碳化塔水箱的化学清洗
2011-12-23单德山李全文
单德山,李全文
(山东海化股份有限公司纯碱厂,山东潍坊 262737)
经验交流
碳化塔水箱的化学清洗
单德山,李全文
(山东海化股份有限公司纯碱厂,山东潍坊 262737)
我公司采用一次海水作为冷却介质,碳化塔冷却水箱内部易形成水垢。介绍水箱化学清洗方案的确定,清洗剂的缓蚀效率,具体清洗方法,及清洗后的换热效果。
碳化塔;化学清洗;冷却水箱;缓蚀率;效果
我公司采用一次海水作为冷却介质,将碳化反应所放出的热量移出,达到降低出碱液温度而提高转化率的目的。一次海水尽管经过澄清处理,但是海水的水生物及钙、镁离子含量较高,随时间的延长,钛管壁上形成结疤影响换热效率;而且当地海水温度夏天一般在25~30℃,而出碱温度要求控制在28~32℃左右,换热的温差很小。为了达到提高换热效率,降低出碱温度,结合生产的实际,我们对碳化水箱进行化学清洗。
1 化学清洗方案的确定
1.1 化学清洗配方的确定
海化纯碱碳化塔塔体及水箱为铸铁材质,换热管为钛合金,水箱花板与换热管用丁基橡胶连接,两端水箱与塔体连接用螺丝紧固,所加密封垫为氯丁橡胶。
在化学清洗之前,从水箱中采集水垢样进行分析,分析结果如表1。
根据碳化塔的材质和HG/2387-2007《工业设备化学清洗质量标准》及DL/T794-2001《火力锅炉化学清洗导则》,根据水垢的成分分析,采用盐酸、氢氟酸和双氧水为主要清洗介质进行清洗,在清洗的过程中加入强还原剂,以抑制Fe3+对塔体材质的电位差腐蚀。
表1 水垢成分表
1.2 实验室测定缓蚀效率
为掌控清洗液对碳化塔腐蚀程度,根据碳化塔的材质按照标准制作了试片,进行实验室的缓蚀率测定。
1.2.1 测定步骤
将试片用320#水砂纸在水平玻璃上前后方向研磨,用丙酮浸泡去油后,用纱布擦干,放入无水乙醇中浸泡2h后擦干,放入干燥器中1h,将试片称重备用。
取盐酸(分析纯)用蒸馏水配成7%(用氢氧化钠标准液滴定,浓度差不应超过±0.1%),取其400 ml,注入500ml的烧杯中,加入一定量的缓蚀剂搅匀,在恒温水浴上恒温至55±2℃时,将3个已知重量的试片用塑料线穿过中间的小孔,悬挂于烧杯中,试片全部被盐酸浸泡,并在恒温下保持2h,取出立即用清水冲洗擦干,放入无水乙醇中,浸泡3min,取出用纱布擦干,放入干燥器中1h后称重。
于同样浓度的盐酸中,在不加缓蚀剂的相同条件下,以另一组同样的试片作同样的处理,进行空白试验。
1.2.2 试验公式
腐蚀速度V=(W-W1)/2×S
缓蚀率(%)=(V0-V1)/V0×100%
式中:W——盐酸浸泡前试片重量,g;
W1——盐酸浸泡后试片重量,g;
S——试片与盐酸接触的总面,m2;
V0——未加缓蚀剂的腐蚀速度,g/m2·h;
V1——加缓蚀剂的腐蚀速度,g/m2·h;
2——试片在盐酸中侵泡的时间,h。
注:分别计算出3片的腐蚀速度,取其中的两片数据相近的平均值,计算出腐蚀速率。
1.2.3 测量结果
表3 试片称重结果
1.2.4 试验结果
由以上数据可计算出:
V钛0=(8.5327-8.53067)/2×0.0013=0.7808g/m2·h(未加缓蚀剂)
V钛1=(8.7051-8.7048)/2×0.0013=0.1154g/m2·h(加缓蚀剂)
缓蚀率(钛)=(0.7808-0.1154)/0.7808×100%=85.22%
V钢0=(32.9392-32.7158)/2×0.0017=65.7059g/m2·h(未加缓蚀剂)
V钢1=(32.2132-32.1836)/2×0.0017=8.7059g/m2·h(加缓蚀剂)
缓蚀率(钢)=(65.7059-8.7059)/65.7059×100%=86.75%
由试验结果看,缓蚀率钛管为85.22%,碳钢为86.75%,缓蚀效果良好。
2 清洗方案实施
2.1 清洗工艺流程
由碳化水箱海水进水口安装进液阀门,出口安装回液阀,并将清洗液槽、循环泵连接起来,组成清洗回路。清洗流程即:加清水循环→人工预热→加缓蚀剂→加清洗剂→及时化验→钝化预膜。
2.2 清洗操作
向碳化塔水箱加入清水进行冲洗,冲洗设备内的淤泥杂物,确认设备及管线无漏点后,即开泵循环1h,检查水箱无异常情况发生。向酸洗槽内加入蒸汽加热,加热水温至40~50℃,把缓蚀剂从配酸槽中加入,循环2h。把各种清洗剂加入配酸槽。清洗时,每隔30min化验一次清洗液中H+的浓度,每隔60min化验一次Fe2+、Fe3+的浓度,当Fe2+、Fe3+和Cr2+掩蔽剂的浓度超过或达到0.1mol/L,要补充0.1%的还原剂和0.1%掩蔽剂;当H+浓度低于0.5mol/L时,要补充清洗剂,使得H+浓度维持在0.5~1.0mol/L之间,清洗至终点时,H+浓度维持在0.2~0.4mol/L之间,并以连续两次以上H+浓度变化不超过0.2%为清洗终点。清洗时,每隔90min检查一次实验试片,以确保缓蚀率。
酸洗结束以后,必须中和,以防止在酸洗后裸露的金属产生二次腐蚀,这就要在设备内部表面形成一层致密的保护膜,具体方法是将配制好的钝化中和剂加入配酸槽,并向配酸槽内加热80℃的温度,维持这个温度,开泵循环8h后排放。排放后用清水冲洗。
2.3 化学清洗数据
表3 化学清洗数据
3 化学清洗效果
从表4中的数据可以看出,化学清洗以后,海水的出水温度平均提高3~4℃,说明钛管的换热效率比化学清洗前已提高;从化学清洗后出碱液温度来看,比清洗以前降低3~5℃,基本达到生产的要求,清洗效果良好。实施化学清洗,降低了出碱液的温度,提高了碳化转化率,降低了盐的消耗,降低了系统的循环量,达到了化学清洗的目的。
表4 清洗前后比较
TQ 114.15
B
1005-8370(2011)06-27-03
2011-08-05
单德山(1969—),工程师,1990年毕业于山东工业大学机械系。现从事车间生产和设备管理。