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低压加热器危急疏水频繁动作的治理

2011-04-24李兴敏

综合智慧能源 2011年3期
关键词:高负荷凝结水凝汽器

李兴敏

(华电国际邹县发电厂,山东 邹城 273522)

1 600 MW机组低压加热器疏水系统

华电国际邹县发电厂600 MW机组共设计有4级低压加热器(以下简称低加),其中#7A/#7B,#8A/#8B低加布置在凝汽器喉部,#7A/#7B,#8A/#8B低加公用一旁路管道。#7,#8低加由于布置特殊,只能共同进行隔离或投运。各加热器的疏水采取逐级自流方式,低加最后一级疏水进入凝汽器。每台低加均有直接进入凝汽器的危急疏水。低加疏水放气系统如图1所示。

图1 低加疏水放气系统

加热器达到运行温度并稳定运行时,一定要控制水位。如果加热器水位比正常水位低63 mm,会使加热器的疏水冷却段进口(吸水口)露出水面,导致蒸汽进入该管段,将会造成以下后果:加热器疏水端差变化;由于泄漏蒸汽的热量损失,使加热器效率降低;在疏水冷却段进口处和疏水冷却段内造成冲蚀性危害,使管子损坏。加热器水位高于正常水位38 mm为高水位,当水位高于该值时,加热器的凝结段换热面将浸没在疏水中。这种满水会减少加热器的有效传热面积,导致加热器效率降低(加热器出口温度降低)。因此,低加设计有以下水位保护:

(1)低加水位高Ⅰ值(+38 mm),报警;

(2)低加水位高Ⅱ值(+88 mm),联开低加危急疏水;

(3)低加水位高Ⅲ值(+188 mm),开关量、高Ⅲ值模拟量、高Ⅱ值开关量中任意2个量达保护动作值时,低加解列,低加水侧走旁路,低加抽汽电动隔离门及逆止门关闭,同时开启抽汽管道疏水,上一级低加疏水自动切至凝汽器。

2 问题的提出

#5机组高负荷时,#8B低加危急疏水频繁动作的问题于2004年12月出现,该问题已存在了5年之久。检查#8B低加正常疏水调阀动作正常,#6低加至#7A,#7B低加疏水动作正常,调门开度基本一致;#7A,#8A低加水位趋势与#7B,#8B低加基本一致,#7A,#8A,#7B,#8B水位趋势与负荷趋势基本一致。为避免危急疏水门频繁动作损坏调门及管道,机组高负荷时采用手动开启#8B低加危急疏水门的方式维持运行,但这对机组的安全、经济运行有不利影响。#8B低加水位波动曲线如图2所示。

图2 #8B低加水位趋势图

3 治理过程

3.1 原因排查

经过分析,笔者认为#8B低加危急疏水频繁动作一般有以下3种原因:

(1)#8B低加正常疏水管道通流不畅。机组停运后,进入凝汽器内部检查#8B低加正常疏水管道与凝汽器接口处无异物。对#8B低加正常疏水调门处管道进行解体未发现异物。#8B低加正常疏水管道通流不畅的原因基本排除。

(2)#8B低加正常疏水管道阀门脱落。利用停机机会,对#8B低加正常疏水调阀、手动门进行了解体检查,并对正常疏水调阀进行了调试,均未发现异常情况。

(3)#7B,#8B低加轻微泄漏,导致高负荷时疏水量偏大。机组停运后,对#7B,#8B低加查漏,没有发现漏点。

3.2 加强运行调整

(1)主机轴封至#8B低加蒸汽量偏大。将主机轴封分流阀由#8B低加切至凝汽器后观察运行,在机组高负荷时,#8B低加危急疏水仍频繁动作。

(2)降低凝结水过冷度,防止凝结水过冷度过大导致高负荷时#7B,#8B低加过负荷。凝结水过冷度的产生一般与以下因素有关:凝汽器汽侧漏空气或真空泵出力低而积气,造成蒸汽分压降低;热井水位升高,淹没了部分铜管;凝汽器铜管排列不佳或过密,使凝水在铜管外壁形成水膜,而水膜温度低于饱和温度;循环水量过多或循环水温过低;凝汽器铜管破裂,凝结水内漏入循环水。

在机组正常运行中,通过采取及时开关冷却塔启闭器、调整循环水热水门开度、调整热井水位在合理水平、提高凝汽器真空、提高凝汽器严密性等手段,最大限度保证机组凝结水过冷度在最低值。但这些降低凝结水过冷度的措施并没有消除#8B低加危急疏水频繁动作。

(3)进行低加水位调整试验,保持#6低加高水位。600MW机组低加疏水系统为逐级自流的方式,在机组正常运行中,将#6低加水位调整得稍高一点,使进入到#8B低加的疏水量少一点,以减少危急疏水动作次数。

3.3 排查范围扩大至整个低加系统

(1)#8B低加正常疏水管道运行中有水汽化的声音,怀疑正常疏水管道布置不合理。但由于#8A低加及#6机组#8B低加的管道布置与#5机组#8B低加相同,因此,基本排除管道布置的原因。

(2)对#7B低加正常疏水、危急疏水调阀进行检查。600 MW机组低加疏水系统为逐级自流的方式,#5,#6,#7低加任何一级疏水存在问题,都有可能影响到#8低加。因此,机组停运后,对#7B低加正常疏水、危急疏水调阀进行了调试和检查,检查结果是这2个调阀动作灵活、调节正常。

(3)对#6低加至#7A,#7B低加的2个疏水调门进行检查。经过分析和比较,#8A,#8B低加及#7A,#7B低加的水位变化趋势及相应的疏水温度变化情况为:若#6低加至#7A,#7B低加的2个疏水调门指令一致且位返不一致,有可能造成B侧疏水量多于A侧疏水量,导致#8B低加的高负荷时疏水而使危急疏水频繁动作。于是,华电国际邹县发电厂运行部汽机专业于2008年5月8日向生产技术部汽机、热工专业人员发了《#5机组小修期间对#6低加至#7低加正常疏水门进行调试、检查》工作联系单。

在#5机组小修中,生产技术部汽机专业人员按照运行部的要求,组织人员对#6低加至#7A,#7B低加的2个疏水调门进行了检查。发现#6低加至#7A低加的正常疏水调门弹簧断裂、#6低加至#7B低加的正常疏水调门气缸密封圈老化损坏。更换调门的弹簧和密封圈,#5机组启动后,观察机组运行情况,在#5机组高负荷时,#8B低加正常疏水调节正常,水位稳定,危急疏水不再频繁动作。

治理结束后,#8B低加水位曲线如图3所示。

图3 治理后#8B低加水位趋势

4 结论

综上所述,#6低加至#7A低加的正常疏水调门弹簧断裂是造成低加系统B侧疏水量大于A侧的主要原因,从而使#8B低加危急疏水频繁动作。#5机组高负荷时#8B低加危急疏水频繁动作问题的成功治理,解决了困扰现场近5年的技术难题。

[1]朱宝森.超临界600 MW机组低压加热器疏水改造[J].华电技术,2010,32(3):43 -44.

[2]关南强,霍鹏,陈强,等.低压加热器疏水问题研究及内部改造[J].中国电力,1998,31(9):68 -69,72.

[3]吕鹏飞.600 MW超临界机组低压加热器正常疏水改造[J].华电技术,2010,32(4):12 -13.

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