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三板斧舞出“川西速度”

2012-01-19

中国石化 2012年9期
关键词:川西会战水平井

□ 西南油气分公司在川西地区召开安全生产标准化推进会,确保安全环保会战。 黄禹文 摄

管理提速、技术提速、安全提速,西南石油人在川西油气会战中依靠这“三板斧”不断刷新纪录,创造了“川西速度”。

自上世纪70年代起,在美丽富庶的川西平原,在低渗透致密碎屑岩气藏领域,西南石油人不懈奋斗,攻克一道道世界难题,建成了年产天然气30亿立方米的川西大气田。2011年10月,在集团公司开展五大油气会战的战略部署下,西南石油人开始了以“十二五”期间新增探明储量5000亿立方米、新建产能52亿立方米、2015年产量达到50亿立方米,再造一个“新川西”为目标,打响了川西会战。

短短数月,以广金10-1H井钻井周期27.9天为代表,实现了“一月钻完一口水平井”的水平井钻井周期新突破;以新沙21-35H井投产周期62天为代表,实现了“两月投产一口水平井”的水平井投产周期新突破;以多台钻机开动效率达100%为标志,实现了“生产无缝衔接”的设备运转效率新突破,创造了“川西速度”。

创造“川西速度”的奥秘在哪里?西南石油局局长、党委书记、分公司总经理、川西会战指挥长甘振维说,“川西速度”的实现,并无“绝招”可言,关键是靠管理提速、技术提速、安全提速这“三板斧”。

管理提速

近50支钻井队,130多支工程施工队伍,近翻番的工作量……如何按照“三新三高”的会战要求,统领多单位、多兵种、多环节联合作战、有序衔接、高效运转?

统筹协调让管理更靠前。在成立会战指挥部的同时,西南油气田抽调精兵强将组成会战前线工作部,驻扎四川德阳主战场,履行组织、协调、监督、管理、服务五大职能,靠前指挥,统筹协调。“以增储上产为目标,以生产部署为龙头,以保障安全为前提,以高效运行为中心”,“会战管理重在生产组织协调,重在调动参战队伍积极性”,“有什么样的甲方就会带出什么样的乙方”……日益固化的管理理念推动着“川西速度”一天一天变为现实。

在不断优化一体化管理、生产管理、督导管理、考评奖惩等机制的同时,川西会战实行月度排名、季度考评、年度表彰,先后奖励146项单项达标工程、23项创新指标,合计奖励489万元,掀起了争先进、夺红旗的会战热潮。在集团公司设定指标的基础上,新增工程质量、钻机开动效率、生产时效、达标比例和协调、钻前、测试周期等5个方面的指标,分层位、分井型细化单井考核,使提速提效指标体系更系统、更完善、更严格。上半年钻井进尺25.7万米,同比增加56%,创造了23项石油工程新纪录。

节点瘦身让管理更到位。日晨会,周例会,制定生产运行大表,推行督办单(表),辅之以一级调度令,督促关键井、关键环节按时间节点推进。每逢周五,一份明确时间节点的督导表会定时发往所有参战单位和相关处室。会战前线工作部的李伟说:“别看这表小,却有大作用,既督促上面,也督促下面。”

为提速提效,参战单位各出奇招。四川钻井公司大力推行基层管理、作业现场和岗位操作标准化,在搬迁、中完、完井等关键环节向内挖潜,推动打安全井、打好井、打快井,一再刷新纪录。川西采气厂坚持“五超前”、“六不等”,倒排工期建产能。他们还实施气井“微”管理,激活微力量,注重微环节,放大微效益,让老井一稳再稳,今年前七个月措施维护产量达5936万立方米。井下作业分公司探索实施井口安装、测试压裂等立体交叉作业法,使每口井井控装置安装时间缩短2~4天,水平井压裂施工周期由4天减少到两天,大幅提高生产时效。过去打油井见长、打气井陌生的中原油田钻井队,也迅速适应会战管理,成为提速主力军。

技术提速

“高水平”的会战,需要高水平的方案、高水平的技术。从2007年开始,川西规模提速便陆续展开,历经三轮,卓有成效。新一轮的会战,提速提效要求更快更高,让各路专家煞费苦心。

