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鲁克沁油田深层调剖技术研究

2011-09-29单惠玲张顺林

石油地质与工程 2011年1期
关键词:调剖剂层段水驱

刘 富,赵 荣,单惠玲,张顺林

(1.长江大学石油工程学院,湖北荆州 434023;2.中国石油吐哈油田分公司)

鲁克沁油田深层调剖技术研究

刘 富1,赵 荣1,单惠玲2,张顺林2

(1.长江大学石油工程学院,湖北荆州 434023;2.中国石油吐哈油田分公司)

鲁克沁油田地层非均质性严重,在注水开发过程中,注入水沿高渗透层不均匀推进,致使中低渗透层吸水少、波及程度低,驱油效果差,严重影响了水驱开发效果,为此开展了深部调剖技术研究,研制了弱凝胶调剖剂,并对其基本性能进行了测试。岩心实验表明该凝胶对岩心的封堵效率在97%以上,调剖后并联岩心的吸水剖面改善率大于85%,同时提高了中低渗透率岩心的采收率和剩余油动用程度。

弱凝胶;注水开发;调剖;并联岩心;鲁克沁油田

吐哈盆地鲁克沁油田为亿吨级深层稠油油藏,油藏埋深2300~3600m,储集层孔隙度13%~30%,渗透率一般(50~700) ×10-3μm2,原油具有高密度、高粘度、高凝固点、高非烃含量和中等含蜡量的特点,属典型的芳香型稠油,50℃时的地面原油粘度10200~25570mPa·s,地层条件下原油粘度为154~526mPa·s。同时Ⅱ油层组平面非均质系数2.99,变异系数0.73,接近中等非均质储层。单砂体内粒度与渗透率分布一般以正韵律和复合韵律为主,占80%以上,层内非均质系数3.25,变异系数0.74;层间非均质系数1.11~1.29,变异系数0.2~0.3,反映出层内非均质性严重,而层间非均质性较弱。

1 注水开发存在的问题

(1)鲁克沁油田的原油粘度在地层条件下相对较稠,井又深,在采用注水开发时,注入水与原油的流度比较大,水线推进速度快,水窜严重,造成注入水波及体积小,影响了注水开发发效果。

(2)由于该油田非均质性严重,在注水开发时,各个层段吸水能力、水线速度明显不同,甚至个别层段完全不吸水,严重影响了开发效果。

(3)由于渗透率的不同,注入水沿高层不均匀推进进入高渗透率区,致使低渗透率区注入水少,无法有效启动油层深部低渗透率区块的稠油储量。

2 技术对策

由于地层原油粘度高,水油流度比大,加之非均质性比较严重,该油藏地层在采用注水开发时,注入水沿高渗透层不均匀推进,致使中低渗透层波及程度低,驱油效果差,严重影响了水驱的开发效果。针对这一问题,提出了对该块进行深部调剖,以缓和层内矛盾,使因油层非均质性而不能启动的低渗层启动,并降低高渗透层吸水量,提高低渗透层吸水量,改善油层吸水剖面,增大后续驱油体系的波及系数。对于常规凝胶调剖堵水,由于体系中的化学剂浓度高,成胶时间快且不易控制,从而限制了凝胶的注入量和有效作用距离,通常仅限于井筒周围5~10m的近井地带,调堵作用改善的只是井眼附近的吸水剖面。随着注入水量的增加,油藏非均质性将导致注入水绕过封堵层又很快地沿高渗透层推进。这样,开展了适合该油藏使用的弱胶凝深部调剖技术研究。

