酿酒废水处理及资源综合利用
2011-05-20李杰
李杰
(1.安徽万联环保科技股份有限公司,安徽 合肥 230051;2.安徽全柴动力股份有限公司,安徽 全椒 239500)
山东泰安某白酒企业以大米、玉米、薯干、小麦等为原料酿造白酒,生产过程中排出的废水主要是来自蒸馏发酵成熟醪后排出的酒精糟,生产设备的洗涤水、冲洗水,以及蒸煮、糖化、发酵、蒸馏工艺的冷却水等[1],具有COD高、温度高、SS高、pH值低等特点,属于高浓度有机废水[2]。
目前国内大多数类似酿酒企业只进行废水的达标排放治理,忽视了资源的综合利用。该企业为了治理环境污染,提高资源综合利用率,采用以IC厌氧反应器为主的三级处理工艺处理酿酒废,水达标后用于车间设备冷却,利用IC厌氧反应器产生的沼气进行发电,用于污水处理站设备运转,实现节约、减污和增效,提高资源利用水平,促进可持续发展,既符合国家产业政策,又能实现污水的达标排放。
1 废水的达标处理
1.1 废水水质水量
该企业污水处理站处理水量为700 m3/h,设计流量为30 m3/h。其设计进水水量、水质及排放标准见表1。
表1 设计进水水量、水质及排放标准
1.2 废水处理工艺流程
酿酒生产过程中排放的各类废水不连续,水质和水量指标变化较大,但该废水BOD/COD比值为0.43,废水的可生化性较好,因IC厌氧反应器具有很高的容积负荷率、抗冲击负荷能力强、出水稳定性好等优点[3],因此废水的处理工艺采用运行稳定、投资和运行成本低,以IC厌氧反应器为主的三级处理工艺,工艺流程见图1。
1.2.1 预处理系统
预处理系统由粗格栅、集水池1、固液分离机和初沉池组成。废水经粗格栅去除较大悬浮物及相关杂物后流入集水池1,再通过泵将废水泵入固液分离机,进一步去除细小的悬浮物。固液分离机的出水流入初沉池,在池中沉淀。
1.2.2 生化处理系统
图1 酿酒废水处理工艺流程
生化处理系统由水解酸化池、IC厌氧反应器、竖流沉淀池、缺氧池、生物膜好氧池和二沉池组成。初沉池的上清液自流入水解调节池,在池中大分子有机物进行酸化水解,出水泵入IC厌氧反应器。此阶段是有机物厌氧分解的第二阶段,主要是产甲烷阶段,产甲烷菌利用乙酸、CO2和H2或其他C1化合物产生甲烷。有机污染物被大量降解。IC反应器出水进入竖流沉淀池,进行第一次固液分离,竖流沉淀池内沉淀的污泥一部分回流到IC,以补充流失的厌氧微生物,剩余污泥排入污泥浓缩池,上清液自流进入缺氧池;缺氧池内污水与二沉池回流混合液混合,在反硝化细菌作用下进行脱氮除磷;缺氧池出水进入生物膜好氧池,在好氧细菌作用下分解有机物;生物膜氧化池处理后的水进入二沉池再次进行固液分离;二沉池采用斜板沉淀池。
1.2.3 三级处理系统
三级处理系统由混凝沉淀池、集水池2、生物滤池、二氧化氯消毒系统和清水池组成。二沉池上清液进入混凝沉淀池,投加混凝剂和助凝剂进行混凝沉淀,进一步去除有机物和色度。出水进入集水池2;经水泵送入生物滤池,通过活性炭滤料及生物膜对残余有机物的吸附和曝气氧化,使有机物进一步降解,然后加二氧化氯进行消毒,出水达标回用。
1.2.4 污泥处理系统
沉淀池污泥去污泥浓缩池处理,生物滤池反冲水回流至调节池;处理中产生的污泥经带式压滤机脱水后,泥饼焚烧或作有机肥料,杜绝二次污染。
1.3 主要构筑物及设备
1.3.1 格栅井
地下式,钢筋混凝土结构,尺寸:7.5 m×3.0 m×2.5 m。内设格栅除污机1台,栅杆间距5 mm,安装角度500。耙齿速度7.8 m/min,功率N=0.12 kW。
1.3.2 集水池1
地下式,池顶设盖板,钢筋混凝土结构。尺寸:3.0 m×3.0 m×4.0 m,池内底设污水泵(Q=30 m3/h,H=16 m3,N=4.0 kW)2台(一用一备)。
