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苏丹B油田氮气辅助蒸汽吞吐数值模拟研究

2011-04-10

长江大学学报(自科版) 2011年34期
关键词:干度稠油氮气

(长城钻探工程有限公司地质研究院,辽宁 盘锦124010)

B油田位于苏丹南部,Muglad盆地中部,是在前寒武系基底之上发育起来的中、新生代被动裂谷盆地。该区地层钻井揭露自下而上可划分为Bentiu层和Aradeiba层,含油层位为Bentiu层,其中Bentiu层为本次蒸汽吞吐实验的目的层位。Bentiu油层组的平均孔隙度为22%,渗透率范围为(800~3000)×10-3μm2,为中孔高渗储层。储层埋深1200~1400m,有效厚度大于18m,原油密度0.94g/cm3。为了提高苏丹B油田稠油开发效果,笔者利用氮气导热系数低及压力降低后体积迅速膨胀的特点,进行注蒸汽加氮气吞吐数值模拟研究,以便为提高吞吐阶段采收率、减缓稠油产量递减提供参考。

1 氮气辅助蒸汽吞吐工艺技术

氮气辅助蒸汽吞吐主要有4个方面的作用[1-3]:①隔热作用。在油管内注入蒸汽,在油套环形空间连续或段塞式向地层注入氮气。由于氮气的导热系数较低,在油套环空中起到隔热作用,降低井筒中的热损失。②补充地层能量。氮气注入地层后,局部提高地层压力,有利于保持地层弹性能量。③助排解堵作用。氮气是可压缩气体,有良好的膨胀性,油井注入氮气时,氮气体积在高压条件下被压缩存储能量,放喷时压力降低,氮气迅速膨胀,产生较大的附加能量,加速驱动地层中的原油及冷凝水迅速返排出来。④封堵作用。向多空介质中注入氮气+起泡剂,产生贾敏效应,封堵高渗带,高速吸汽剖面。上述作用可大幅度提高油井产能,提高油汽比,改善蒸汽吞吐开采效果。

2 数值模拟研究

应用加拿大CMG软件建立单井径向模型,使用STARS模块将氮气作为独立的组分,输入气液平衡常数、气体密度、气体粘度等与油层温度、压力有关的参数,模拟氮气的相关作用[4-5]。为提高模型的精确度,采用通用全局优化算法对相对渗透率曲线进行归一化处理,得到符合实际油藏的油层平均相对渗透率曲线。

2.1 氮气隔热数值模拟研究

使用软件中SAM(Semi Analytical Model)半解析模型,综合考虑蒸汽流动过程中压力、温度、干度和热损的相互影响,模拟对比2种降低井筒热损失的有效途径:①采用高热阻的隔热管;②在油管和套管间注入氮气来降低油管和套管间环空流体的导热系数。

隔热管加封隔器隔热和环空注氮气隔热模拟结果分别如表1和表2所示。从表1可以看出,传统隔热管加封隔器的隔热方式的热损失在348J/kg左右,蒸汽干度由70%降到22.7%。从表2可以看出,环空注氮气的热损失在168J/kg左右,干度由70%降到了49.1%,因而环空注氮气隔热效果要好于隔热管加封隔器隔热的效果。由于常规注气管柱一般由隔热管、封隔器、伸缩管组成,而氮气隔热助排管柱省略了伸缩管、封隔器等,管柱相对简单,减少了作业量,从而节省作业费用。

表1 隔热管加封隔器隔热模拟结果

表2 环空注氮气隔热模拟结果

2.2 氮气/蒸汽吞吐数值模拟研究

1)氮气注入量 对8种氮气与蒸汽的比例(10∶1、20∶1、30∶1、40∶1、50∶1、60∶1、70∶1、80∶1)注入进行模拟计算,其结果如表3所示。从表3可以看出,当混注比例为20∶1~60∶1,即注入1t蒸汽,混注入的氮气量为22800~68400Nm3时,可使波及体积达到最大,产量大幅提高,比只注入蒸汽产油量提高10%左右,油汽比提高10%左右,回采水率增加20%左右。当注入氮气量大于68400Nm3后,增油量明显减小。因此,推荐氮气注入量为45600Nm3比较适合。

表3 氮气注入量优化表

2)氮气注入速度 按照周期注入氮气量45600Nm3计算,分别以400、500,600、700、800Nm3/h的注气速度进行模拟计算,其结果如表4所示。从表4可以看出,当注氮气速度超过600Nm3/h时增油量剧减,考虑到矿场条件和油田制氮设备的限制,确定采用600Nm3/h的氮气注入速度。

表4 氮气注入速度优化表

3)氮气注入方式 按照5种注入方式(氮气和蒸汽混注;先注氮气再注蒸汽;先注蒸汽再注氮气;蒸汽-氮气-蒸汽-氮气交替注入;氮气-蒸汽-氮气-蒸汽交替注入)模拟计算,其结果如表5所示(与只注入蒸汽进行比较)。计算结果表明,先注蒸汽再注氮气的大段塞效果最好,产油量最大,比只注入蒸汽产油量提高9.5%,油汽比增加幅度提高9.7%。

表5 氮气注入方式优化表

2.3 效果预测

在蒸汽注汽量、注汽参数不变的情况下,对蒸汽吞吐和氮气辅助蒸汽吞吐进行数值模拟(3个周期),其结果分别如表6和表7所示。

对比分析表6和表7可知,氮气辅助蒸汽吞吐与蒸汽吞吐相比,3个周期累计产油量提高10.7%,油汽比提高10.6%左右,生产时间延长63d,回采水率提高了10%。

表6 氮气辅助蒸汽吞吐预测表

表7 蒸汽吞吐预测表

3 结 论

1)氮气能够有效降低井筒热损失,提高井底蒸汽干度,可减少作业量并节省作业费用。

2)现场作业时注氮气量为45600Nm3,注氮气速度为600Nm3/h,且先注蒸汽再注氮气的大段塞效果最好。

3)在蒸汽注汽量、注汽参数不变的情况下,对蒸汽吞吐和氮气辅助蒸汽吞吐进行数值模拟。结果表明,实施油井注入氮气措施后,周期产油、油汽比都得到大幅度提高,效果显著。

[1]王喜泉.氮气助排在冷42块提高蒸汽吞吐效果上的应用 [J].钻采工艺,2005,28(1):56-57.

[2]纪佑军,程林松,刘志波,等.SAGD过程注氮气改善开发效果实验研究 [J].西南石油大学学报(自然科学版),2010,32(2):108-111.

[3]陈晓源.氮气辅助蒸汽吞吐工艺在面120区的应用研究 [J].钻采工艺,2004,27(6):53-54.

[4]陈荣灿,霍进,郭新和.稠油注蒸汽加氮气吞吐试验研究 [J].特种油气藏,1999,6(3):59-64.

[5]霍进,黄伟强.浅层特超稠油油藏氮气辅助蒸汽吞吐提高采收率研究与应用 [J].新疆石油科技,2007,7(4):17-18.

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