印度项目汽包倾斜吊装及水平滑移方案研究
2011-06-13李强
李 强
(深圳山东核电工程有限责任公司,广东 深圳 518001)
0 引言
印度兰吉加尔项目是深圳山东核电公司开拓国际市场的首次尝试,项目位于印度奥瑞萨邦卡拉罕地地区,是印度最贫困、条件最差的地区之一,施工资源匮乏,交通不便。面对项目执行过程诸多的困难和风险,项目部科学管理,认真策划,保证项目平稳顺利向前推进。
1 印度项目汽包吊装所面临的问题及应对措施
考虑到印度分包商能力有限且当地施工资源匮乏,钢结构吊装初期,施工处就要求分包商尽快确定吊装方案,购置吊装用具。但是,直到大板梁吊装前20天,他们依然没有拿出切实可行的方案,最后分包商提出雇佣专门的汽包吊装队伍采用液压提升法吊装汽包,但印度境内确定吊装分包商、分包商人员和机具到场的周期要1个月,到场后安装和调试机具需要10天,吊装时间2天。即顺利情况下也需要近一个半月时间才能完成汽包吊装工作。
由于业主移交场地推迟近3个月,总体工期延期,业主高层对里程碑工期格外关注,多次开会要求我方能够在大板梁吊装完成后的一周内完成汽包吊装,给我方施加了巨大的压力。我方现场没有足够的机械、材料、工具。
针对上述不利因素,施工处及时调整思路,决定放弃分包商吊装方案,由施工处组织技术力量论证后制定切实可行的新方案;同时与业主协调由业主提供吊装用临时梁材料,节省材料购买时间和费用,力争按期完成汽包吊装。
2 方案实施
2.1 总体方案
汽包重量83 987 kg,内部装置6 462 kg,外形尺寸φ1 848 mm×14 928 mm,采用两套φ160 mm的吊挂装置悬吊,安装标高EL.42 641 mm,锅炉钢架中间跨距为13 m。方案确定采用两台卷扬机抬吊的方式进行。汽包吊装采用炉内倾斜起吊,最大倾斜角度为40°,炉右侧为提升过程中汽包高端。在标高EL.36 900 mm(低端)调平,再通过水平向炉前牵引,最后垂直提升到安装位置并穿装吊杆。
2.2 起吊设施布置
起吊设施包括2台10 t卷扬机、1台5 t卷扬机、1根滑道梁、2套100 t滑轮组、2套100 t吊钩、2套20 t单滑轮、3套10 t单滑轮,图1所示。
滑移轨道与支垫槽钢焊接固定并布置在炉顶梁PM1、PM2,布置到位后,在前后方用5 t倒链固定好(图2)。汽包倾斜起吊造成重心偏移,需在炉左布置溜放系统,5 t卷扬机布置在零米,并在炉顶布置导向滑轮将钢绳返下。零米卷扬机布置要保证出绳与滚筒轴线垂直,卷扬机固定采用钢丝绳。汽包吊杆在零米用卡具固定在汽包上,并与汽包一起提升。
图1 起吊卷扬机及侧牵引卷扬机零米布置图
图2 炉顶滑道梁布置图
2.3 试吊检查
将锅筒提离地面1 m高再落下,反复进行3次,注意监护炉顶各承重梁变形情况以及起吊设施运行状况,情况正常开始正式吊装。
2.4 汽包吊装
同时启动两台10 t卷扬机,抬吊汽包离开支座500 mm,右侧卷扬机继续起升,左侧卷扬机间歇起升,在汽包右侧接近标高EL.9 000 mm横梁时,启动左侧溜放系统,使汽包右侧顺利通过横梁。
避开横梁后继续起升使汽包继续倾斜,直至汽包轴线与水平面夹角40°为止。在整个倾斜过程中,汽包左端应保持离地面200~300 mm的距离。
同时开启两卷扬机,使汽包保持轴线与水平面夹角40°起升,在通过标高EL.18 500 mm、EL.27 900 mm、EL.36 900 mm时使用溜放系统使汽包顺利避开钢架横梁。
