIA655(1997)[1]即《液体火箭发动机燃烧稳定性规范和验证程序指南》中关于稳定性的评定方法有动态稳定性评定和自发稳定性评定两种,并优先推荐动态稳定性评定方法。

动态稳定性评定是人为地给燃烧室一种扰动,激起压力振荡,以脉冲能量和压力振荡的衰减时间,评定推力室的稳定性。CPIA655(1997)关于动态稳定性评定的准则优先推荐:当出现的室压扰动超过正常工作规定的幅值范围(峰-峰值10%),室压振荡在10~10 000 Hz之间的主要频率分量f在由决定的时间内衰减到允许幅值内,则可以认为发动机动态稳定。

动态稳定性评定常用的人为扰动方法有:非定向爆炸弹干扰、定向脉冲枪干扰和定向气流干扰。各种扰动方法的优缺点比较见表1。

表1 各种扰动方法的优缺点Tab.1 Advantages and disadvantages of each disturbance method

2 国内外液体火箭发动机动态稳定性评定试验研究概况

国外的 SSME、RS-68、VULCAIN、LE-7、RD-0120和RD-120等液体火箭发动机以及国内的一系列常规推进剂发动机都进行过动态稳定性评定试验。

2.1 国外试验研究概况

国外在SSME、RS-68、VULCAIN和 LE-7等大推力液体火箭发动机以及一些缩比发动机稳定性试验中普遍采用了爆炸弹扰动方法。爆炸弹可以在头部喷注器面上安装(如SSME、RS-68和STME缩比试验),或安装在烧蚀内壁上(如ALS发动机缩比喷注器试验),或安装在头身之间的烧蚀安装环上(如LeRC的20 000 lbf发动机稳定性试验和LOX/Methane稳定性试验)。

2.1.1 SSME

原始型 (有声腔和隔板)。在喷注器面上靠近室壁的位置安装爆炸弹[2](图1),改变装药量及安装位置,共进行了14次推力室组件级试车,试车时间5~10 s,室压范围9.8~21.7 MPa。爆炸弹产生的压力扰动全部在4 ms内衰减,原始型SSME喷注器和燃烧室的燃烧过程构成了一个强有力的阻尼机制。

改进型 (无声腔和隔板)。共进行了16次全尺寸发动机试车。室压范围3.5~19.32 MPa。装药量0.65~0.975 g。压力扰动衰减时间约6 ms。改进型SSME燃烧室不带隔板和声腔,不会明显影响其稳定裕度。

图1 用于SSME稳定性评定的爆炸弹结构及布局Fig.1 Structure and layout of bomb applied to SSME stability rating

2.1.2 RS-68推力室挤压试车

采用全尺寸喷注器方案[3](带有声腔和隔板喷嘴),烧蚀燃烧室,在喷注器面上装有2个爆炸弹,3个室压高频压力测点,1个氧喷前高频压力测点和1个氢喷前高频压力测点。共进行了5次爆炸弹(0.975 g RDX装药) 动态评定试验,其中3次额定工况试验(室压10.3 MPa左右,氢喷前温度为83 K和33 K),两次60%工况试验(氢喷前温度分别为 72 K和33 K)。在83 K氢喷前温度试验中测得峰-峰过压值6.8%~13.6%,衰减时间<2 ms。而在33 K氢喷前温度试验中爆炸弹没有激起过压。

2.1.3 STME缩比试验

如图2所示[4],在喷注器面上安装爆炸弹,在氢集合器和氧头腔上分别齐平安装氢、氧喷前高频压力传感器,选用Kulite CT-375-5 000。在推力室身部安装室压高频压力传感器,选用PCB 122A,由于结构和工作环境限制,不能齐平安装,故采用图示结构安装,据预测对一阶切向频率的响应误差小于6%。在其中一些试验中,氢喷前温度为50 K,使用了0.85 g的爆炸弹,均未出现不稳定。

图2 STME缩比喷注器稳定性鉴定试验方案Fig.2 Testing scheme of STME subscale injectors stability rating

