200MW机组输煤栈桥钢桁架塌落原因分析及对策
2011-10-27房金秋李奇桐任继红韩非
房金秋 李奇桐 任继红 韩非
1.黑龙江省电力科学研究院,黑龙江 哈尔滨 150030;2.龙电集团有限公司,黑龙江 哈尔滨 150001;
3.华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂,黑龙江 哈尔滨150024
200MW机组输煤栈桥钢桁架塌落原因分析及对策
房金秋1李奇桐2任继红1韩非3
1.黑龙江省电力科学研究院,黑龙江 哈尔滨 150030;2.龙电集团有限公司,黑龙江 哈尔滨 150001;
3.华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂,黑龙江 哈尔滨150024
本文对国产200MW机组燃煤贮运系统输煤栈桥钢桁架塌落原因进行深入的分析和探讨,通过对输煤栈桥钢桁架塌落断口进行化学成分分析、机械性能、金相、扫描电镜及能谱试验,发现了输煤栈桥钢桁架塌落的原因,是由于长期运行,使得钢的抗拉强度降低,导致输煤栈桥钢桁架脆性断裂,为预防类似事故的发生提供了理论依据。
脆性断裂;抗拉强度;石墨;(Mn,Fe)S夹杂物
引言
在国内火电厂的燃煤贮运系统中,输煤栈桥是其重要组成部分,由于其很少发生故障或事故,长期以来,其安全性受到大家的忽视,且很多输煤栈桥已经服役二、三十年,存在很大的安全隐患。我们通过对一起输煤栈桥钢桁架塌落事故进行的原因分析,旨在引起大家对输煤栈桥安全性的重视,举一反三,防微杜渐,防止类似事故的多发。
1、事故现场简介
某电厂使用的两台200MW凝汽式机组,分别于1986年、1987年投产发电,其燃煤贮运系统分为一期、二期两套系统,一期输煤系统为1、2号机组供煤。2011年1月10日上午10:38时,为1、2号机组输煤的一期5号栈桥最高跨钢桁架突然塌落,造成5号栈桥两路皮带断裂,皮带构架脱落,附属电缆及冲洗水管拉断。
一期5号输煤栈桥位于#2转运站与主厂房之间,总长(水平)122.535m;5个柱距,柱间距分别为(以#2转运站为起点)24m,23.868m,17.607m,28.53m,28.53m;两起点标高分别为11.7m,39.936m(主厂房侧)。栈桥宽度6.9m。受力体系为,横向采用框架结构承重,纵向采用下承式钢桁架承重,桩基础支撑。结构形式为,预制钢筋混凝土槽型板,现浇钢筋混凝土框架,焊接钢桁架,预制钢筋混凝土拱壳板。支柱与钢桁架支座铰联接,主厂房侧为滚轴支座。
塌落的钢桁架跨度30m(斜长)。沿运煤皮带运行方向左右分别定义两榀桁架为左榀钢桁架、右榀钢桁架。
首先是右榀钢桁架塌落,钢桁架塌落同时将整垮载荷全部加在左榀钢桁架上,使左钢榀桁架因承重超载而一同塌落,楼板及围护结构一同塌落。塌落后每榀钢桁架各断为两截。右榀钢桁架断口:下弦杆在距钢桁架跨中右侧1.2m接头焊缝处,上弦杆在钢桁架跨中节点处。左钢榀桁架断口:上弦杆在中间节点,下弦杆未断,腹杆从节点分离。上、下弦杆由两根等边角钢加两根不等边角钢构成。其中下弦杆断口平齐,无颈缩,呈脆性断裂特征;上弦杆断口杆件翼缘卷曲,有压曲及触地撞击特征。
为了更准确分析塌落原因,我们对断口进行了宏观检验、化学成分分析、常温机械性能、弯曲试验、金相检验、扫描电镜、能谱分析。
2、原因分析
2.1 宏观检验下弦杆断口平坦,无剪切唇,断面颜色较光亮,断口呈人字纹放射线, 人字纹结点为裂纹源,其放射方向为裂纹扩展方向。呈脆性断裂特征。
2.2 用化学方法进行成分分析,1号样的含量符合前苏联标准ГОСТ 380—71的规定,合格。2号样的Si(硅)和Mn(锰)含量超过前苏联标准ГОСТ 380—71的规定,其余合格。结果见表1。
