对#11锅炉布风板风帽改造效果的比较分析
2011-10-08张俊刘家超
张俊刘家超
(华电四川发电有限公司内江发电厂,四川 内江241005)
一、锅炉布风板
内江发电厂410-9.8/540-Pyrofow锅炉(#11炉)为芬兰奥斯龙公司生产制造的常压、单汽包自然循环、户外型循环流化床锅炉,其布风板采用Pyrofow公司开发的猪尾形布风板(图1)。布风板长14米,宽7米,共浇注耐火材料23×6.5块,每块耐火材料长600㎜,宽600㎜。
二、猪尾形风帽
#11炉猪尾形风帽用 Φ21.3×2.6㎜的1Cr18Ni9Ti钢管做成,固溶温度920℃。风帽出风口向上,管口与耐火层齐平。布风板上共布置风帽5441个,每块耐火材料布置36个,风帽通流面积总共1.11㎡。
图1 猪尾形布风板
猪尾形风帽独具的弯形喷嘴结构,使得床料很难落入流化风室,杜绝了床料对布风板水冷壁的磨损,而且风帽完全掩埋在耐火材料中,所以风帽不会被烧坏、风帽间不产生相互磨损,但是该风帽特殊的结构和安装方式使其疏通更换工作非常困难。更换风帽须将周围耐火材料打掉,一是很容易伤到水冷壁管,二是粘结在鳍片上的耐火材料很难清理干净,给火焊和电焊作业造成极大困难。如果更换数量较多则会影响到炉内的其它工作。
2005年煤质变化后#11机组额定负荷运行时,流化风总风量一般为50Nm3/s、风室压力13kPa、风室温度220℃。根据气体状态方程式将冷风量转化为热风量为90.29 Nm3/s。
①.速度计算公式
算出小孔风速V=81.35m/s
②.干空气密度计算公式
算出流化风室内空气密度ρ=0.09kg/m3
③风的动压计算公式
其中wp为风压 [kN/m2]、ρ为空气密度[kg/m3]、v为风速[m/s]
算出额定负荷时风口出风具有的动压wp=297.80kN/m2=297.80kpa=2.98bar。
#11机组在燃用设计煤种(南川煤)、风帽较好的情况下,额定负荷时流化风总风量一般为42Nm3/s换化为热风量为75.85 Nm3/s,风室压力12kpa、风室温度220℃。得出风帽喷嘴风速为68.95m/s。
图2 变形的猪尾形风帽
所以,煤质变差后#11炉在运行中一次风量偏大导致水冷壁磨损加剧、氧量偏大、飞灰含碳量高、一次风机电耗增加。由于风嘴向上,风帽的扰动能力不强,大块的焦渣很难排除。高负荷时,当风帽堵塞及风口变形严重时可能出现流化风吹穿密相区的现象,造成流化不均匀;低负荷时,炉内工况波动大、流化差,炉膛容易结焦。
机组运行中,高温软化的铁块等随工况波动会落入风管造成风帽堵塞。机组高负荷运行时,床温经常超过920℃,风帽风口在高温下发生软化,风口受耐火材料挤压而变形(图2)。
三、改造原因分析
1、使用时间长、风口变形多。
#11机组自1996年投产发电到2008年,#11锅炉猪尾形风帽已连续使用13年,风口变形严重、炉膛流化不好、排渣困难,锅炉安全性和经济性受到较大影响。为保证炉膛排渣2007年年修更换了后墙及乙侧墙风帽1994个,但锅炉的流化并没有得到有效改善。
2、检修难度大、人力物力及时间消耗大。
布风板风帽疏通需10人耗时一天,且每人按8个工、80元/工(2010年标准)计算,则每次疏通风帽的人工费为6400元。
#11炉布风板堵塞率为3%,每块耐火材料内最多允许堵塞1.1个,所以当每块耐火材料内风帽堵塞超过1个时,必须将堵塞风帽更换,需增大人力物力及时间的投入,这样便影响了承压部件的检修及检修工期。
表1 #11机组部分经济指标
3、猪尾形风帽更适合炉底中心排渣方式的CFB锅炉,而我厂是炉膛两侧及后墙排渣方式的CFB锅炉。
4、煤质变差,不适应煤种变化。
