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抽油机井盘跟皮带的最佳调整实施界限

2011-11-16周洪伟大庆油田有限责任公司第六采油厂

石油石化节能 2011年7期
关键词:盘根界限抽油机

周洪伟 (大庆油田有限责任公司第六采油厂)

抽油机井盘跟皮带的最佳调整实施界限

周洪伟 (大庆油田有限责任公司第六采油厂)

抽油机井是油田广泛应用的传统抽油设备,其耗电占油田用电负荷的30%以上,因此,降低抽油机井用电负荷,对降低油田能源的消耗有重大意义。通过现场试验,总结出抽油机井加盘跟、换皮带操作规程的最佳调整实施界限和方法,实施后既提高了抽油机井管理水平,又实现了节能降耗。

抽油机井 盘根皮带 操作规程 改进 实施

机械采油是油田的主要采油工艺,其生产能耗占油田总能耗30%以上。降低机械采油系统生产能耗是油田节能降耗、高效开发的重要途径。2009年统计吨液耗电高于全厂平均水平抽油机井耗电问题,抽油机盘根松紧、皮带传动等参数不科学导致耗电是症结问题,因此,在采油过程中摸索抽油机井盘跟、皮带操作规程标准,最大限度降低抽油机井用电负荷,对提高抽油机井管理水平及油田生产经济效益意义重大。

1 确定盘根最佳松紧度调整界限

通过盘根松紧度与能耗变化规律现场试验,制定出不同类型盘根松紧度调整实施界限。

1.1 相同测试点数盘根松紧度的能耗变化规律

不同井盘根最松到最紧的圈数不同,平均值为3圈,即平均每隔1圈为一个测试点。通过统计,得出盘根不同松紧度4个点的能耗值,见表1。

表1 调整盘根松紧能耗变化情况

在盘根由最松逐渐调至最紧的过程中,由于盘根与光杆之间摩擦阻力增大,使得抽油机负荷上升,表现为有功功率增大、电流上升、系统效率下降。最松与最紧相比,平均有功功率下降0.69 kW,下降幅度5.81%,平均日节电16.56 kWh;平均系统效率上升1.72个百分点,上升幅度5.49%。

1.2 相同圈数下盘根松紧度与能耗变化规律试验

根据4个测试点抽油机井盘根松紧能耗试验,确定出盘根从松到紧4个点能耗成正比上升,在最松点能耗最低。为了更加准确地认识其规律,采用相同圈数进行能耗测试,并且加密测试点数的试验方案。

现场试验42口井,不同井盘根最松到最紧的圈数不同,所以点数不相同,无法进行简单的算术平均进行汇总。采用能耗比,即最松点能耗为P0,其他点为P/P0。通过汇总,得出盘根不同点能耗的P/P0值,绘制出变化曲线,见图1。

从曲线中可以看出,通过相同圈数加密试验,规律与前期试验结论一致,即最松点能耗最低,随着盘根的拧紧,能耗逐步升高。

2 确定皮带最佳松紧度调整界限

通过盘皮带松紧度与能耗的变化规律现场试验,制定出不同类型皮带松紧度调整的实施界限。

2.1 相同测试点数皮带松紧度的能耗变化规律

以抽油机井皮带不打滑为最松点,皮带绷紧为最紧点,在最松到最紧过程中按距离平均选取2个点,调整电机移动距离,逐渐上紧皮带,同步测试这4点的电流、能耗变化情况。

不同长度皮带的可移动距离不同,平均值为22 mm,即平均每7 mm为1个点。通过汇总,得出皮带不同松紧度4个点能耗的平均值,见表2。

表2 调整皮带松紧能耗变化情况

2.2 移动相同距离皮带松紧度与能耗变化规律试验

根据前期抽油机井皮带松紧能耗试验,从节能角度出发,发现能耗最低点在皮带较松点,并得出松紧度与能耗变化规律。但由于在总结规律阶段,每口井只有4个测量点,不能精确得出实施界限。为了确定抽油机井皮带松紧度实施界限,后续采用移动相同距离进行能耗测试、并且加密测试点数。

以抽油机井皮带不打滑为最松点,对于5380和6350皮带,在最松到最紧过程中平均每隔3 mm为一测试点,调整电机移动距离,逐渐上紧皮带,同步测试这几个点的电流、能耗变化情况,直到最紧点(皮带绷紧)。对于8000皮带,在最松到最紧过程中平均每隔4 mm为一测试点,调整电机移动距离,逐渐上紧皮带,同步测试这几个点的电流、能耗变化情况,直到最紧点(皮带绷紧)。

通过加密试验,得出的规律与前期试验结论一致,即从皮带最松到最紧,有功功率先下降到最低后逐步上升。得出如下结论:对于5380型和6380型皮带,距离最松点6 mm处,能耗最低;对于8000型皮带,距离最松点8 mm处,能耗最低。

3 实施效果评价

通过1年试验摸索,对抽油机井加盘跟、换皮带操作规程原标准进行了完善、补充,按照新的操作规程进行操作,取得了较好的经济效益。实施后既提高了抽油机井管理水平,又实现了节能降耗。截至2010年10月底,抽油机井吨液耗电由2009年5.88 kW下降至2010年10月5.33 kW,下降幅度达9.35%。

4 结论及认识

1)针对机械采油井生产动态数据,不同生产状况的抽油机井采取不同的皮带、盘根最佳能耗调整参数,可有效提高抽油机井系统效率和管理水平,最大化实现节能降耗工作。

2)抽油机井加盘跟、换皮带操作规程标准的制定、修订完善对抽油机井工作具有适应性、具体性、全面性、可操作性。

3)抽油机井加盘跟、换皮带操作规程只有配合有力的监督才能真正贯彻执行,通过监督才能及时掌握标准是否适应生产实际,为修订标准提供可靠的依据。

4)开展研究的过程,既是一个实施已有抽油机井技术标准的过程,也是修订、完善标准及制定新技术标准的过程。

5)抽油机井管理要加大节电潜力分析和研究,增加节能技术含量,充分发挥技术管理在节能工作中的作用。

10.3969/j.issn.2095-1493.2011.07.018

周洪伟,1995年毕业于佳木斯工学院,工程师,从事标准化、质量管理工作,E-mail:zhouhongwei_dq@petrochina.com.cn,地址:大庆油田第六采油厂质量安全环保部,163114。

2011-8-08)

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