火电厂大型灰场建设的重要问题探讨
2011-09-04李石湘
李石湘
(大唐华银锡林浩特项目部,内蒙古锡林浩特 026000)
1 湘潭电厂灰场情况简介
湘潭电厂一期工程灰场选择在离厂区6.5 km的清水水库库区,筑有主坝和3个副坝,在灰库中央建有排水竖井、排水斜槽,放灰从主坝开始。
灰场排水由1根卧管连通并引至出水汇集井,中间连接排水斜槽、排水竖井。在集水井处有泄洪排水口,供暴雨时排泄洪水用。正常灰场排水则引至回水泵房前池,通过回水泵抽回到厂内循环使用。主坝为渗透坝,其渗透水设计排出至泄洪沟,不能被回水泵打回厂内。灰坝及排水系统如图1:
图1 灰坝及排水系统
初期灰浆从坝顶流入灰场,灰浆从主灰坝附近区域依次向外沉积,澄清水从排水竖井笛形溢流孔排出。当灰位高度逐步上升,排水竖井上的笛形溢流孔依次被堵塞,清水从更高的溢流孔流出。如此反复,直到灰位到达排水竖井顶部,最终封闭排水竖井。排水竖井封闭后,灰水向后流动,澄清水从排水斜槽排出。当灰位不断长高时,会堵塞排水槽的窄缝隙,因而自动使清水从上部的缝隙中排出,直至灰场放满。
但实际运行中,上述设计功能不能完全实现。文中阐述该灰场在设计、施工、验收和运行中存在的问题。
2 设计中的问题及解决办法
2.1 排水竖井部件
2.2.1 排水竖井笛形孔
笛形孔的作用是排出清水,当灰位到达相应笛形孔位置时,则应堵塞该孔,让清水升至上层笛形孔排出。在实际运行中,笛形孔难以按设想堵塞严实,湘潭电厂灰场在运行中由于该原因就多次发生漏灰现象。调查得知,设计图上该孔和盖板是用水泥浇灌的,形状极不规则,难以堵塞严实,虽然图纸要求堵塞时包水工布,但仍不能保证没有缝隙,只要有丝毫缝隙,灰位涨上来后,灰就会从封闭的笛形孔漏出,进入回水泵、回水管,严重时将整个回水系统瘫痪。
而笛形孔一旦漏灰,由于漏灰点在水下深处,只能由潜水员处理,堵塞漏灰点就相当困难。
因此,设计时必须强调笛形孔的施工精度。如果混凝土不能保证精度,则应采用金属预制件制造,图2为笛形孔结构改进图。
2.2.2 排水竖井封堵口
原设计结构如图3。按原设计构想,当水位到达竖井顶部时,灰库已成了1个湖泊,为最后封闭竖井,需用1个较大的船舶,从岸边吊运6块大混凝土构件至竖井,再用起重设施将混凝土构件一一吊进竖井底部,完成封闭。由于混凝土构件重达几百公斤,竖井封堵处水深超过10 m,封堵工作极其困难,且不安全。
图2 笛形孔结构改进图
图3 排水竖井设计图
电厂施工时,采用钢板取代混凝土构件。按封堵孔尺寸,由3块15 mm厚钢板拼成1个圆形的盖板,每块重量均超过100 kg,分别用电动葫芦吊进竖井,盖2层钢板后,再以草包等物堵塞缝隙,然后再盖上1层泥土,才完成封堵工作。因此,施工非常繁琐。
排水竖井改进如图4,将竖井底部的圆形排水孔改为长方形孔,以长方形混凝土作为盖板,在施工时该盖板就放在竖井中,在所有结构施工完成后,用铁链将盖板的一头吊起,固定于竖井顶部。在需要封闭竖井时,用一小葫芦即可将盖板吊起放下。如有不严密处,再以草包和泥土处理,这样就可保证竖井封堵严密。
图4 排水竖井改进图
2.2 坝下渗透水的排放
原设计是主坝渗透水直接排向排水沟,实际运行情况是渗透水水量大,持续时间长,投产1年多后还不断流出。由于渗透水pH>12,水流入排水沟后,沟内生物大量死亡,对生态破坏严重,因此设计中应考虑坝下渗透水的回收工作。
2.3 灰场回水泵容量的选择
灰场回水泵的任务是将正常情况下的灰场排水送回厂内循环利用,但投产后灰场排水不能全部送回。经查实,在设计时,由于考虑澄清水的损失,回水泵容量选取偏小,事实上澄清水不但未损失,反而有大量的灰场内渗透水进入了回收前池。为此,将回水泵容量从280 t/h增容至500 t/h。扩容改造后,回水能力的问题得到解决,灰场排水得以全部回收利用。