表1 栈桥钢桁架化学成分分析
2.31 号样的下屈服强度和抗拉强度不满足前苏联标准ГОСТ 380—71的规定值,其余合格。2号样的抗拉强度不满足前苏联标准ГОСТ 380—71的规定下限值,其余合格。
1号样和2号样的抗拉强度下降,说明该材料抵抗断裂的能力降低,发生断裂。
2.4 弯曲试验
根据前苏联标准ГОСТ 380—71的规定:壁厚小于等于20mm,弯心直径等于0.5mm,冷弯角度180°,对1号样和2号样各两块进行弯曲试验,四块弯曲试样未发现裂纹。
2.5 金相检验
断口金相组织为铁素体加珠光体,长条状、球状(Mn,Fe)S夹杂物。
2.6 扫描电镜及能谱检验
通过对1号样和2号样的断口检验发现断口形貌为脆性断口:扇形花样、解理台阶、河流花样、解理舌及大量弥散(Mn,Fe)S夹杂物颗粒,是脆性断裂。发现穿晶裂纹,未发现疲劳辉纹,不是疲劳断裂。并意外地发现有黑色条状石墨和团絮状石墨存在。
3、分析讨论
3.1 环境温度的影响
引起解理断裂的主要因素有环境温度、介质、加载速度、材料的晶体结构、显微组织和应力大小与状态等。
塌落时,正值负载运行,且气温很低,约-26℃。因此环境温度影响很大。环境温度影响解理裂纹扩展时所吸收能量的大小,随着温度的降低,解理裂纹扩展时所吸收的能量较小,更容易导致解理断裂。
3.2 非金属夹杂物对钢的断裂韧性影响
长条状和大颗粒(Mn,Fe)S夹杂物是直接由钢液中熔融状态液滴状(Mn,Fe)S夹杂物在钢凝固后形成的。非常细小的球状或锥状(Mn,Fe)S夹杂物是因钢液中Mn和S的含量较高,在钢凝固时从钢液中析出的。
硫及硫化物的含量增加降低钢的各种韧性指标,钢的断裂韧性随着夹杂物数量或长度的增加而下降。通过对硫化物和氮化物夹杂对钢的断裂韧性的影响研究了,结果得出:对断裂韧性的危害由小到大依次为VN→TiS→AlN→NbN→ZrN→Al2S3→CeS→MnS;夹杂物含量与断裂韧性大小呈线性反比关系,TiS对断裂韧性没有影响。一些研究工作讨论了夹杂物作为裂纹根源的作用问题,研究证明,钢中的脆性夹杂物由于与钢基体的热膨胀系数不同,在夹杂物周围容易产生内应力。
3.3 钢中团絮状石墨的危害
石墨本身的强度极小,在钢中可以把它看成是孔洞和裂缝。石墨的存在,一方面破坏了金属基体的连续性,缩小了真正承载载荷的有效截面;另一方面,它产生缺口效应,导致应力集中。钢在轧制和使用过程中,不会产生团絮状石墨;只能是非正常冶炼工艺过程添加不能固溶的碳形成的。碳素钢中正常冶炼和轧制均不能产生石墨,钢中存在不能固溶的石墨碳导致钢的基体强度大大下降。[4]
4、结语
某电厂一期输煤5号栈桥钢桁架塌落的断口为脆性断裂。抗拉强度不满足规程要求、环境温度低、钢中形成团絮状石墨和非金属夹杂物(Mn,Fe)S的大量存在均是加剧脆性断裂的因素。
此次事故表明,使用重大承重钢结构的单位应该定期增加机械性能和金相检验,尽早发现和排除设备隐患,对保证设备的安全稳定运行具有实际意义。
[1]林慧国,周人俊编.世界钢号手册[S].北京:机械工业出版社,198 5
[2]姜锡山,赵晗编著.钢铁显微断口速查手册[M]。北京:机械工业出版社,2010
[3]火力发电厂金属材料手册[M].北京:中国电力出版社,2009
[4]《金相图谱》编写组.金相图谱[M].北京:电力工业出版社,198 0
10.3969/j.issn.1001-8972.2011.23.063
房金秋 女,高级工程师,1964年7月生,1987年7月毕业于东北工学院金属材料与热处理专业,毕业后一直在黑龙江省电力科学研究院金属研究所从事定期检验和失效分析。