汽包右端接近标高EL.44 900 mm时,右侧卷扬机停止,启动左侧卷扬机使汽包顺利通过标高EL.36 900 mm横梁,必要时右侧卷扬机配合起落。
汽包左侧通过标高EL.36 900 mm横梁后,左侧卷扬机继续提升,右侧卷扬机配合使汽包调平。然后同时启动两台卷扬机使汽包到就位标高。
使用3个5 t倒链拖拉使汽包平移2.5 m到就位位置。
汽包到位后,用M125塔吊配合穿装汽包吊杆。
起吊设施拆除。用钢丝绳、葫芦将滑轮组的吊钩挂在定滑轮吊架上,拆除滑轮组死头绳卡,启动卷扬机收绳。随后拆除定滑轮、吊钩、吊架、卷扬机等设施。
3 受力情况分析
3.1 汽包倾斜起吊时起升系统受力情况
汽包倾斜起吊时,抬高的一端(即汽包右端)受力较大,汽包重心向炉右偏移,右端提升装置承重量和重心偏移量随倾角和提升高度的增加而增大,图3所示。
当汽包保持40°的倾角时,即汽包右端标高为EL.44 000 mm时,汽包重心偏移量达到最大值Uc,炉右起升装置受力也达到最大值Tmax。
图3 汽包起吊受力
图4 滑道梁受力分析
抬高一端受力F2=64.1 t,重心向炉右偏移Uc=1.35 m。
卷扬机跑头拉力
式中:Q为吊物重量,Q=1.1×64 100=70 510 kgf;E为单滑轮摩擦系数,1.04;n为滑轮组有效分支数,18。
卷扬机绳安全倍数:34 200/5 569.8=6.14
3.2 起吊时炉左溜放系统受力情况
汽包右端接近标高EL.9 000 mm横梁时,左端保持离地状态,这时汽包轴线与水平面夹角为30°,需将汽包重心向左端拖移0.8 m,以绕过横梁。
根据力的平衡,需要一个水平向左的拖拉力F拖,考虑汽包倾斜起吊后卷扬机绳有倾斜角度,力的不平衡系数取1.5
F拖=G1×(1/40)×1.5=3 448 kgf
当汽包右端标高接近标高EL.36 900 mm时,汽包需最后一次向左水平牵引。
F拖=61.9×cos84°×1.5=9.7 t
3.3 定滑轮捆绑绳受力计算
定滑轮在滑道梁上采用6×19+1(钢芯)-φ32的钢丝绳捆绑,夹角60°,钢丝绳捆绑6圈,12股受力。捆绑绳承力取汽包在倾斜起吊中标高位于EL.44 000 mm时右端的受力
Q=1.1×64 100=70 510 kgf
单股钢丝绳受力 W=1.1×(70 510/12)/Sin 60°=7 463 kgf
φ32钢丝绳破断拉力参考国内数值,取608 kN。安全系数:60 800/7 463=8.15,故满足要求。
3.4 顶板梁PM1强度校核
PM1梁截面尺寸为600 mm×350 mm,抗弯截面系数I=1 353 249 333 mm4,汽包作用在梁上的力为24 807㎏f,滑道梁在移动过程中通过中心截面时,梁承受最大弯矩。
弯矩Mmax=24 807×9.807×3.4=827 159 N·m
最大弯曲应力σ=827159×0.3×1012/1353249 333=183.4 MPa<345 MPa×0.8,即σ<[σ],PM1梁强度满足要求。
3.5 滑道梁强度校核
滑道梁采用I63b工字钢双拼制作,截面系数W=6 328 cm3,滑道梁受力分析(图4)。汽包倾斜起吊,右端标高为EL.44 000 mm时,炉右起升装置受力也达到最大值Tmax=64.1 t。
考虑动载及受力不均:G=1.1×64.1=70.51 t
F1=70 510×4/4.51=62537 kgf;F2=7 973 kgf
弯矩Mmax=F1×0.51=62 537×9.807×0.51=312 783 N·m
