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内燃锯轨机配套装置的开发与应用

2011-09-16姜立松齐茂利

中国设备工程 2011年8期
关键词:门式调平钢轨

张 明,姜立松,齐茂利

(莱芜钢铁集团有限公司运输部,山东 莱芜 271104)

一、引言

钢轨在线路养护维修时,必须对各类伤损钢轨及时进行更换。工务部门更换钢轨的通常做法:利用内燃锯轨机现场锯切钢轨,通常由人力抬起钢轨,在下面垫铺石块或木料,以调平钢轨。但在内燃锯轨机高速锯切的过程中,钢轨不易稳固,常出现钢轨夹住锯片、锯切断面不平整,甚至造成内燃锯轨机与钢轨同时侧翻的情况,危险因素较多。

通过对P43、P50、P60、P75等型号钢轨的尺寸及锯切作业中存在的问题进行分析,确定设计制作锯轨辅助装置,实现在复杂的施工条件下,安全、高效地对各种型号的钢轨精确锯切,以提高换轨作业的工作效率。

二、确定方案

(1)明确内燃锯轨机配套装置的设计思路及工作原理。

(2)按照锯轨稳固、精确、快捷的作业要求,确定吊轨装置框架结构。

(3)对各种型号钢轨的高度进行统计与分析,以此确定现场吊轨与调平装置的高度尺寸。

(4)对各种型号钢轨的磨耗程度进行统计与分析,以此确定锯轨机防侧翻安全挂钩的力度,以及与钢轨的挂靠角度。

(5)完备所需的各种配件的加工制作机体。

(6)进行配套装置的组装,并进行现场试验跟踪。

三、方案实施及问题攻关

1.内燃锯轨机配套装置的设计思路

将配套装置主体结构设计为由门式吊轨装置、钢轨调平器、锯轨机、夹轨装置等部件组成。其中吊轨装置由工字钢焊接而成,为满足锯切钢轨的要求,配备1.5t手扳葫芦。钢轨调平器可利用压力轴承和丝杠上下调节所锯钢轨的架设高度,其调节高度最大范围可设定为300mm,并根据轨底尺寸设计调平器承轨槽的宽度,以满足作业需要。内燃锯轨机以混合燃油发动机为动力,利用夹轨装置固定和防侧翻挂钩辅助,通过调整进给手柄上的油门,调整砂轮片的进给量,由传动装置带动砂轮片进行锯轨作业。

2.内燃锯轨机配套装置的工作顺序

锯轨之前,单人使用门式吊轨装置将钢轨吊起,放到钢轨调平器上,利用调整手柄将钢轨两端调平并调整至工作高度,通过夹轨装置把锯轨机牢牢固定在钢轨上,防侧翻挂钩辅助挂靠固定钢轨;启动锯轨机,由发动机通过离合器输出端将动力传给砂轮片,待汽油机怠速稳定后,加大油门,将汽油机锁定在最大转速。锯轨时,将砂轮片轻轻接触轨头,先从轨头切起,切到轨腰后再切轨底内侧,之后翻转机头,顺着切缝往下切轨底外侧,直至切完为止。

3.门式吊轨装置的设计与实施

(1)门式吊轨装置的设计目的。锯轨时能代替原人工8~12人的抬轨作业,降低劳动强度,同时避免人工抬轨时造成磕碰、扭伤现象的发生。

(2)工作范围的确定与实施。为保证吊轨装置适应于P43、P50、P60、P75等型号的钢轨,采用门式结构,并配备1.5t手扳葫芦,确保长度25m以下普通钢轨和特重型钢轨能够安全起吊,满足不同条件下的现场锯轨作业要求。其具体结构与相关设计参数见图1。

(3)钢轨调平器的设计。钢轨调平器解决了以前现场不易将钢轨抬高调平的难题,设计制作时其底部采用了压力轴承,通过转动丝杠手柄即可省力轻松地起落钢轨,而不需要人力将钢轨反复抬起。其具体结构与相关数据如图2所示。

该调平装置设计为两套,分别放置在钢轨两端,吊起钢轨后,通过旋转丝杠手柄将钢轨调平,并调整至锯轨所需高度,即可进行切轨作业。用机械的准确调整代替了人工作业,保证了钢轨锯切质量。

(4)夹轨装置的设计。为了将锯轨机牢牢固定在钢轨上,根据轨头形状和尺寸设计夹轨装置(见图3),并加装防侧翻挂钩,防止在作业中因振动使设备脱落,造成人员、设备的损伤。

四、现场应用跟踪

内燃锯轨机配套装置项目完成后,根据相关标准与要求对其进行了验收,验收合格后已投入现场应用,并进行跟踪观测,以便及时改进,截至目前已运用1年,设备运用情况如下。

(1)内燃锯轨机配套装置的应用,使得锯轨作业由原来的8~12人减为现在的3人作业,代替了过去落后的人工抬轨作业方式,大大降低了劳动强度,在新建铁路、铁路维修、抢修等作业过程中,发挥了良好的作用。

(2)使用内燃锯轨机配套装置,将现场锯轨作业时间压缩至原来的1/5,提高了作业效率。

(3)内燃锯轨机配套装置,实现了对各种钢轨进行切割,且切面平整,长度误差不超过1mm。

(4)内燃锯轨机配套装置增设了钢轨防侧翻挂钩,实现了对有较大侧面磨耗钢轨的安全切割,且该装置固定效果好,大大提高了切轨质量。

[1]铁道部标准计量研究所.铁路工务工程标准汇编.1994.

[2]谷爱军.铁路轨道[M].中国铁道出版社,2009.

[3]陆剑中,孙家宁.金属切削原理与刀具.第3版[M].机械工业出版社,2001.

[4]孙学强.机械加工技术[M].机械工业出版社,1999.

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