2.1.4 ALS发动机缩比喷注器试验

如图3所示[5],采用烧蚀燃烧室,在喷注器下游68.6 mm的室壁上安装2个爆炸弹,装有6个高频压力传感器。共进行了7次动态评定试验,室压范围 4.9~17.5 MPa。装药量 0.42~0.85 g RDX,激起单峰过压值2%~15%,衰减时间<3 ms。

图3 ALS发动机缩比喷注器稳定性鉴定试验方案Fig.3 Testing scheme of ALS subscale injectors stability rating

2.1.5 LeRC 20 000 lbf发动机稳定性试验

对氢氧推进剂,采用氢喷前温度递降法;对常规推进剂,采用爆炸弹法,如图4所示,在头身之间加一安装环,爆炸弹装在安装环上,RDX装药量变化,引爆时间间隔200 ms。该结构可以承受3 s热试车。

图4 LeRC 20 000 lbf氢氧发动机稳定性鉴定试验方案Fig.4 Testing scheme of LeRC 20 000 lbf engine stability rating

2.1.6 LeRC LOX/Methane稳定性试验

额定室压14 MPa,在喷注器和再生冷却圆柱段身部之间的安装环由不锈钢加强外套和有氧化锆涂层的无氧铜内衬焊接组成,用于安装爆炸弹和3个高频压力传感器[7]。

2.1.7 俄罗斯动态稳定性评定情况

俄罗斯设计局早期使用的是爆炸弹扰动装置,这些装置主要的缺点是脉冲特征的散布比较大。为减小散布,在燃烧室入口处安装破裂压力经校准的分离膜片,后续研制了双脉冲、3脉冲及5脉冲等一系列脉冲枪扰动装置。

RD-0120发动机室压20.6 MPa左右,采用固体火药脉冲法进行了稳定性鉴定,火药量为1.8 g和3.6 g。在主级段没有激发出超过噪声脉动的不稳定。

RD-120发动机室压16.3 MPa左右,采用RDX火药脉冲法进行了不同工况下的稳定性鉴定,火药量为1 g。产生的脉冲峰值为5.9 MPa,单峰过压值36%。

2.1.8 Vulcain发动机稳定性试验

在缩比和全尺推力室上均采用爆炸弹进行了稳定性评定[8]。此外在缩比推力室上还进行了氢降温试验,从额定递降到45 K,在有/无声腔的情况下均未发生不稳定。

2.2 国内试验研究概况

国内学者和研究机构对动态燃烧稳定性的扰动方法和稳定性评估指标进行了广泛的研究[9-10],如表2所示。其中在一系列常规推进剂火箭发动机稳定性评定试验中普遍采用了定向脉冲枪扰动方法,脉冲枪一般在身部内壁上安装。

表2 国内发动机动态稳定性评定试验情况Tab.2 Testing scheme of engine dynamic stability rating in China

2.2.1 YF-X1发动机

用两台推力室进行了2次脉冲评定试验。其中1次试车在主级段间隔0.2 s连续引入3个脉冲,另1次试车在起动、转级和关机段分别引入3个脉冲。隔板腔内有1个切向脉冲枪和1个径向脉冲枪,隔板腔外有1个切向脉冲枪。喷前各1个高频速压传感器,室压有6个高频速压传感器。脉冲未激起横向不稳定燃烧。

2.2.2 YF-X2发动机

对不同隔板方案进行了3次脉冲评定试验。在主级段间隔4~5 s连续引入2个脉冲。隔板腔内有1个径向脉冲枪,隔板腔外有1个切向脉冲枪。喷前和室压各有1个高频速压传感器。脉冲未激起横向不稳定燃烧。其中1次试车由于隔板高度缩短,脉冲引发后0.02 s产生了大幅的纵向高频不稳定燃烧,导致喷嘴和隔板严重烧蚀。因载人航天工程的需要,后续再次进行了动态燃烧稳定性鉴定试车,试车时间30 s,间隔4~5 s引发多个脉冲。5个脉冲枪装药量分别为0.6~1.4 g黑索金,发动机动态稳定。

