电厂高矿化度循环水的阻垢缓蚀处理研究
2012-01-27李博姜波魏延华
李博 姜波 魏延华
(枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司,河北枣庄,277519)
前言:冷却水在循环系统中不断循环使用,由于水温升高,流速变化,水的蒸发,导致其中钙离子、镁离子、氯离子等不断浓缩,会产生严重的沉积物附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生,以及由此形成的黏泥污垢堵塞管道等问题,致使凝汽器极易发生结垢、腐蚀现象。污垢的存在不仅减少了流体的流通面积,使热交换设备的流体阻力增加,导致动力消耗增加,严重妨碍换热设备的正常运行,还会因垢类腐蚀导致管材穿孔,造成设备腐蚀泄漏,缩短设备的使用寿命等,严重影响了火力发电厂的发电效率,威胁和破坏电厂长周期地安全生产。
高矿化度矿井水中含有SO42-、Cl-、Na+、Ca2+、K+、Mg2+等离子,矿化度无机盐总含量>2000mg/L,硬度相对较高,水质多数偏碱,带苦涩味,因此有必要通过净化或软化工艺处理后使其成为工业用水。但由于运行成本过高,一般不予采用。通常采用添加浓硫酸来降低水中碱度和PH值运行的方法来进行处理,但是添加硫酸具有一定的负面效应:①操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。②浓硫酸具有助燃性,强腐蚀性、强刺激性,可致人体皮肤灼伤:轻者出现红斑,重者形成溃疡,溅入眼内甚至可造成角膜穿孔、全眼炎乃至失明。③对水体和土壤会造成环境污染。④增加繁琐的安监检查。
蒋庄热电公司位于枣庄矿业集团蒋庄煤矿工广区内,属于典型的坑口电厂,凉水塔的循环冷却水约4000m3/h,使用的是矿井污水站处理后的中水,保有水量为4000m3,系统主要材质为铜、碳钢、不锈钢。补水水质如下:PH=8.0;电导率=3710us/cm;浊度=10.6mg/L;总碱度(以CaCO3计)=458mg/L;总硬度(以CaCO3计)=1152mg/L;Ca2+(以CaCO3计)=701mg/L;Cl-=191mg/L。由此可见,该水质有两大特点:一是离子浓度特别高,进入循环水系统后容易在填料上附着、沉积,并在凝汽器管内结垢;二是电导率很高,极易造成腐蚀。
根据朗格利尔饱和指数及帕拉兹结垢指数分别判定在浓缩倍数1.5、1.6、1.7倍时,此水质呈较易结垢、容易结垢、极易结垢趋势。
为了解决水中离子浓度增加所导致的结垢和设备腐蚀等问题,蒋庄热电公司经多方研究,进行了以下调整试验:控制浓缩倍率≤1.70,不加酸同时添加ZKSW-H型阻垢缓蚀剂进行循环水处理。
结合2012年3、4月份循环水水质的化验数据,蒋庄热电公司氯离子的浓缩倍数始终控制在1.65-1.70之间,而总硬度的浓缩倍数也在1.65-1.70之间,根本无钙离子、镁离子的析出,阻垢率维持在90%以上。根据现场旁路检测换热器的检测数据,循环水系统的最大污垢热阻为0.74×10-4m2.K/W,碳钢的最大腐蚀率为0.032mm/a,不锈钢的最大腐蚀率为0.0008mm/a,铜的最大腐蚀率为0.0012mm/a,均远远低于国家标准。在对循环水系统进行检修时,拆开换热器后发现,换热器表面无蚀、无垢;经过对凝汽器及铜管进行检查,发现铜管内干净无杂物,充分证明了此种方法对循环水的处理效果。
磷是菌类繁殖生长的主要营养源,蒋庄热电公司的循环水总磷指标一直控制在4.0左右,属于典型的低磷标准,从营养源头上限制了菌类的生长,从而降低了杀菌灭藻剂和粘泥剥离剂的用量。
当浓缩倍数在1.50~1.70的条件下,通过对循环冷却水量为4000m3/h的计算得出其不同浓缩倍数下系统的补水量和排污量关系(计算条件:气温25℃,k值选用0.0015/℃):随着浓缩倍数的增加,补充水量呈减少趋势,排污量也呈减少趋势。浓缩倍数控制1.70倍时比控制1.50倍时,每月可节约用水24686m3,年可减少排污水量302400m3。因此适当提高浓缩倍数将其控制在合理上限,循环冷却水的节水效果显著,所带来的环保效益是不可估量的。
通过优化调整试验,蒋庄热电公司合理地将循环水浓缩倍率控制在上限范围,采用ZKSW-H型阻垢缓蚀剂处理,不需要另行添加硫酸,从根本上解决了添加硫酸处理循环水所带来的负面效应(增加人力资本、安全隐患、环境污染等)。
结论:蒋庄热电公司的循环水使用矿井污水站处理后的中水,是全国罕见的高硬度水、高碱度水,添加硫酸虽然是降低碱度的有效办法,但是具有一定的环境影响和安全隐患;通过优化试验合理调整,探索出了高矿化水用作电厂循环水补水的合理处理途径。