喷射脱氨法处理钨钼冶金过程中的高浓度氨氮废水
2011-12-31纪宏巍肖连生吕建军
纪宏巍,肖连生,吕建军
(中南大学 冶金科学与工程学院,湖南 长沙 410083)
氨氮(NH3-N)是植物和微生物的主要营养物质,水体中氨氮含量的增加会造成水体的富营养化,使水体发黑变臭引起水质的恶化。因此,水体中氨氮的浓度是评价水体污染程度的一个重要指标[1]。
在钨钼冶金过程中会产生大量的氨氮工业废水,其中钨冶金过程中氨氮废水浓度在20g/L以下,钼冶金过程氨浸出和结晶过程中氨氮废水浓度在30~60g/L,不能直接排放,需要经过处理后才能排放。在现行的氨氮废水处理工艺中,只有吹脱法能够比较经济的处理高浓度氨氮工业废水[2],然后再联合其他方法进行处理,此类废水才可能达标排放。
为了提高吹脱法脱氨效率和脱氨程度,本试验在吹脱法的基础上采用了一种新的脱氨装置,进行了喷射释放脱氨试验。选择钨钼冶金过程中产生的高浓度氨氮废水为原料液,考察了喷射脱氨时间、料液温度、料液pH值和脱氨瓶内真空度等因素对氨氮脱除率的影响。试验获得了比较满意的结果。
1 实验方法
1.1 实验原理和装置
废水中的氨氮通常以铵离子(NH4+)和游离氨(NH3)的状态保持平衡而存在,平衡反应式为:NH3+H2O=NH4++OH-。在弱酸性和酸性条件下,溶液中的氨主要以NH4+离子形态存在,对应的阴离子为酸根离子(Cl-、SO42-或NO3-)。而在碱性条件下,溶液中存在OH-,pH值越高,OH-浓度越大,在较高的pH值下,溶液中的氨以NH3存在,废水中的铵离子(NH4+)转化为游离氨(NH3),脱氨法是通过空气进行吹脱夹带,将废水中的氨吹脱进入气相而除去[3]。本试验的喷射脱氨法是将转化后的碱性溶液用泵喷入脱氨瓶内,在喷嘴中喷出的溶液形成微小的液滴,在脱氨瓶内存在一定的负压条件下,氨很容易从液滴中释放至气相中,经引风进入氨回收装置。溶液中的氨可以快速脱除,溶液体积在循环以后基本保持不变。
图1 喷射脱氨实验装置
喷射脱氨过程实验装置见图1,主要由脱氨瓶(容量300mL)、增压泵、HSY-2MB型恒温水浴槽、水力喷射真空泵及真空表等组成。
1.2 原废水水质
某厂APT二次结晶母液,主要成分为NH4Cl,氨含量15.737g/L,pH值6.1。
1.3 实验方法
废水加NaOH调pH值,过滤后,取250mL滤液,用增压泵控制料液喷射流速10L/h,通过水浴恒温控制温度,采用针型调节阀和节流阀控制吹脱瓶内压强。考察在不同的温度、pH值、废液循环脱氨时间以及脱氨瓶内真空度条件下的脱氨效果。
1.4 分析方法
氨氮:纳氏试剂比色法;pH值:玻璃电极法。
1.5 数据处理
依据下式计算脱氨率:
2 实验结果
2.1 pH值对脱氨率的影响
取适量废水,用NaOH将废水的pH值分别调到11、12、12.5,过滤后各取250mL滤液,在60℃水浴恒温,料液喷射流速10L/h,脱氨瓶内真空度0.001 8MPa,脱氨80min,第40min开始取样分析溶液中氨氮浓度,10min一次,结果如图2所示。
图2 不同pH值对脱氨效果的影响
由图2可知,脱氨率随pH值的增大而提高,因为pH值增大,反应向生成游离氨的方向进行得越彻底,液体中游离氨浓度增大,提高了脱氨率。到70min后,pH=12和pH=12.5的脱氨效果越来越接近,因为游离氨数量已经不多。
取40mL废水,加NaOH调pH值,考察从pH=10到pH=12.5的耗碱量,结果如图3所示。