2.4 回水管道的结垢
灰水管道在设计之初是考虑了防止结垢问题的,在出灰浆泵后的一段长约2 km的送灰管道内壁采用了衬塑管道,从运行情况看,其阻垢效果明显。但回水管道上出现的问题较为严重,由于回水的pH>12,回水管道结垢速度非常快,从割管检查的情况看,运行1年左右时间,垢层达到15 mm,依此速度,3年内回水管将基本失去流通能力,同时回水泵叶轮上也发现严重的结垢现象。
为解决该问题,运行中采用高频电磁装置对回水进行处理,通过试验并经割管检查验证,此方法对降低结垢速度,疏松结垢组织,有较好的效果。
2.5 排水槽
2.5.1 漏灰问题
排水槽设计上是希望清水从2块水泥板的缝中流出而灰浆留下,但运行中即使缝隙很小,灰浆仍然会流出,导致跑灰。因此,现场往往用水工布盖住排水槽的接近灰浆的部份,使灰留下,清水从布以上未盖住的地方溢流出。
这一办法虽然能有效地解决漏灰问题,但不便于控制灰场水位,往往要反反复复在水下作业将水工布盖上揭去才能控制好水位,难以有效操作。
2.5.2 水位控制的建议
为方便地控制水位,建议在设计上做一些更改,如图5所示,增设水位控制阀芯,在正常情况下溢流水通过斜槽排水段流经水位控制阀芯,当需要控制水位时,通过收紧 (放松)铁链改变水位控制阀芯的位置,即可控制灰场的总排水量,从而达到控制灰场水位的目的。
图5 水位控制示意图
2.5.3 排水斜槽位置
一般情况下,灰场的尾部交通条件有限,排水斜槽的布置要注意到将来运行后的方便,该电厂清水灰场的排水斜槽设计时未考虑到这一点,设置在交通最困难的位置,给后来的运行维护带来许多麻烦。
2.5.4 盖板的设计
排水斜槽的盖板太笨重,没有设计单块吊点,使得需要抬起盖板时无着力点,在设计时宜改为较轻的混凝土块,并加大排水间隙,增加提吊附件。
3 施工验收注意的问题
3.1 施工后的清理及验收工作
灰场投入使用后,几乎没有机会停止使用以进行检查和处理问题。施工后的验收检查一定要认真彻底,库底的杂物会给后来的正常运行带来极大的麻烦,如阻碍竖井的封闭、堵塞管道,而这些问题又难以处理,验收时一定要严格把关。
3.2 预留排水井的检修排水口
排水井是指泄洪出口处的连接井,该井还是至回水泵进口管道的接口处,实践证明,该井的底部应留有1个放水口,为系统的检修工作带来方便,如图6。
4 灰场的运行管理
图6 排水井排水系统的改进图
(1)灰场运行管理的关键是控制住水位,这样干灰滩长度可保证在有效范围,可避免二次扬尘,灰场也可按计划均匀地放灰。否则会给灰场管理带来一系列的问题。
(2)由于灰场溢水pH值高,防止外排是重点工作。加强灰场回水泵运行管理,勤于维护,避免外排。尤其注意回水中是否有灰浆,如果灰浆长时间漏入回水管,将堵塞回水管道,造成灰场溢水。
(3)为了调节放灰的位置,灰库水位将降得较低,这时可能会产生二次扬尘。因此需对裸露出来的干灰滩作相应的处理。按经验可采用一种农用喷雾剂进行处理,因这种液体经喷射出来覆盖在种子上后,结成一层塑胶状物质,能透水,无污染,十分适合于灰场防扬尘使用。
5 结束语
大型火电厂必须建设可贮煤灰20年以上的灰场。丘陵地区的火电厂多数选择在山谷筑坝,建设类似水库的灰场。由于灰场建设相对比主厂区的发电工程简单,其重视程度不及主厂区,往往对后来的灰场运行带来诸多问题,影响灰场的正常运转,乃至影响电厂的正常排灰。为保证灰场的有效运转,应充分总结火电厂大型灰场建设中的经验教训,从源头抓起,从设计、施工、验收、运行管理、环境保护等方面加强管理,灰场才能运转流畅,以保证安全稳定发电。