2.1 弱凝胶调剖剂配方及性能

针对鲁克沁油田的油藏特征,研制出了弱凝胶调剖剂,其基本配方为0.2%HJ PAM+0.4%交联剂。

实验得出该体系的成胶时间是34h,表观粘度为7976mPa·s,在40~67℃时较稳定;矿化度越小体系粘度越大,当矿化度为47463mg/L时体系最大粘度小于6000mPa·s,当矿化度为94926 mg/L或以上时体系不能成胶。聚合物溶胶注入压力越高,遭受剪切越严重,体系黏度降低幅度越大,但粘度保留率仍大于70%。该调剖剂的特点是成胶时间长和成胶强度小,在置入目的地前具有良好的可泵性,在一定压力下具有流动性,既能起到封堵作用,又能在后续水驱的作用下,沿高渗透层缓慢地向地层深部运移。在运移过程中,弱凝胶会发生破碎,形成弱凝胶粘性颗粒,弱凝胶颗粒运移、捕集在地层深部形成新的堵塞,使注人水在深部发生运移,加强对低渗透层的水驱作用,从而扩大水驱波及面积和提高驱油效率,改善开发效果。一方面弱凝胶具有一定的强度,能对地层中的高渗透通道产生一定的封堵作用,使后续注入水绕流至中低渗透层,起到调剖作用;另一方面,由于交联强度不高,弱凝胶在后续注入水的推动下,在该高渗透通道中还能缓慢向地层深部移动,产生像聚合物驱一样的驱油效果,这种动态的波及效果要远远好于固定凝胶的波及效果,从而能更大限度地扩大波及体积和提高驱油效率。

2.2 室内封堵实验

实验中采用的多孔介质为人造岩心,封堵介质为聚合物浓度为0.2%,交联剂的加量为0.4%的交联聚合物溶液,通过实验测定其封堵能力,实验结果见表1。该凝胶对岩心的封堵效率均在97%以上,说明封堵效果较好。

表1 凝胶体系对不同岩心封堵效果测试

2.3 并联岩心实验

2.3.1 并联岩心调剖吸水实验

在相同的注入压力下,测定岩心的吸水比。以相同的注入速度,注入一定体积调剖剂,记录注入压力和流量,以及高低渗透率岩心实际吸入的调剖剂体积,恒温成胶;成胶后进行水驱,在相同的注入压力下注水,测定高低渗透率岩心的吸水比。实验结果如表2。

表2 并联调剖实验结果

由实验结果看出:调剖后并联岩心的吸水剖面有一定改善,吸水剖面改善率在85%以上。注入调剖剂后,对高渗透层的进行封堵作用导致高渗透层中流动阻力增大,降低了高渗透层或高水淹层的渗透性,增加了注入水的渗流阻力,使低渗透层的吸水量增加,扩大了注入水在油层平面上的波及范围和油层纵向上的水淹程度,从而扩大水淹体积,使层间差异得到改善。

2.3.2 并联岩心驱油实验

对岩心饱和地层水(矿化度47463mg/L),并将三种不同渗透率的岩心进行并联,饱和原油2 PV,直到岩心出口端无水产出;进行水驱,直到岩心出口端含水98%,计算水驱采收率;注入调剖剂段塞0.3PV进行化学驱油,接着进行后续水驱,直到岩心出口端含水98%,计算采收率,实验结果见表3。

表3 并联岩心驱油效果

渗透率不同的岩心组合,聚合物驱油效果也不同。低渗透流动阻力要远远高于高渗岩心,所以油层水驱动用情况最差,由表3可以看出,高渗透48号岩心水驱时水驱采收率为48.71%,中渗透49号岩心水驱采收率为25.68%,低渗透50号岩心水驱采收率为仅为13.38%,这也说明了因为渗透率级差的原因,导致了水驱动用程度差异矛盾的加剧。

水驱条件下往往会发生注入水沿不同渗透率层段推进不均匀现象,高渗透层段注入水推进快,低渗透层段注入水推进慢,再加上注入水的黏度远远低于油的粘度,导致推进不均匀程度加剧,致使低渗透层段原油不能得到有效开采。在注入聚合物情况下,由于注入水的黏度增加,油、水粘度比得到改善,不同渗透率层段间水线推进的不均匀程度缩小。因此,向油层中注入高黏度的聚合物溶液时,可以相对减缓高渗透层段的水线推进速度和距离,调整吸水剖面,从而启动低渗透层位,提高垂向波及效率,扩大油层水淹体积,提高剩余油动用程度。