由图3可知,pH值从10到11的耗碱量较大,从11到12的耗碱量很小,但是从12调到12.5时耗碱量陡增,而根据图2的结果,当脱氨到80min后,溶液pH=12与pH=12.5的脱氨率接近。考虑到脱氨成本,以及pH值与对脱氨率的影响,确定实验过程废水pH调到12。
图3 40mL废水调pH值所用NaOH用量
2.2 真空度对脱氨率的影响
取适量废水,用NaOH将废水的pH值调到12,过滤后取250mL滤液,在50℃水浴恒温,料液喷射流速10L/h,通过调节针型调节阀的开闭程度控制脱氨瓶内真空度分别为0.001 1MPa、0.001 5MPa、0.001 8MPa,以及常压对比试验,脱氨70min,第30min开始取样分析溶液中氨氮浓度,10min一次,结果如图4所示。
图4 真空度对脱氨率的影响
由结果可知,脱氨瓶内真空度对脱氨率影响较小,控制较高的真空度,脱氨效率虽有所提高,但是真空度增大时,脱氨瓶内溶液会被真空泵抽出。所以,本实验确定实验过程中脱氨瓶内压力为0.0018MPa已可获得良好的脱氨效果。
2.3 温度对脱氨率的影响
取适量废水,用NaOH将废水的pH值调到12,过滤后取250mL滤液,控制原料液不同的温度,料液喷射流速10L/h,控制脱氨瓶内真空度为0.0018MPa,脱氨70min,第40min开始取样分析溶液中氨氮浓度,10min一次,结果如图5所示。
从图5可知,温度越高,脱氨率越高,这是因为温度升高时,游离氨在液体中的溶解度下降,有利于氨从液相向气相传递,提高了脱氨率。但是到60min后,脱氨效果接近。从综合能耗考虑,确定实验温度为60℃。
图5 温度对脱氨率的影响
2.4 溶液循环时间对脱氨率的影响
综合以上确定的最佳实验条件,进行连续循环喷射脱氨实验,取适量废水,用NaOH将废水的pH值调到12,过滤后取250mL滤液,料液喷射流速10L/h,脱氨瓶内真空度为0.001 8MPa,水浴恒温60℃,脱氨100min,第40min开始取样分析溶液中氨氮浓度,10min一次,结果如图6所示。
图6 连续脱氨实验
由实验结果可知,吹脱到80min后脱氨率趋于平缓,80min时氨氮浓度约为200mg/L,继续脱氨会消耗大量的动能。含200mg/L氨氮的废水为低浓度的氨氮废水,可以用化学沉淀法[4]、折点氯化法、离子交换法、生物法等[5]进一步处理废水,达标后排放。
3 结论
对氨氮质量浓度为15.737g/L的APT二次结晶母液,在自制的脱氨装置中进行脱氨实验,在废水流量10L/h,pH值为12,脱氨瓶内真空度0.0018MPa,温度60℃,循环喷射脱氨80min的条件下,可以将废水中氨氮浓度脱除至200mg/L,脱氨率达98.7%。
此试验还未考虑脱氨能耗等工业指标,有待在较大的设备中进行工业试验才能确定。
[1]姚丽华,陈树茂,杨 红.钨冶炼离子交换工艺废水的治理[J].湖南有色金属,2007,23(1):42-44.
[2]王莉萍,曹国平,周小虹.氨氮废水处理技术研究进展[J].化学推进剂与高分子材料,2009,7(3):26-32.
[3]袁 捷,杨 宁,周艳军.吹脱法处理高浓度氨氮废水的研究[J].化学工业与工程技术,2009,30(4):55-57.
[4]马倩玲,林星杰,肖沃辉.化学沉淀法处理含氨氮废水的研究[J].矿业,2008,17(4):71-74.
[5]何 岩,赵由才,周恭明.高浓度氨氮废水脱氮技术研究进展[J].工业水处理,2008,28(1):1-4.