集输系统用能分析及节能措施
2011-08-15乔添梁大庆油田有限责任公司第六采油厂规划设计研究所
乔添梁(大庆油田有限责任公司第六采油厂规划设计研究所)
集输系统用能分析及节能措施
乔添梁(大庆油田有限责任公司第六采油厂规划设计研究所)
面对油田产能开发建设和能耗上升的矛盾,针对不加热集输后集输系统的能源消耗现状,对集输系统用能进行了系统分析。开展了简化工艺流程、机泵涂膜、变频调速及更换低效泵等节能工作,总结出系统上实行简化工艺、节点上实行设备节能改造、管理上实行能效对标管理的节能措施,提出加大工艺简化、加快高耗能设备更新和加强设备能效对标管理的建议。
集输系统 用能分析 节能潜力 节能措施
油田进入特高含水期后,围绕原油稳产的中心目标陆续开展了三元复合驱、高浓度聚合物驱、泡沫复合驱、气聚两相驱等多元的产能开发工作。随着产量的上升,能耗也随之上升,新增用能负荷与节能减排的矛盾越来越突出,节能的难度也越来越大。为此,对集输系统进行用能分析,挖掘节能潜力,对节能措施进行效果分析,总结集输系统节能技术和管理方法。
1 能耗分析
集输系统能耗集中表现在热耗和电耗两方面。热耗主要分布在转油站掺水加热、洗井加热及联合站原油脱水处理加热、在产能和老油田调整改造工程中,集油工艺的简化可以节约集输系统热耗[1]。在扩大不加热集输应用规模的同时,根据转油站单井生产方式、产液量、含水率、回油温度、采出液物性等参数,针对冬季和夏季生产特点编制了常温集输方案,常温集输站实施停炉停泵,降温集输站掺水温度控制在50~60℃[2]。实施常温集输后,夏季有30座转油站停运加热炉,冬季有14座转油站停运加热炉,其他站采用掺常温水和降温掺水的方式使用加热炉。
电耗主要分布在转油站外输泵、掺水泵、热洗泵及联合站脱水、外输等环节。随着油田的开发,地面系统生产设施经历多年的运行,机泵存在额定排量与生产流量不匹配、泵管压差大和低效的现象[3]。
2 节能措施及效果分析
对转油站和脱水站运行情况进行了现场调查,分析了重点耗能部位,将影响各站能耗的主要原因进行分类,按集油系统和输油系统进行分析。
2.1 集油系统
2.1.1 集油工艺的节能措施
在三次加密和高浓度聚驱产能开发中,根据采出液的特点,若采用“双管掺水热洗分开流程”,与水驱或常规注聚油井相比运行成本高。在已建产能建设和老油田调整改造工程中,采用了环状、两就近、单管树状和单管通球集油工艺,取代了双管掺水集油工艺,降低了单井集油能耗。
在三次加密产能中,根据三次加密井产液量低的特点,应用环状集油流程。通过计算,确定环长<3 km,2~5口井为一个集油环。将43口新井与5口老井组成21个集油环,直接进入已建计量间。与常规双管掺水集油工艺相比,节约管道11.3 km,节约投资149×104元,年节电36.4×104kWh,年节气32×104m3。
在聚合物驱产能和聚驱后缩小井距高浓度聚合物驱产能中,对2口或2口以上的丛式井组应用单管通球不加热集油工艺,共有71口油井继续应用单管通球不掺水集油工艺。另外,对52口新建油井采用“两就近”集油工艺,即新井“就近挂接已建集油管道”、“就近挂接已建计量间”的集油工艺。单管通球不加热集油工艺和“两就近”集油工艺并用,与双管掺水集油工艺相比,可节省建设投资约460×104元,年均节省运行费用114×104元。
在2010年老油田调整改造工程中,取消1座已运行28年的转油站,采用单管树状集油工艺,应用固定式软件量油计量、活动热洗和局部单管深埋保温等措施,将原转油站管辖的46口油井接入其他转油放水站,实现两级布站。通过计算,共设集油干线4条,支干线18条,每条支干线挂接1~4口油井。与常规双管掺水集油工艺相比,可以节省管道63%,节约投资367×104元,单井节气5500 m3/a,节电4524 kWh/a。
2.1.2 掺水、热洗的节能措施