攻克“瓶颈”降工期。参战施工队伍、研究队伍坚持把技术引进、集成创新、自主创新紧密结合,综合应用现有成熟钻井技术,针对不同地层不断集成完善川西钻井提速关键配套技术,在第一轮水平井三开制井身结构先导试验的基础上,优化形成了以长裸眼钻井为核心的二开制综合提速配套技术,使钻井周期缩短41%;优化形成了以尾管固井为核心的完井提速配套技术,使完井时间缩短20%。与此同时,通过研发聚胺仿油基钻井液,消除川西地区大位垂比水平井钻井技术“瓶颈”,既实现了优快钻井,又减轻了环保压力;联合研发应用存储式测井仪,攻克大位垂比、长水平段水平井测井技术难关,使每口井测井作业时间平均缩短2~3天。引进应用捷联式垂直钻井工具,与邻井常规钻井和复合钻井方式相比,使钻速提高1倍以上;引进应用水力振荡器,使钻速提高48%。

面面优化促提效。优化井身结构,应用二开制井身结构,使单井钻井成本节约150万元;在23口蓬莱镇水平井中推广,将节约钻井成本3000多万元。优化完井方案,在川西中浅层已投产的48口井中,通过采用组合式采气井口、优化套管结构、调整油管组合等措施,共节约完井成本463万元。优化作业工序,将完井投产作业工序由13个优化为8个,使单井缩短作业时间平均4.2天、节约费用18万元,上半年投产井共节约864万元。优化地面建设,通过推行设计标准化、流程规范化、设备撬块化、安装工厂化,使单站建设时间减少10天,占地面积减少1亩,建站费用降低约30万元,上半年建站31座共节约成本930万元。

安全提速

油气勘探开发本来就是高危行业,在人口稠密的川西地区更是如此,安全来不得半点马虎,环保更是紧要。

安全施工求高效。“不安全的进尺一米不要,不安全的速度一秒不抢,不安全的效益一分不挣”,“钻井就怕没进尺,钻井更怕出事故,没有事故就是效益”,“时间紧,速度快,安全更要细心”,“早发现,控得住,治得了”等等,都成为参战单位和员工坚持的HSE理念。在生产现场,随处可见安全警示标语、“危害识别图解”,有的单位还开设“十分钟安全小讲堂”,推行HSE作业“STOP”卡等,增强员工安全意识。井控安全一直是现场安全的重中之重,四川钻井公司不仅投入200多万元安装液面报警装置监测预报溢流,还专门设立井控巡视专员,加强现场检查,并向其授权可以发出“停钻令”。上半年,在钻机开动效率92.8%、生产效率96.4%的高速运转之下,没有一起安全环保责任事故发生。

节能减排促和谐。如今川西正在重点发展和推广应用泥浆重复利用、高氯废水处理、井下节流等环保节能技术,实现泥浆不落地处理,作业现场零排放,避免环境污染,降低综合能耗。上半年,川西泥浆重复利用率达到30%以上,回收利用泥浆1.4万立方米,既减少了泥浆排放,又降低了钻井成本。针对水平井压裂液用量多、污水处理和环保压力大等问题,研究形成了压裂液重复利用技术,初步估算单井节约成本50万元左右;建成投用了日处理360立方米的高氯废水无害化处理装置,消除了高氯废水外排环保隐患;在46口井推广应用井下节流技术,减少了排放,节约建站和采气费用2300万元。

川科1井投产以来,因含硫化氢,曾令周围百姓“颇为恼火”。川西采气厂一方面尽量封闭脱硫装置防“异味”外泄,一方面扩道路、清边沟、搞绿化,还为村民修建活动场所,让员工就地倒班休息,不断消除百姓“疑虑”。一位油地协调员说:“在川西开发天然气,就像在老百姓饭碗里打井,面对井喷、噪声、废液等威胁,百姓都是‘有理取闹’,我们不但要安全环保,还要油地共建,切切实实打造绿色气田、和谐气田。”

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