1.3.3 初沉池、水解调节池
地下式,池顶设盖板,钢筋混凝土结构,上置反切向单向流旋转细格栅固液分离机1台。
初沉池、水解调节池合建一分为二,HRT=10 h,尺寸:20 m×10 m×4.5 m,有效水深 3.0 m。
初沉池内设污水泥泵(Q=10 m3/h,H=20 m3,N=2.2 kW)2台(一用一备)。水解调节池内设提升泵(Q=30 m3/h,H=16 m3,N=4.0 kW)2台(一用一备)。
1.3.4 IC反应器
钢结构,有效容积500 m3总容积508 m3,尺寸:ø6 m×18 m,容积负荷8.64 kgCOD(/m·3d)。
1.3.5 缺氧池
半地下式,钢筋混凝土结构,尺寸:15 m×1.0 m×4.5 m,2 座,总容积 132 m3,有效容积 120 m3,HRT=4.0 h。
1.3.6 生物膜氧化池
地上式,钢筋混凝土结构,总容积580 m3,有效容积 540 m3,尺寸:15 m×8.6 m×4.5 m,HRT=18 h。配套鼓风机(P=49 kPa,Q=10.8 m3/min,N=15 kW)2台(一用一备)。内设微孔曝气头550只,弹性立体填料400 m3。
1.3.7 二沉池
地上式,钢筋混凝土结构,有效容积62.5 m3,尺寸:5 m×5 m×4.5 m,HRT=2 h。
1.3.8 混凝沉淀池
地上式,钢筋混凝土结构,有效容积62.5 m3,尺寸为:5 m×5 m×4.5 m,HRT=2 h。
1.3.9 集水池2
地下式,钢筋混凝土结构,尺寸:4 m×4 m×4 m,内设提升泵2台(一用一备)。
1.3.10 生物滤池
钢结构,尺寸:ø3.2 m×3.5 m,2座。滤速:2 m/h,鼓风充氧气水比5:1。
1.3.11 清水池
尺寸:11 m×10 m×4 m,内设提升泵 2台(一用一备)。 水泵参数为:Q=600 m3/h,H=12 m,N=37 kW,型号:WQ600-12-37。
1.3.12 采用化学式CLO2发生器
以氯酸钠和盐酸为原料,采用负压曝气工艺,生产以二氧化氯为主、氯气为辅的复合消毒液,CLO2大于70%,工作电压7 V,槽电流360 A,耗盐量1.6 g/L,额定功率1 kW。采用自动恒温控制,保持稳定的反应温度,操作简单,运行稳定可靠。
1.3.13 污泥脱水
采用型号为DYL-500、功率为1.5 kW带式压滤机进行污泥脱水。
1.4 工程调试及运行
整个工程尽管包括预处理、厌氧、好氧及混凝沉淀、过滤消毒池三级深度处理系统,但运行的关键在于厌氧系统,因此IC厌氧反应器启动在调试过程中十分重要。下面重点阐述IC厌氧反应器启动过程。
1.4.1 污泥接种及驯化
污泥接种前先用清水对IC厌氧反应器试压,具体方法为用清水灌满反应器,观察三相分离器上是否漏气,不漏气视为正常。开始调试时,先加入经过硝化的污水处理厂的絮状厌氧污泥作为菌种。由于IC属于中温厌氧反应器,因此,必须首先将反应器的罐内温度提高到35℃以上。
接种的污泥取自山东曲阜市污水处理厂消化污泥,投入的污泥量为180 t,污泥含水率75%。加入的方法是首先将污泥倒入地面上一个大坑内搅拌均匀后,再用自来水冲开后用污泥泵从IC底部泵入IC。
1.4.2 负荷逐步提高阶段
负荷的提高采用在满足进水温度的前提下,先小流量进水,后逐步加大进水流量的方法,使污泥渐渐适应。在调试期间,根据出水挥发性脂肪酸(VFA)浓度、出水pH值和COD去除率逐步提高IC反应器的有机负荷。一般来说,通过VFA的变化能很好地了解有机物的降解过程,并实时反映IC反应器的运行效果及稳定性。若出水VFA浓度高,则会对甲烷菌产生抑制作用,COD去除率也因此降低[4]。在调试期间,每天要严格监测罐内VFA的数值,一般VFA的数值等于5 mmol/L为正常,大于10 mmol/L时厌氧系统就有酸败的危险,这个时候要降低容积负荷,待VFA数值正常后再加大负荷。
