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HRB400细晶粒热轧带肋钢筋的时效性能分析

2011-09-21

中国钢铁业 2011年11期
关键词:昆钢伸长率淬火

郑 宁

HRB400细晶粒热轧带肋钢筋的时效性能分析

郑 宁

通过对昆钢试验生产的HRB400细晶粒热轧带肋钢筋的自然时效和人工时效性能试验分析,得出昆钢生产的HRB400细晶粒钢筋时效后力学性能呈一定的规律性变化,主要表现为钢筋时效后屈服强度有一定下降,抗拉强度的变化不明显,伸长率平均升高了3个百分点,时效不影响钢筋的使用,并且自然时效后,钢筋的综合性能得到了提高。

HRB400细晶粒钢筋 力学性能 自然时效 人工时效 综合性能

1.前言

一般来说,时效就是钢(或合金)经高温奥氏温度后快冷,其固溶体中的溶质元素(合金元素)处于过饱和状态,如果在室温或某一定高温下溶质原子仍具有一定的扩散能力,那么随时间的延续,过饱和固溶体中的溶质元素将发生脱溶(或析出),从而使钢(或合金)的性能发生变化的现象。如果时效过程是在室温下经较长时间而产生,就称为自然时效。如果时效过程是人为加热到一定温度加速时效的过程,叫人工时效。

现在国内大多数轧钢厂生产的HRB400细晶粒热轧带肋钢筋一般采用热轧空冷的方法生产,主要工艺是在冶炼过程中加钒氮合金或铌铁。其中钒(或铌)的含量平均在0.045%左右,这种方式生产的优点是生产的钢筋性能稳定,轧制过程中不需要特殊的控轧控冷。但是,随着钒氮(或铌铁)合金价格的迅速提高,加之合金的使用量过多,对企业来说生产成本会有大的提高,并且,从国家资源战略可持续发展的角度来分析,这种生产方式也是不经济的。为生产符合标准要求,又不需增加过多生产成本的细晶粒带肋钢筋,各带肋钢筋生产企业都在寻找更科学、又比较经济的生产方式。

从2004年开始,昆钢在综合考虑社会各种因素及自身条件的基础上,通过技术攻关,研究开发出了有自我特色的HRB400细晶粒钢筋的生产工艺。根据生产工艺装备情况,确定了适宜的化学成分、合理的加热制度和压下制度,摸索出生产HRB400细晶粒热轧带肋钢筋的有三个余热处理阶段的冷却工艺:一是淬火热处理阶段,在这阶段钢筋表面获得一定厚度的马氏体淬硬层,但芯部仍保持在单一的奥氏体区;二是自回火热处理阶段,在这阶段钢筋通过热传导,热量从芯部传到已淬火的表面, 淬火热处理形成的马氏体得到自回火,使其在保持高强度的同时,又有足够的韧性;三是自然冷却阶段,在这阶段钢筋在冷床上自然冷却,芯部未转变的奥氏体发生中低温转变。最终组织类型取决于钢的成分、终轧温度和淬火热处理的冷却效果与冷却时间。钢筋横断面上组织分为三层:表面层组织为回火S、过渡层组织为S+P及芯部组织为P+F+B(少量)。钢筋的力学性能取决于三层的组织构成及三层所占的比例。

用这种方式生产HRB400细晶粒钢筋的优点是在大幅度降低合金的基础上,利用余热处理的方式充分发挥材料的潜能,并保证不影响材料的综合性能。昆钢按此工艺生产的HRB400细晶粒钢筋合金(V、Nb)的含量可以降低为一般热轧HRB400钢筋含量的1/4左右。根据大量的试验,试验生产的HRB400细晶粒钢筋的综合性能却仍然有很大的富裕。主要原因是试验生产的HRB400细晶粒钢筋与一般热轧HRB400钢筋在冷却方式上不同。

为了保证细晶粒钢筋的使用性能,使用户放心使用昆钢生产的HRB400细晶粒钢筋,通过大量试验,昆钢对所试验生产的HRB400细晶粒钢筋的时效性能进行了系统的研究分析,结论是:时效不影响钢筋的使用,时效对钢筋的综合性能是有利的。

2.试验方案

在棒材生产线,在试验HRB400细晶粒钢筋时,每种规格分10次随机抽取50个炉批试样,每次抽取5个炉批,每个炉批按头、中、尾均匀抽取4支5m-6m的非定尺试样,每次共计抽取20支试样,每支试样上取10个拉力样,其中1个基准拉力样、一个人工时效样和8个自然时效样。基准拉力样当日检验,人工时效样在2天内热处理(人工时效)并检验,自然时效样按时效周期进行时效试验,时效周期分别为:7天、14天、21天、30天、60天、90天、180天、360天,自然时效样在规定的时效周期满后当日检验。

3. 试验结果及分析

3.1 HRB400细晶粒钢筋自然时效情况

通过统计, 细晶粒钢筋自然时效后,不同规格的变化规律相似。但是规格越大,时效越明显。以下以Ф25的HRB400细晶粒钢筋为例进行分析,结果见图1、图2、图3、图4。

