浅析泵站常见电气设备故障及处理方法
2012-01-26邵茜
邵 茜
一、导语
泵站电气设备经过长时间的运行,由于设备本身的缺陷,或因设计不合理、安装质量不高、电气元件老化、维护工作不到位等原因,易产生各种故障,导致设备停止运行,严重的甚至会造成人身、设备事故。因此,要求运行和管理人员能迅速地判断故障点,查明故障原因,合理正确地排除故障,避免事故的发生和扩大。现以茨淮新河工程某泵站为例浅谈常见电气设备故障及处理方法。
二、常见电气故障处理方法
1.开机流程故障处理
(1)启动6#机开机流程,抽真空电磁阀不动作
故障现象:开机走流程时,因抽真空破坏阀未能在规定时间内开启而停止。
故障原因分析:因机组运行震动较大,真空电磁阀内行程开关发生偏移,导致动作不到位,上位机无法采集动作信号,使开机流程停滞。
故障处理:手动开抽真空破坏阀,正常。说明问题出在真空电磁阀上,拆开真空电磁阀,调整微动开关位置,紧固定位螺丝,使动作准确可靠。处理后,开机流程正常。
(2)启动1#机开机流程过程中,流程停滞
故障现象:1#机开机流程无法顺利进行。
故障原因分析:模拟量输入信号缺少,开机条件不具备,流程无法进行。
故障处理:仔细观查1#LCU柜,发现1#LCU柜模拟量开入模块信号5未亮,其对应的是采集流量的模拟量,不具备开机条件,流程无法进行。供水设备、水压力等辅助设备经查都正常,问题应发生在1#LCU柜模拟量流量开关输入接点处。短接其接点,模拟量输入正常,开机条件具备,开机流程顺利,合闸正常。
2.差动保护动作,机组跳闸
(1)3#机开机过程中,保护动作,机组跳闸
故障现象:保护比率差动动作,机组跳闸。
故障原因分析:保护柜后电流互感器二次进线,因长期运行发生震动等原因,连接线松动,接触不良。
故障处理:为了躲过外部故障,时有不平衡电流穿越差动保护电流互感器,采用制动电流来平衡穿越电流引起差动保护的启动电流。因为电流互感器已通过例行检查,出现故障的可能性不大,原因很可能出现在二次回路接线方面。经检查发现,3#机保护低侧机坑互感器连接线松动,紧固连接后,开机正常。
(2)2#机开机过程中,差动保护动作,机组跳闸
故障现象:2#机机坑处有烧焦味,有火花冒出,差动保护动作,机组跳闸。
故障原因分析:电流互感器连接处接触不良,造成开机电流过大,差动保护动作,机组跳闸。
故障处理:差动保护主要是内部短路的保护,其原理是输入的两端CT电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围是输入的两端CT之间的设备。查看电流互感器,发现其连接处发黑、松动,原因是接触不良,电流差大于保护整定值,差动保护动作。在电流互感器连接处进行打磨后,涂抹导电膏,重新紧固连接处,机组试运行正常。
3.真空断路器故障处理
(1)1#真空断路器航空插座出现烧焦点
故障现象:1#电机不能储能。
故障原因分析:检查真空断路器,发现其航空插座上第二点烧焦,应为上一次手车电机储能还没结束时,拔下航空插座触头接通储能回路引起打火所致。
故障处理:如没有备件,可用导电膏涂抹,考虑到固定部分插眼可能损坏,所以将航空插座固定部分和移动部分的插针同时移动到空的插针上,处理后储能回路正常。考虑到以后还可能出现类似的情况,把储能开关旋钮式换成按钮式,确保拔插座时没有电。
(2)5#电机储能不停,电机线圈烧毁
故障现象:断路器合闸后,无法实现分闸;储能电机储能不停;电机线圈烧毁。
故障原因分析:行程开关位置偏上,致使合闸弹簧储能完毕后,行程开关触点未能及时转换,储能电机长时间处于工作状态导致合闸线圈过热烧毁。
故障处理:调整行程开关位置,反复试验,确保实现电机准确断电,更换线圈。处理后,电机分合闸操作正常。
4.低压气机故障处理
(1)机组运行过程中,2#低压气机无法正常启动。
故障现象:低压气机压力过低,2#低压气机无法在压力欠缺时正常启动,自动切换1#低压气机。
故障原因分析:2#低压气机本体自启动装置在低压状态下无法自启动。
故障处理:手动开启2#低压气机能正常启动,说明是2#低压气机本体气体压力开关继电器低压启动装置故障。拆卸继电器,低压动作调节螺丝因机组震动等原因发生位移,使动作值出现偏差。重新在罐体有压力的状态下,反复调整试验,确定可靠动作值。调整紧固螺丝后启动低压气机,压力欠缺时启动正常。
三、结束语
电气故障现象是多种多样的,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能反映为同种故障现象,因此必须慎重对待。通过以上实例分析处理,可看出很多故障是因为平时维护不到位、操作不当造成的。因此,需要管理和运行人员加强对电气设备的检修、试验和维护,提高整体电气设备的维护管理水平,保证电气设备处于良好状态