3 并联岩心组合调驱实验

“组合调驱”技术包括注入第一个段塞进行调剖和注入第二个段塞进行驱油。第一个调剖段塞起到缓解油层层间和层内矛盾的作用,使因油层非均质性而不能启动的低渗层启动,并降低高渗透层吸水量,提高低渗透层吸水量,改善油层吸水剖面,增大后续驱油体系的波及系数。第二个驱油段塞使水驱未被小孔喉、盲孔隙等捕获的残余油启动,提高油层的微观驱油效率。“组合调驱”技术中调剖是基础,驱油是关健。调剖是为了使后续注入的高效驱油体系在进入高渗层、驱替高渗层中残余油的基础上,主要进入含油饱和度高的低渗层,提高低渗层的采收率。所以,一定程度上说,有效的调剖是“组合调驱”技术成功的前提,而有效的调剖是为了更好的驱油,因此,有效驱油则是“组合调驱”技术成功的关键。

将岩心在真空条件下饱和矿化度为47463mg/L的模拟地层水,将不同渗透率的岩心并联,饱和原油2PV,直到岩心出口端无水产出;进行水驱,直到岩心出口端含水98%,计算水驱采收率;注入0.1PV调剖剂段塞,之后紧接着注入0.3PV的驱油剂段塞,然后再进行后续水驱至经济极限,计算采收率,实验结果见表4。

表4 组合调驱实验结果

从表4实验数据可得:将调剖和驱油段塞进行组合后,低渗透层和高渗透层组合调驱所获得的采收率增幅比单一驱油时要大,高渗透层采收率增加幅度为13.21%,而低渗透层采收率增加幅度达22.43%,总采收率增加了17.5%,比单一驱油增加了约6.5%。因此将调剖和驱油组合后油藏最终平均采收率将得到提高。

4 结论

(1)鲁克沁油田的原油粘度在地层条件下相对较稠,井又深,在采用注水开发时,注入水与原油的流度比较大,水线推进速度快,水窜严重,造成注入水波及体积小,影响了注水开发发效果。

(2)地层的非均性导致沿不同渗透率层段推进不均匀现象,高渗透层段注入水推进快,低渗透层段注入水推进慢,再加上注入水的粘度远远低于油的粘度,导致推进不均匀程度加剧,致使低渗透层段原油不能得到有效开采。

(3)实验室研制的弱凝胶调剖剂,缓解了油层层间和层内矛盾,使因油层非均质性而不能启动的低渗层启动,并降低高渗透层吸水量,提高低渗透层吸水量,改善了油层吸水剖面,增大后续驱油体系的波及系数,提高剩余油动用程度。

(4)组合调驱后采收率提高17.5%,比单一驱油时提高约6.5%,将调剖和驱油进行组合可提高稠化水驱的驱油效率。

[1] 张艳芳,罗跃,张建国,等.弱凝胶驱油体系的研究进展[J].精细石油化工进展,2003,4(6):45-49.

[2] 郑延成,赵明奎,张中华.深部调剖剂驱油交联剂的研究[J].精细石油化工进展,2003,4(8):30-32.

[3] 唐长久,孙建华,杨昌华,等.中原高含水油田调剖、调驱技术研究[J].大庆石油与地质,2005,24(01):70-73.

[4] 王平美,罗健辉,李宇乡,等.弱凝胶调驱体系在岩心试验中的行为特性研究[J].石油钻采工艺,2000,22(5):48-50.

编辑:李金华

TE357

A

2010-08-25

刘富,教授级高级工程师,博士,1963年生,1984年毕业于大庆石油学院采油工程专业,现主要从事采油工艺技术研究工作。

1673-8217(2011)01-0105-03

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