调试的第一个月,进水量从3 m3/h逐步增大到10 m3/h,提高流量的依据是:在某个流量下,厌氧段的去除率达到85%,则可以提高流量。当流量上升到10 m3/h时,罐内温度升高到35℃,IC反应器内循环系统开始工作。这个时候的进水COD控制在2 000 mg/L以下,进水时间控制在10 h以内。
调试的第二个月,进水量从10 m3/h逐步增大到20 m3/h,进水COD控制在4 000 mg/L以下,进水时间控制在20 h以内。
调试的第三个月,进水量从20 m3/h逐步增大到30 m3/h,进水 COD达到 6 000 mg/L,可以连续 24 h运行。
3个月的调试运行后,系统厌氧部分工作正常,定期污泥回流,以补充厌氧罐的污泥量,产气正常,罐体容积负荷稳定在8.64 kgCOD/(m3·d)以上,处理效率85%以上。
1.4.3 运行结果
系统经过调试运行后,出水水质稳定,各环节工作正常,调试工作完成。顺利通过山东省泰安市环境监测站验收,监测结果如表2。
表2 水质监测结果
从表2可以看出,出水均达到《生活杂用水水质标准》(GB/T18921-2002),合格率100%。
2 沼气发电系统
2.1 沼气发电工艺
因燃气发电机组对沼气的要求是不含游离水或其他游离杂质;调压阀前进气压力不低于500 mm H2O水柱;硫化氢含量≤50 mg/Nm3,总硫含量≤480 mg/Nm3;粉尘颗粒直径小于5 μm,总含量不大于50 mg/Nm3;CH4含量不低于50%;进气温度≤40℃。所以必须对IC反应器产生的沼气进行气液分离、过滤和脱硫处理,才能满足发电机组的发电要求,此发电工艺流程见图2。
2.2 沼气发电规模
工程建站规模为280 kW,采用2台140GF-NK型沼气发电机,输出功率为280 kW·h,机组发出电力直接送入公司400 V配电房自用。
3 主要经济指标
工程总投资380万元,其中污水处理及回用系统投资290万元,沼气发电系统90万元。污水处理供电全部由沼气发电装置提供,运行成本为0.67元/m3,其中药剂费为0.30元/m3,人工费为0.37元/m3。每年回用水18万m3,若按2.80元/m3计,可创收50.4万元/a,4年全部收回投资。
4 结语
(1)该工程采用以IC厌氧反应器为主的三级深度处理工艺,在有效负荷为8.64 kgCOD/(m3·d)、温度为35~37℃的条件下,COD去除率在85%以上,出水能够稳定达到《生活杂用水水质标准》(GB/T18921-2002)。
(2)该工程最大限度地节约运行成本,不但进行中水回用,还利用沼气发电,做到污水处理站用电自给有余。
(3)该工程实施后,使企业在治理环境污染的同时,实现了资源的综合利用,创造了很好的经济效益和社会效益,值得推广。
[1] 北京水环境技术与设备研究中心.三废处理工程技术手册(废水卷)[M].北京:化学工业出版社,2000.4:21.
[2] 王凯军,秦人伟.发酵工业废水处理[M].北京:化学工业出版社,2000.9:115-208.
[3]全国勘察设计注册工程师专业管理委员会,中国环境保护产业协会.注册环保工程师专业考试复习教材(第一分册)[M].北京:中国环境科学出版社,2008.5:198.
[4] 李平,徐文英.厌氧(IC反应器)/好氧联用处理淀粉生产废水[J].中国给水排水,2009,25(2):52-54.