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高喷技术在黄金坪水电站导流洞出口围堰防渗处理中的应用

2011-06-30陈志杰

东北水利水电 2011年9期
关键词:导流洞喷浆防渗墙

冯 曦 ,陈志杰 ,蓝 翔

(1.四川大唐国际甘孜水电开发有限公司,四川康定626001;2.四川省住房与城乡建设厅,四川成都610021)

1 工程概述

黄金坪水电站系大渡河干流水电规划“三库22级”的第11级电站,水库正常蓄水位1476.00 m,坝高95.5 m,总库容1.24亿m3,总装机容量850 MW,年发电量38.58亿kW·h。

为确保导流洞安全度汛且具备汛期施工条件,需在导流洞进出口分别形成挡水围堰。大渡河汛期平均流量为3560 m3/s,导流洞出口对应水位为1418.50 m,考虑到水位壅高,因此将挡水围堰高程确定为1419.50 m。导流洞出口明渠地层为透水性极好的砂卵石结构,且明渠底高程低于枯期水位线6.2 m,若采用正常抽排水措施将无法满足相关要求,为保证施工安全及进度,工程采用高喷防渗墙封闭施工区域。施工单位2011年3月上旬进场,历时50 d结束。

2 高喷防渗墙施工方案

根据现场实际情况同时参照类似工程经验,导流洞出口段围堰高喷防渗墙采用三管法旋喷方案,分两排两序施工,排距0.60 m,孔距0.80 m,旋喷桩有效桩径不小于1000 mm,钻孔有效深度超过设计墙底深度0.3 m。其结构如图1所示。相关技术参数见表1。

高喷防渗墙施工平台面(即防渗墙顶)高程为1414.00 m,布置为U形并与两岸山体基岩连接。轴线长 116.66 m,孔深 20~25 m,共294个孔,总长为7200 m。防渗墙完成后在墙顶浇筑混凝土挡墙至高程1419.5 m,以满足防汛要求。

图1 高喷墙体结构示意图

施工投入人员76人,XL-50型高喷台车3台,引孔钻机6台(其中YGL90型跟管钻机4台,YGL70型跟管钻机2台套);ZJ-1500型高速泥浆搅拌机3台。施工采用两钻一喷的形式,即2台跟管钻机造孔,成孔后使用2.5 mm厚PVC管护壁,1台高喷台车进行高压喷灌施工。跟管钻机施工强度为每台50 m/d,高喷台车为每台100 m/d。

3 高喷防渗墙施工方法

旋喷成桩主要包括钻孔、下灌浆管、喷射、成墙等。

3.1 施工工艺

高压喷射灌浆施工工艺流程见图2。

3.2 施工工序

1)钻孔。首先将钻机就位,钻具对准孔位,用液压系统调整钻机垂直度,控制孔位偏差不大于5 cm,确保开孔的孔斜率,钻孔孔径146 mm,钻孔有效深度超过设计墙底深度0.3 m。

2)下设喷浆管。将灌浆管下放到设计深度。

3)喷射提升。当喷射管下到设计深度后,送入水、气、浆,静喷1~3 min;待注入的浆液冒出后,按预定的提升、旋转速度,自下而上边旋转边提升直到设计高程,停送水、气、浆,提出喷射管。

表1 高压喷射灌浆参数一览表

图2 高压喷射灌浆施工工艺流程图

4)清洗。当喷射到设计高程完毕后,及时将各管路冲洗干净,不得留有残渣,以防堵塞,灌浆系统尤为重要。通常将浆液换成清水进行连续冲洗,直到管路中出现清水为止。一次下沉的喷管可以不必拆卸,直接在喷浆的管路中用泵送清水,即可达到清洗的目的。

5)充填灌浆。为解决凝结体顶部因浆液析水而出现的凹穴现象,当喷射结束后,随即在喷射孔内进行静压充填灌浆,直至孔口液面不再下沉为止。

6)钻机移位。以上施工工序完成后将钻机移至下一孔位,准备下一孔的灌浆施工。

4 特殊情况处理

在实际施工中因地制宜,采取恰当的措施提高施工效率及工程质量。

4.1 淤泥层

现场施工过程中发现,高程1404.00~1409.50 m内有4~5 m厚的淤泥层,由于在淤泥层中高喷水泥浆强度增长缓慢,在下部开挖及混凝土浇筑施工时有可能被河水击穿,形成漏水通道,对安全构成威胁。为提高防渗墙安全保证系数,保证防渗墙施工质量和进度,确保后期开挖及混凝土浇筑顺利进行,在目前高喷墙外增加第3排高喷孔,孔深为10 m,穿透淤泥层后终孔,共增加112孔,总长约1120 m。

4.2 钻 孔

由于本工程的地质构造主要为砂卵石层,因此工程钻孔选用全液压动力头冲击回转钻机,采用气动潜孔锤偏心跟管的钻进方法。此举提高了钻进效率,降低了设备损耗。

4.3 卡、埋喷管处理

对于在砂卵石地层中易塌孔、掉块等原因引起的卡、埋喷管现象,采取如下措施:

1)加大钻孔孔径。以增加喷管与孔壁间隙,一般按钻孔孔径大于喷管外径40 mm的标准掌握。因此喷管外径为φ9l mm,钻孔孔径则不小于φ130 mm。

2)在套管内下入大于喷管外径的PVC管,以保持孔壁稳定。

3)选用顺直、无变形的长喷管(长度一般在9 m以上),以确保整体垂直度和减少接头数量,同时可减少装卸喷管次数。

4.4 冒浆处理

1)冒浆量过大。出现冒浆量过大时,通常是有效喷射范围与灌浆量不相适应有关,通过以下措施来解决:①提高喷射灌浆压力;②适当缩小喷嘴孔径;③提升速度适当加快。

2)不返浆及孔口回浆密度变小。这种现象通常与喷浆过程中孔内漏浆有关。通过以下措施进行处理:①降低喷射管提升速度和喷射压力,若效果不明显,停止提升,进行原地灌浆;②加大浆液密度或进浆量,灌注水泥砂浆、水泥粘土浆。必要时添加水玻璃。若仍不返浆或返浆密度不足,可采取二次喷射方式。即先下喷管喷浆至孔口,72 h后重新扫孔至设计孔深后,二次下管喷射,直至返浆正常;③若系地层中有较大空隙引起的不冒浆,可灌注粘土浆或加细砂、中砂,待填满空隙后再继续正常喷射。

4.5 凹穴处理

在喷射灌浆完毕时即连续或间断地向喷射孔内静压灌灌浆液,直至孔内混合液凝固不再下沉。

5 结语

黄金坪水电站采用高喷技术对导流洞施工围堰进行处理后,效果显著,达到了设计防渗技术要求。由此看来,高压喷射技术不仅适用于建筑物的地基处理,也适用于大坝处理,还可作为截水、抗液化的处理措施,在一些地层中与常规灌浆法相比,高喷工艺有一定的先进性。今后在铁路公路、水利水电、市政建设中将会有更好的应用前景。

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