从以上看出,规格越大,细晶粒钢筋屈服强度下降的值越大,Φ16屈服强度下降的平均值最小,Φ 18、Φ22次之,Φ25最大。自然时效后,细晶粒钢筋屈服强度普遍有所降低,在时效1周内降低最明显,平均降低10MPa左右。随着时间的推移,变化不是很大;抗拉强度在小范围内波动,总体变化不大;伸长率平缓升高,90天后基本稳定,升高幅度为3个百分点左右。

3.2 HRB400细晶粒钢筋人工时效的情况

通过人工时效试验后,不同规格的变化规律与自然时效相似。在试验过程中,规格为Φ22的变化比较明显。以下以Ф22的HRB400细晶粒钢筋为例进行分析,结果见图5、图6、图7。

从以上可以看出,人工时效后,细晶粒钢筋屈服强度普遍下降,平均下降16 MPa左右,抗拉强度有所上升,平均上升大约5 MPa,伸长率平均提高2.4个百分点。

3.3.试验结果分析

从图1可以看出,细晶粒钢筋屈服强度自然时效后下降,说明应力为压应力。产生原因主要是钢筋在淬火过程中产生的淬火应力。淬火产生的淬火应力大部分在随后的回火过程中得到释放,未得到释放的部分滞留在材料内,这部分应力使晶格发生畸变,改变了金属原子间的距离。在自然时效过程中,由于试样环境温度的变化引起的钢筋体积的膨胀或收缩,使部分应力松弛,因此,自然时效后屈服强度下降。并且,不同的规格,屈服强度的下降的程度是不一样的。钢筋在冷却时,不同规格的冷却强度是不同,规格越大,冷却强度越大,穿水层面积就越大,产生的淬火应力也就越大,发生畸变的金属原子也就越多,恢复到平衡位置金属原子所释放的应力就大。因此,屈服下降就更明显。

细晶粒钢筋的抗拉强度主要取决于材料的成分、组织和晶粒度,而成分、组织和晶粒度在时效过程中随时间一般不变,因此,细晶粒钢筋的抗拉强度时效变化不明显。随着内应力的降低,材料塑性有所提高,表现为伸长率升高了3个百分点左右。

从(图4、图5、图6)可以得出,人工时效后,力学性能发生了较大的变化,分析其原因,本文认为主要有以下几点:(1)人工时效与自然时效不同。因为人工时效是在一定温度下进行,所以人工时效能为发生畸变的金属原子提供一定的驱动力,结果是使能恢复到平衡位置金属原子增多,所释放的应力就更大。理论上,自然时效只能消除10%左右的残余应力,人工时效消除残余应力比自然时效效率高得多,它能消除50%~80%的内应力,这就是屈服强度下降比较明显的原因;(2)从HRB400细晶粒钢筋的轧制工艺可以得知,由于冷却速度很快,必然会出现过饱和的晶粒组织,在随后析出的充分与否,取决于随后的回火温度和在一定温度范围内的保温时间。因此,本文试验过程中出现的抗拉强度升高,可能是析出强化的作用。但是由于温度较低(人工时效温度为300℃),原子扩散困难,因此析出强化效果不大,与淬火应力对屈服强度的影响相比,这点析出强化作用是很小的,所以屈服强度普遍降低。

4.时效对细晶粒钢筋综合性能的影响

从试验中已经得出,由于静态回复机制的作用,使得钢筋在时效前和时效后的力学性能指标呈规律性变化。具体表现为:屈服强度下降,抗拉强度变化不明显,伸长率上升。从试验的结果来看,钢筋屈服强度的变化范围为-5 MPa至-25 MPa之间,平均降幅为16 MPa左右;抗拉强度变化范围在-5 MPa到-10 MPa之间,平均变化为5 MPa;伸长率平均提高幅度在1.5%-4.5%之间,平均提高3%。

昆钢试验生产的HRB400细晶粒钢筋无论是屈服强度还是抗拉强度,性能的富裕量平均比GB 1499—1998标准要求高40 MPa-50 MPa以上,昆钢对热轧带肋钢筋的性能控制要求也远大于时效产生的最大影响,因此,时效对昆钢生产的HRB400细晶粒钢筋的使用没有影响,相反,通过统计,昆钢试验生产的HRB400细晶粒钢筋时效后,除了上文提到的塑性指标得到提高以外,诸如抗震指标也得到明显的提高。见图8。

5.结论

(1)自然时效对HRB400细晶粒钢筋的力学性能有一定的影响,表现为自然时效后屈服强度有所降低,抗拉强度变化不大,伸长率升高了3个百分点。为保证时效造成的力学性能波动,HRB400细晶粒钢筋在判定时要考虑自然时效的影响。

(2)淬火应力是引起HRB400细晶粒钢筋自然时效后屈服强度降低的主要原因。冷却强度越大,产生的淬火应力也就越大,屈服下降越明显。

(3)通过对HRB400细晶粒钢筋进行人工时效试验得出:淬火应力是导致HRB400细晶粒钢筋时效后屈服下降的主要原因。人工时效后抗拉强度小幅升高,主要是析出强化的结果。

(4)时效不影响钢筋的使用,并且时效后,HRB400细晶粒钢筋的塑性指标,抗震合格率都得到了明显的提高,时效对细晶粒钢筋的综合性能是有利的。

昆钢科技创新部)

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