东方1-1气田三甘醇脱水系统处理能力挖潜
2012-02-09田汝峰谢艳娥
田汝峰,谢艳娥
(中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057)
1 东方1-1气田脱水系统设备简介
从天然气中脱除水汽以降低露点的工艺,称之为天然气脱水。三甘醇以它较大的露点降、技术上的可靠性和经济上的合理性而在天然气脱水中普遍使用。三甘醇的脱水深度一般用露点降来表示,露点降是指天然气脱水接触塔操作温度与脱水后干气露点温度之差。三甘醇接触塔的脱水效果取决于进料气的流量、温度、压力及贫甘醇的纯度、温度和循环量,以及天然气在接触塔内与甘醇接触时间。
东方1-1气田是由三个井口平台及一个集生产、处理、生活于一体的中心平台组成,一期投产中心平台和井口E平台,外输天然气400×104~500×104m3/d,二期投产井口A/B平台,整个气田外输天然气达到800×104~830×104m3/d。中心平台除D2h/D8h两口井天然气CHn含量较高外,其余气井因CHn含量较低、CO2含量较高无法用作燃料气。东方1-1气田采用三甘醇脱水技术脱水,其脱水系统由马来西亚KAVANER公司设计和建造,主要由天然气过滤分离器、三甘醇接触塔、天然气/三甘醇换热器以及三甘醇再生装置组成。2003年8月投入使用。
2 三甘醇系统提高炉温的改造
气田脱水系统投入运行以来,频繁出现再沸炉炉温低、露点降不达标,三甘醇再生系统经常熄炉,原设计大部分信号处于旁通状态,给三甘醇炉的运行带来了巨大的安全隐患,影响气田正常生产,通过摸索,气田对三甘醇系统先后进行了五次改造:
①为增大燃气的瞬时流量,提供更多的热量来提高炉温,从而保证贫三甘醇的纯度,2003年10月分别对A、B两串三甘醇再生装置中再沸炉燃气系统进行了改造,具体内容如下:将燃料气压力控制阀的阀芯从1/4″换为3/8″;将主燃烧头喷嘴的内径从6.35 mm 扩至7.0 mm。
该方案改造实施后,经过近一周的试运行,系统参数已基本稳定,在三甘醇脱水系统单串、天然气处理流量为5万~8万m3/h、CO2含量26%左右、天然气冷却器气出口温度为34℃的情况下,再沸炉的炉温徘徊在190~200℃之间,外输气体品质经测试证明合格,在工作压力为4MPa时,水露点-15~-27℃左右。
②根据现场实际,从生产管汇引一条1/2″的临时管线从低碳井D8h井经测试管汇到测试分离器,利用测试分离器除去液相后,通过减压阀把压力调节到1.85 MPa,汇入三甘醇再生装置中再沸炉燃气系统,从而降低燃气中CO2含量,来达到提高燃气热值,提高再沸炉的温度,最终实现提高三甘醇的纯度的目的。
从临时管线投用后的实践看来,保持燃气组分在16%左右,再沸炉炉温可以加热到200℃左右,三甘醇的纯度得以提高,露点降加大,提高了三甘醇脱水系统的有效处理量。
改造后单串试验记录见表1、表2。
表1 再沸炉燃气系统A改造单串联试验记录
表2 再沸炉燃气系统B改造单串联试验记录
从上表可看出,从接触塔出口流量计的读数来看,单串的最大处理量已达到14×104m3/d。
③三甘醇再生系统经常熄炉,为此进行了一系列的改造,比如加挡风板、防风罩等,另外还添加了中控遥控点火单元,能够实现遥控点火,保证再沸炉的正常燃烧。
④井口E平台输送至中心平台的天然气组分中CO2为6% ~9%,气田从段塞流捕集器E气出口引一条1/2″的仪表管线,通过减压阀把压力调节到合适值后汇入再沸炉燃气系统,即可解脱中心平台的测试分离器,给再沸炉燃气系统提供新的燃烧气源。
⑤东方1-1气田原设计三甘醇系统相关信号所引发的关断等级均为3D/3F级别,自投产以来,为了确保能够给下游用户连续供气,三甘醇系统的大部分关断信号(44个)一直处于旁通状态,这样虽然确保了生产的连续性,但给三甘醇再沸炉的运行也带来了一定的安全隐患。信号旁通后三甘醇再沸炉缺乏必要的自动停炉保护措施,即使三甘醇再沸炉出现温度高高也不能自动停炉。通过改造,将三甘醇相关逻辑由原来的3D/3F生产关停优化为4级,三甘醇系统级单元关停,经过优化和改进后,避免了三甘醇液位波动时导致天然气携带量过大,或不必要的3D/3F关停后恢复生产时造成大量三甘醇的损耗,使三甘醇得到更有效的利用。从下游用户露点的角度看,逻辑修改并恢复正常之后,三甘醇系统运行平稳,避免了液位和温度的波动,使三甘醇接触塔脱水效果得到保证,下游用户露点有明显改善。
3 提高燃烧效率建议
经过以上改造,从根本上解决了再沸炉炉温低的问题,但是临时管线存在一定的安全隐患,另外,临时改造的燃气管线上安装了减压阀,在减压节流后下游有少量的液体分离出来,液体聚积会在燃烧过程中对喷嘴产生影响。三甘醇再沸炉燃气系统进一步改造建议如图1所示。
图1 三甘醇再生装置再沸炉燃气系统示意图
分别从段塞流捕集器E气出口和低碳井D8h井生产管汇处引一条1″的管线到一个缓冲涤气罐,然后经过减压阀减压到再沸炉需要的压力,为了保证燃气质量,加装两套可更换的气体过滤器除去气体中携带液体,最后汇入三甘醇再生装置中再沸炉燃气系统。该方案已获得作业区批准,交由设计公司进行详细施工设计。