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浅谈ZF3000-25/16液压支架局部结构的改进

2012-01-17王振福

山西焦煤科技 2012年10期
关键词:耳板吊环护板

王振福

(西山煤电(集团)公司 东曲矿,山西 古交 030200)

ZF3000-25/16型放顶煤液压支架在镇城底矿已使用多年,从整体使用情况来看,该支架重量轻,结构简单,移动灵活方便,支护可靠,整体性强,放煤效果好,基本上能够适应镇城底矿井下地质条件。但在使用过程中,在局部结构方面也暴露出一些问题,如:顶梁与掩护梁侧护板搭接处间隙大,易漏煤矸;伸缩前梁移动阻力大;前梁千斤顶强度低;后立柱上连接销易弯曲等。针对这些问题,结合现场实际,经过反复研究试验,对支架局部结构进行了改进。

1 液压支架改进技术方案

1.1 在顶梁与掩护梁搭接处增设挡煤(矸)板

在支架支撑高度达到1.8 m以上时,支架顶梁与掩护梁活动侧护板搭接处会出现间隙,随着支架高度的增大,间隙会相应增大,间隙最大可达80 mm,这样会造成支架顶部的煤矸沿间隙泄露。针对这一问题,在两侧护板之间加设了可活动的挡煤(矸)板。具体方案为:在顶板活动侧护板近末端焊接挡煤板支座,然后在其上安装挡煤(矸)板,挡煤(矸)板由两节可自由摆动的钢板铰接而成。具体结构见图1。

1.2 活动前梁箱体及滑道结构改进

ZF3000-25/16型支架伸缩前梁存在一定的问题,即在采煤过程中,进入前梁箱体与滑道内的煤不易排出,造成前梁移动阻力大,甚至出现卡死现象。因此,在前梁伸缩滑道下方,增设了排煤孔,并在滑道内加设了导向轨,这样既减少了前梁的移动阻力,又能使积煤顺利排出,较好地解决了这一问题。

图1 挡煤(矸)板安装位置示意图

1.3 前梁千斤顶及其支座的改进

ZF3000-25/16型支架前梁伸缩千斤顶外径原为d80 mm,强度较低,在使用中容易变形损坏,尤其是千斤顶前连接座,用厚12 mm的钢板制成,比较单薄,在使用过程中经常损坏,影响支架的正常使用。为了解决这一问题,经过研究,将千斤顶的规格加大,换为外径为d100 mm的千斤顶,并加粗了活塞杆,且对前后连接耳板进行了加固,将连接耳钢板加厚(改为24 mm),还在耳板两侧增设了加强筋板。

1.4 在支架顶板下方增设设备起吊环

在采煤过程中,有时需要对工作面前部运输机中部槽,挡煤板或采煤机部件等进行检修,检修时需要对被检修件进行起吊。但原来支架前梁下方未设置起吊环,支架其它位置的预留孔也不合适。为此根据井下现场需要,在顶梁下部距顶梁前端约300~350 mm的位置,增设了一组起吊环,起吊环每组并排两个,间距700~800 mm,用厚为24 mm的钢板制成。

1.5 支架后立柱上连接销支撑结构改进

在支架的使用过程中,发现支架后立柱上连接销容易弯曲,其主要原因是连接销支撑结构不合理,导致连接销两侧悬臂距离过大。为了解决这一问题,经过研究,对连接销支撑结构进行了改进,改进前后的结构示意图见图2。改进后,加大了连接耳板,增设了支撑块,减小了连接销的悬臂长度,增大了连接销的刚度,使连接销弯曲现象明显减少。

2 改进后特点

1)顶梁掩护梁侧护板搭接处挡煤(矸)装置,在不影响两侧护板功能与结构的情况下,起挡煤(矸)作用,结构简单,维护方便,适应性强。

2)前梁箱体与滑道改进方案,结构新颖,通过设置导轨,增设排煤孔的方法,减少前梁伸缩阻力,并使积煤排放渠道畅通。

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