降低膏体料浆沿程阻力损失的试验研究*
2011-11-15武拴军辜大志张海军
武拴军,辜大志,张海军
(金川集团有限公司, 甘肃金昌市 737100)
降低膏体料浆沿程阻力损失的试验研究*
武拴军,辜大志,张海军
(金川集团有限公司, 甘肃金昌市 737100)
膏体充填系统沿程阻力损失大,严重影响膏体系统的正常运行,制约着膏体充填技术的进步与发展。结合金川镍矿实际,在膏体料浆中添加减水剂对此进行了研究。研究表明,在膏体料浆中添加1% ~1.5%的JKJ-NF型泵送减水剂,能够降低泵的工作压力,提高膏体料浆的流动性,提高充填体的各龄期强度,有利于改善矿山在高强度采矿条件下的安全生产环境。
膏体充填;阻力损失;减水剂;料浆流动性;龄期强度
从世界范围及长远发展来看,膏体充填工艺技术是充填采矿技术发展的主力方向。然而,膏体泵送充填系统从地表通过充填小井、充填钻孔、主充填道到采场完成充填作业,整套管路系统拐弯多、总输送距离大,造成管路系统的沿程阻力损失很大,导致膏体充填泵的工作压力增大,进而造成管路爆裂、接头泄漏等,严重影响着膏体充填系统的正常运行。金川镍矿是我国膏体充填技术成功运用者,对此进行了研究,在膏体料浆中添加1% ~1.5%的JKJNF型泵送减水剂,能够降低泵的工作压力、提高膏体料浆的流动性、提高充填体的各龄期强度,有利于改善矿山在高强度采矿条件下的安全生产环境,有利于促进膏体充填系统的进一步完善和向深部开采系统的延伸,解决了制约我国膏体充填技术发展的关键问题。
1 试验原材料
试验原材料选用实际生产中使用的全尾砂、-3 mm棒磨砂、粉煤灰和P·O32.5普通硅酸盐水泥,减水剂选用JKJ-NF型泵送减水剂,各材料的主要理化指标分别见表1、表2。
表1 试验材料的主要化学成分
表2 试验材料的物料性质
2 试验设计及试验结果
根据金川镍矿的生产实践,目前膏体充填系统要求的砂浆重量浓度为78% ~80%,根据本次试验目的,主要考虑JKJ-NF型泵送减水剂的添加量对泵压及充填质量的影响,其中棒磨砂∶尾砂=1∶1~3∶2,水泥耗量300 kg/m3,粉煤灰添加量100~150 kg/m3,料浆流量80~100 m3/h,JKJ-NF 型泵送减水剂添加量1% ~1.5%,分别制样后测试3,7,28 d养护龄期下抗压强度及坍落度。
试验采用电子秤、托盘天平、量筒等计量设备计量,泵送减水剂为液体状,在金川镍矿二矿区膏体充填泵站的二楼搅拌槽上方设立一个3000 mm×3000 mm×1500 mm的铁制容器,将泵送减水剂灌入,然后用电动流量泵计量进行定量添加。在泵送车间现场实测泵的工作压力,添加前后在搅拌槽的尾端取样料浆,然后在SBY-40型恒温恒湿标准养护箱按温度28℃、湿度80% ±5的条件进行养护,最后,采用NYL-300型压力试验机测试不同龄期的单轴抗压强度,获得的试验数据见表3。
表3 膏体充填料强度对比试验数据
3 试验数据分析
为充分研究泵送减水剂的使用效果,对表3实测数据进行了分析,并获得图1、图2和图3的折线。
图1 添加减水剂前后膏体充填泵的工作压力对比
图2 添加减水剂前后充填体抗压强度对比
图3 添加减水剂前后料浆坍落度对比
从图1可以看出,添加JKJ-NF型泵送减水剂后,泵的工作压力从130~120 bar下降到120~110 bar,说明添加泵送减水剂后,降低了管路的沿程阻力损失,能够减轻泵的工作负荷,从而增强系统连续运转的稳定性。
从图2可以看出,在膏体料浆中添加1% ~1.5%的JKJ-NF高效泵送减水剂后,不但没有降低膏体料浆的各龄期强度,相反,较大幅度地提高了充填体的各龄期抗压强度,说明该种泵送减水剂对充填体强度的提高有促进作用。
从图3可以看出,添加泵送减水剂后,膏体料浆的坍落度增大10%左右,说明泵送剂能够改善膏体料浆的流动性,有利于膏体料浆的远距离输送。
4 结束语
研究结果表明,在膏体料浆中添加1% ~1.5%的JKJ-NF型泵送减水剂后,降低了膏体料浆管路的沿程阻力损失,可以降低泵的工作压力,提高了膏体料浆的流动性,且能够提高充填体的各龄期强度,特别是早期强度,有利于改善矿山在高强度采矿条件下的安全生产环境,降低回采过程中的矿石贫化损失率,从而加快矿山的采充循环速度,此外,增强了膏体料浆的稳定性、和易性和可泵性。
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“十一五”国家科技支撑计划重大项目(编号:2008bab32b01).
2011-04-22)
武拴军(1969-),男,甘肃静宁人,高级工程师,从事矿山地质工作研究及资源高效开采管理工作。