公司要求老油田调整改造“对于加热集油流程,掺水出站温度不能高于70℃,采用环状集油流程的掺水量不能高于0.4 m3/(h·井),双管掺水集油流程的掺水量不能高于0.7 m3/(h·井)”,然而在规模化推广不加热集输后,常温集输站实施停炉停泵,降温集输站掺水温度控制在50~60℃,掺水温度降低,达到节能效果。为深挖节气潜力,在过渡带的三座降温集输转油站,应用了掺水泵变频技术,合理匹配单井掺水量,措施后单井平均掺水量由1.32 m3/(h·井)降为0.79 m3/(h·井),年节电115×104kWh。
大面积实施不加热集输后,对加热炉炉效进行普查,共测试加热炉137台,平均炉效75.5%。炉效不符合节能要求的加热炉共39台,占总数的28.5%。造成炉效偏低的主要原因是加热炉负荷偏离正常运行负荷,其中超负荷运行15台,平均负荷率为106.4%;低负荷运行加热炉24台,平均负荷率38.7%。针对该问题,通过安装烟道挡板调节装置、氧含量分析仪,以及对加热炉流程进行改造,来提高加热炉的效率。
在加热炉烟道安装氧含量分析仪,实时监测烟气中的氧含量,并将检测值远传至控制执行机构,修正氧含量(4%~4.5%),调整燃烧器合风开度,使空燃比更合理、燃料燃烧更充分,达到控制空气系数的目的。在3台加热炉上安装了氧含量分析仪,并配套挡板调节机构,实施后平均炉效提高7.6%,年节气27.3×104m3。
对超负荷运行加热炉进行流程改造。常温集输后,系统掺水温度降低。为满足热洗温度要求,4座转油站的热洗炉(1.16 MW)提温幅度达到42.7℃(>40℃),处于超负荷运行状态。为此,将4座站的掺水热洗合一的加热流程改造为掺水热洗分开加热工艺,使热洗炉负荷由106%降低到90%,炉效提高10%,年节气21.2×104m3。
2.2 输油系统
通过分析转油站工艺流程,发现“1”字号转油站的外输工艺造成了压力损失,取消外输加热炉、缓冲罐前调节阀及配套工艺,形成外输油不加热、不调节,直接计量、外输的新工艺。应用外输泵变频调速技术,通过变频调控装置来调节外输泵的流量大小,达到恒液位、变流量控制要求。改造后年节电15.74×104kWh。
通过节能监测,分析机泵的运行现状,根据《油田生产系统节能监测规范》中的指标要求,对额定排量与生产流量不匹配、泵管压差大、低效的机泵,实施机泵涂膜43台次,更换低效泵25台次,机泵排量合理优化31台次,外输泵应用变频调速技术13台次,单台机泵效率平均提高5%,实现节电577.3×104kWh。
3 结论
通过对集输系统能耗现状、节能技术应用和效果分析,集输系统应该通过节能监测和用能分析,在系统优化简化、能效对标管理和耗能设备改造等方面开展节能工作。
1)在大规模推广应用常温集输技术的同时,依托产能建设和老油田调整改造工程,推广应用油井环状集油工艺、“两就近”集油工艺、单管通球不掺水集油工艺和单管树状集油工艺,简化集油系统的工艺流程,实现集油系统节能。
2)加强能耗节点分析,完善能效对标管理体系。通过节能监测,对集输系统的机泵等能耗节点进行用能分析,及时制定并实施能效改进技术和管理措施,进行能耗节点对标管理。
3)随着产能建设步伐的加快,加大高耗能设备的更新。
[2]冯爱林,杨爱萍,孔令彬,等.中转站耗能高的原因分析与节能降耗的方法[J].科技创业月刊,2009(11):11-12.
[3]吴长利,唐红翠,赵连河,等.油田地面工程存在的主要问题及对策.石油规划设计[J],2003,14(4):17-19.
10.3969/j.issn.2095-1493.2011.08.017
乔添梁,2001年毕业于齐齐哈尔大学,工程师,从事节能工作,E-mail:qiaotianliang@petrochina.com.cn,地址:大庆油田有限责任公司第六采油厂规划设计研究所,163114。
2011-08-11)