2.2.3 YF-X3发动机

用两台推力室进行了2次脉冲评定试验,在主级段间隔0.3 s连续引入2个脉冲。有1个径向脉冲枪和1个切向脉冲枪,室压有2个高频速压传感器。

2.2.4 YF-X4发动机

为验证声腔的作用,进行了数10发脉冲评定试验,在主级段引入切向脉冲。

2.2.5 YF-X5发动机

首先通过挤压试车进行了带隔板/不带隔板2种喷注器方案的脉冲评定试验,优选喷注器。后又进行了全尺寸发动机的脉冲评定试验。在主级段间隔5 s连续引入2个脉冲。每台推力室有1个径向脉冲枪和1个切向脉冲枪,有2个室压高频速压传感器。

2.2.6 X轨控发动机

采用脉冲枪扰动方案,共进行了30多次评定试验,包括不同RDX装药量和极限室压/混合比工况试验。采用铜热沉身部,切向和径向脉冲枪置于身部同一横截面上。身部装有高频压力传感器,与燃烧室内壁齐平安装。

3 动态燃烧稳定性评定的关键技术

3.1 扰动装置及传感器的安装和布局

CPIA655推荐扰动装置应尽可能靠近喷注器面和室壁安装,两处分别是纵向振型和横向振型的压力波腹处,扰动效果最好。采用隔板或声腔以改进燃烧室稳定性后,可能会影响扰动装置的选择,因为采用这些稳定装置后改变了最易发生的不稳定振型,改变了最大敏感性的方向。在这种情况下,爆炸弹的非定向性也是有吸引力的,可用于测定最易发生的不稳定振型。

CPIA655推荐通过齐平安装高频压力传感器直接测量室压来检测燃气压力的脉动。在该种方法不可行的情况下,比如用在再生冷却推力室上,可以通过采用氦冷传感器、测量喷前集合器腔压力和加速度传感器等方法来测量燃烧引起的压力脉动。高频压力传感器推荐安装位置如图5位置①和位置②所示。

对于氢氧发动机,需要结合扰动装置和传感器的结构尺寸及布局限制,对喷注器面、身部及安装环等几种安装方式进行传热、结构可靠性及可行性对比分析,确定能满足再生冷却通道壁结构的推力室结构方案。

图5 CPIA655推荐用传感器安装位置Fig.5 High frequency pressure sensors locations recommended by CPIA655

3.2 评定试验用扰动装置的研制

评定试验用扰动装置要求结构尺寸紧凑,装药量适中,以便激发合适的压力峰值(图6)[1]。

图6 CPIA655推荐爆炸弹RDX装药量Fig.6 Bomb explosive load recommended by CPIA655

脉冲枪扰动装置需要进行下列研究性试验:装药量选择试验、引发可靠性试验、振动试验及对接部位密封性试验等;爆炸弹扰动装置还需要补充进行下列研究性试验:壳体厚度选择试验、壳体烧蚀试验、低温适应性试验及碎片破坏性试验等。

3.3 评定试验用高频速压传感器的研究

评定试验用高频速压传感器要求结构尺寸小,响应快速灵敏,适合高温环境。为此需要优化传感器的设计,满足特殊情况下的使用要求。目前比较知名的高频速压传感器公司有Kulite、PCB和Kistler公司。其中Kulite公司的WCT-312M系列-水/气冷凝传感器(工作温度范围24℃~1 093℃)、PCB公司的112A、112B系列和Kistler公司的6001,适合在喷注器面板齐平安装。在身部齐平内壁安装可选用PCB公司的122A(氦冷型)或123A系列(水冷+氦冷型)。氢、氧喷前压力测量用高频速变压力传感器可选用kulite公司的CT-375M,工作温度范围-195.5℃~+120℃。

4 结束语

通过对国内外液体火箭发动机动态稳定性评定方法进行研究分析,可以看出国外普遍采用爆炸弹扰动方式,国内没有这方面的使用经验,主要沿用脉冲枪扰动方式,但氢氧再生冷却推力室的沟槽内壁结构限制了使用通过室壁的脉冲枪插入式装置,结构实现难度较大。建议尽快开展爆炸弹扰动装置的研究。为了满足新一代运载火箭的高可靠性要求,可以通过动态稳定性评定试验,鉴定发动机的动态稳定性,确定稳定性边界,减少试车次数。

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