2005年入厂煤质量开始变差,入炉煤煤量增加,煤矸石和石块增多。为保证锅炉流化,流化风增大,一次风机耗电率增加。由于风帽风口向上,高负荷时水冷壁磨损加剧;低负荷时炉内工况不稳定,大块焦渣很难排除,炉膛易结焦。
四、风帽改造方案
2008年年修内江发电厂对#11炉布风板进行了改造,将猪尾形风帽更换成了图3所示的钟罩式风帽:材质Cr25Ni20MnHfMoSiNRe;风管内径Φ28㎜、外径Ф38,风管上部带密封的圆盘,便于密封及安装固定;罩体共8个出风孔,直径Ф12,罩体高度130㎜、壁厚13mm、外径Ф90,风帽安装时密封圆盘与耐火材料齐平,罩体与密封盘点焊一点,罩体间的出风孔错开避免影响出风。改造后布风板共有钟罩式风帽1774个。
图3 钟罩式风帽
五、改造效果分析
1、机组带负荷能力提高
改造后,机组能顺利带到满负荷,床温床压能维持稳定,高低负荷时炉内较大的渣块能顺利排出。满负荷时的飞灰可燃物及排烟温度与改造前无明显变化,飞灰可燃物≤5%,排烟温度在140℃左右。但是,由于机组临界流化风量、负荷波动时一次风的调节量等都发生了改变,造成机组刚运行时低负荷运行能力不强,低负荷时炉内工况波动频繁。经过运行人员半年的摸索,机组最终能较经济地低负荷运行,最低负荷能带40MW/h。
2、对水冷壁管的磨损减小
改造协议书上指出“,改造后锅炉承压部件的磨损量在连续运行小时数为1000小时不超过0.27㎜(以原始管壁厚度5㎜左右的水冷壁管为依据进行考核)”。
检修期间,为检验改造效果,在炉内水冷壁易磨损区域取了两点壁厚作为检验数值——#11炉耐火材料上部4.5米,后墙左右第一根水冷壁管,壁厚分别为5.1mm和5.3mm。改造后机组第一次启动至停机期间,#11炉连续运行了1848小时,经测量两检验点壁厚分别为4.8mm和5.1mm,未超过协议允许的范围。
2006~2007年#11炉水冷壁爆管3次,2009~2010年水冷壁爆管0次。
3、风机耗电降低
表1#11机组部分经济指标
#11机组一次风机功率1320kw。由表可知,改造后一次风机每发一度电的用电量比改造前有明显下降。
4、风帽流化及排渣能力增强
改造后#11机组额定负荷运行时,流化风总风量一般为48Nm3/s换算成热态为86.6848Nm3/s,风室压力 13KPa、风室温度220℃。改造后布风板的通流面积为1.5㎡,由式2-1、2-2、2-3计算出钟罩式风帽小孔在额定负荷下射流风速和具有的动压:
由计算知,改造后风帽射流速度与改造技术协议中设计速度相当,协议计划安装1668个风帽、射流速度60.2m/s。由于风帽小孔向不同方向射流,增强了床料的窜动能力,所以炉膛流化及排渣得到了有效改善。
六、风帽改造后出现的主要问题及解决方法.钟罩式风帽长时间运行后,罩体与密封圆盘的焊点被磨掉造成罩体脱落,罩体内的风管失去罩体的保护后发生断裂现象,造成大量的床料落入流化风室。当返回的床料积攒到一定程度后不但会阻碍送风、堵塞风帽、增加一次风机电耗(表1中2010与2009年对比),还会磨损流化风室内水冷壁管,危及锅炉的安全运行。
所以,每次停机检修都要对风帽进行检查处理,一是疏通风嘴,二是恢复脱落的罩体。对罩体内风管已断裂的风帽则用Φ38×5.6×95㎜的过热器管焊接在密封盘上。
七、两种风帽在#11炉应用中的比较
表2 两种风帽比较
结论
改造后,布风板较好地适应了煤质的变化,保证了#11机组安全稳定运行、提高了其经济性。机组运行时流化风能控制在合理范围内,降低了一次风机电耗、避免了水冷壁过速磨损。随着新风帽使用时间的延长也暴露出一些问题,如罩体脱落、上部风管断裂、流化风室进床料等,所以要加强风帽的检修,提高检修质量,保证机组经济运行。
【1】冯冰潇,时贵玉.某电厂循环流化床锅炉布风板的风帽改造[J].能源技术,2009.