最大弯曲应力σ=312 783×106/6 328=49.43 MPa <235 MPa×0.8
即σ<[σ],滑道梁强度满足要求。
3.6 汽包连接销轴强度校核
汽包偏移最大时,右端吊耳连接销子受力达到最大值F=1.1×64 100=70 510 kgf
连接销轴材质为35 A,σs=315 Mpa,剪切许用应力取[τ]=315/1.8=175 Mpa
剪应力τ=(G1+G2)÷2÷(πd2/4)=(91 949+5 938)×9.807÷2÷(π×0.148/4)=4 212 730 pa
τ<[τ],故满足要求。
3.7 汽包平移时倒链受力计算
轨道滑动摩擦系数取0.12,摩擦力
F1=(G1+G2+G3+G4+G5)×0.15=12.95 t
因卷扬机布置在零米,跑绳有向后的分力
F2=4 501×Sin13°=1 013 kgf
汽包向炉前移动所需拉力为
F=12.95+1=13.95 t
3.8 卷扬机、单滑轮捆绑绳强度校核
卷扬机、单滑轮采用6×19+1-Φ22的钢丝绳捆绑,破断拉力参考国内,取287 kN,钢丝绳角度系数取1.4;
20 t单滑轮捆绑5圈,10股受力,安全系数28.7×10/(20×1.4)=10.25;
10 t单滑轮捆绑3圈,6股受力,安全系数28.7×6/(10×1.4)=12.3;
10 t卷扬机捆绑3圈,6股受力,安全系数28.7×6/(5.6×1.4)=22;
5 t卷扬机捆绑3圈,6股受力,安全系数28.7×6/(5×1.4)=24.6。
4 特点及革新
吊装方案的制定用时2天,起吊设施的布置用时4天,1号锅炉汽包采用该吊装方案于2009年6月12日用时3.5 h一次吊装就位成功,2号锅炉汽包于2009年8月17日用时4.5 h一次吊装就位成功,均在规定日期内完成业主要求的汽包吊装里程碑点。
4.1 炉内400倾斜吊装侧牵引技术
传统汽包吊装一般采用水平吊装方式,工艺简单,吊装平稳省时;印度项目钢架设计简单紧凑,无法采用水平吊装,施工处经反复论证,慎密计算,细致交底,在境外项目安装力量薄弱,施工机械短缺情况下,大胆采用40°倾斜起吊侧牵引技术并均一次吊装成功,为后续项目的顺利开展争取了时间。
4.2 吊装速度快,适合现场吊装要求
按分包商提出的液压提升方案,吊装工作需耗时2天,加上吊装前的设备运输、准备工作,每台炉保守计算需要7天,且后续汽包吊装每次都要联系吊装分包商进场及准备,工期根本无法保证。新方案每台汽包吊装只需4 h左右,且起吊设施都是现场制作,后续汽包吊装时随时可用,将节省大量工期。
4.3 节省吊装费用
按分包商设想,需要引进专业汽包吊装队伍,每台汽包吊装费用30万卢比,5台炉共计150万卢比。采用新方案后,节省了引进专业吊装队伍的费用。
就地取材,充分利用现场资源。吊装需要的临时梁为I63工字钢双拼、3根滑道为[28a槽钢,长度4.5 m,以及其他临时性材料,没有外购,由业主提供和采用现场废料进行加工。吊装用临时材料节省费用合计14万元(按4 000元/t)。
4.4 技术创新点
常规吊装中,滑动梁为双支撑4个支撑点,平移过程中摩擦力很大,必须使用搬运小坦克。该项目锅炉钢架设计简单实用,滑动梁只有3个支撑点,且搬运小坦克在印度采购困难,周期长。结合项目特点,施工处经过反复论证,采用黄油润滑滑动平移,取消小坦克。虽然平移时多耗费了部分人力和时间,但节省了采购小坦克周期和费用,为受热面开工铺平了道路。