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吸尘器中高效永磁通用电机的研究

2011-06-22刘万振JoonsikChoi林江波

电气技术 2011年11期
关键词:齿槽磁极磁通

刘 伟 刘万振 Joonsik. Choi 林江波

(乐金电子(天津)电器有限公司,天津 300402)

随着人们生活水平的不断提高,吸尘器越来越多的走入人们的家庭,极大方便了人们的日常生活,成为家庭必备的生活家电之一。做为吸尘器的核心部件,电机日益受到厂家的重视,成为产品竞争力的体现。吸尘器对电机的转速要求很高,一般在20000~30000r/min,通常采用通用电机。该电机转速高,体积小,重量轻,调速方便,但也存在一些问题:电机的效率低,转矩波动大,振动噪音大。随着“绿色环保、节能高效”观念的深入,市场需求高质量、高能效的产品。因此,本文提出了一种新结构的高效永磁通用电机。

1 永磁通用电机工作原理及有限元分析

1.1 工作原理

高效永磁通用电机,即在通用电机的基础上,定子附加永磁磁极,以增大气隙磁密,减小励磁电流,借以提高电机的效率。电机结构的对比如图 1所示,永磁通用电机在定子磁极顶部插入了永磁磁极用以产生主极磁通。电机通入直流电流,在定子中产生固定磁场,转子利用碳刷和换向器引入电流,以保证转子受力方向不变,持续旋转。

图1 电机结构图

1.2 有限元分析

针对一台 500W 的永磁通用电机,利用 Ansoft Maxwell软件进行有限元分析,仿真计算电机的相关性能。由于永磁磁极的引入,会使电机在效率上有所提高,但同时也对电机其他性能造成了影响,为了保证电机的正常运行,必须把这些方面的影响降到最低。

电机转速高达29000r/min,所带负载为风扇。风扇的负载转矩与转速近似为二次方的关系,转速对电机的运行工况影响很大。为了运行的平稳性,要求电机的转矩波动尽可能小。电机的输出转矩曲线如图 2所示,从图中可以看出转矩波动很大且存在负转矩。

图2 输出转矩曲线

由于永磁磁极和转子槽的相互作用,转矩中存在齿槽转矩,齿槽转矩的曲线如图3所示。齿槽转矩波形正负半周对称,对输出转矩有效值没有影响,但会引起转矩波动。将输出转矩曲线进行分解,分离出的转矩波动分量与齿槽转矩进行对比,如图4所示,可以看出它们的变化波形基本一致,因此,齿槽转矩是引起电机转矩波动的主要因素,必须加以削弱。

1.3 负转矩分析

从图2中,可以看出输出转矩中存在负转矩,负转矩是由于永磁磁极引入所产生的,它将减小电机的输出转矩和效率,必须加以消除。当电机正常运行时,电源电压us达到幅值Umax的电路图如图5所示,电路电压方程为

图3 齿槽转矩曲线

图4 转矩波动分量与齿槽转矩的对比

图5 us=Umax时的等效电路

当电源电压us过零时,电机的转速几乎不变,永磁磁场产生的反电动势要高于电源电压,如图 6所示。此时,电机运行在发电机状态,电磁转矩为制动转矩,即为负转矩。负转矩会减小电机的有效输出转矩,使电机效率下降。另外,需要特别注意,此时反电动势将直接加到整流二极管上,使二极管的寿命缩短。

图6 us=0时的等效电路

2 齿槽转矩和负转矩的削弱

为了减小齿槽转矩,消除负转矩,进一步提高电机效率,通过改变永磁磁极的位置,使其远离气隙。利用Ansoft Maxwell软件,对不同结构形式的电机模型进行有限元分析,经过对比优化后的电机结构如图7所示,引入永磁磁通支路,加入气隙以减小漏磁通。

图7 优化后电机结构图

电机运行时,当定子电流i1为零时,磁路中只有永磁磁极产生的磁通,磁通大部分都经过支路闭合,如图8所示。电枢绕组没有交链主磁通,不能产生转矩,因此,输出转矩中没有负转矩成分存在,达到了消除负转矩的目的。当定子电流i1达到幅值Imax时,磁通分布如图9所示,支路的磁密很低,轭部磁密较高,要适量加厚轭部宽度,防止轭部磁密过高。

图8 i1=0时,磁通分布图

图9 i1=Imax时,磁通分布图

电机输出转矩的波形如图10所示,从图中可以看出输出转矩中没有负转矩成分,转矩波动也被极大的削弱了,优化的电机满足了设计要求。电机效率随转速变化的曲线如图 11所示,当电机运行在29000r/min时,达到最高效率71.28%。电机输出转矩随转速变化的曲线如图12所示。

图10 输出转矩曲线

图11 效率随转速变化曲线

图12 输出转矩随转速变化曲线

3 实验结果及分析

为了验证有限元仿真得到的结论,加工两台500W 的永磁通用电机样机,采用初始和优化后两种结构,进行电机吸入功率实验,实验台如图 13所示。利用不同孔径的通风孔,来测量不同工作点电机的性能参数。所测效率为电机和风扇的整体效率,通过分离出的已知风扇效率,即可得到样机的效率,这种间接测量的方法可以十分方便快速的得到电机的效率。

图13 吸入功率实验台

表1为优化样机实验数据与仿真数据的对比,从中可以看出所得结果基本一致,仿真结果存在一定误差,这是因为在仿真计算时,电刷与换向器的接触电阻很难精确赋值,但这不影响在电机参数优化计算中的定性分析,所得结论可以信赖。表2为样机初始结构与优化结构的实验数据对比,可以看出优化后电机的效率有所提高,达到了预期的结果。

表1 实验数据与仿真数据对比

表2 初始结构与优化结构数据对比

4 结论

(1)齿槽转矩是永磁通用电机转矩波动的主要原因,为了减小转矩波动,可使永磁磁极远离气隙。

(2)永磁磁极的引入会产生负转矩,负转矩会减小电机的有效输出转矩,降低效率,可以通过引入永磁磁通支路有效消除。

(3)本文提出的新结构永磁通用电机可以有效减小转矩波动和负转矩,提高电机效率,达到72.97%。

(4)为了得到高能效的产品,不只要提高电机本体的效率,还要注重电机与风扇的匹配。

[1]唐任远等.现代永磁电机理论与设计.北京:机械工业出版社,1997.

[2]王秀和等.永磁电机.北京:中国电力出版社,2007.

[3]陈阳生,林友仰,陶志鹏. 无刷直流电机力矩的解析计算. 中国电机工程学报,1995,15(4):253-260.

[4]魏先林,付求涯. 基于 MATLAB解析计算无刷直流电动机的齿槽转矩.微特电机,2005,1(7):15-20.

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