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无压输水洞洞内消能优化研究

2011-04-02尹明玉魏恒文

东北水利水电 2011年8期
关键词:消力池体型闸门

尹明玉 ,王 浩 ,魏恒文 ,李 强

(1.中水东北勘测设计研究有限责任公司,吉林 长春 130021;2.北京市水利水电技术中心,北京 100073)

0 引言

作为常见的输水建筑物,无压隧洞在水利工程中应用广泛。通常情况下的无压隧洞洞内水流的流速较小,无需消能,然而当水头较高时,洞内的水流流速可能会很大,因此,需要设置消能工进行消能。

许多已建工程都将消能工设置在无压隧洞出口之后,使得高水头下产生的高速水流对整个隧洞边壁产生强烈的冲刷,并且洞内水流的水面产生较大的波动,从而提高了对隧洞护面衬砌材料的要求,造成工程造价的增加。同时,高速水流可能会导致明满流交替等一系列不利的水流现象,影响工程的安全运行。

若能在隧洞进口处合理设置洞内消能工,减小洞内水流流速,就可有效改善隧洞结构的受力状况及消能效果,同时降低工程造价。由于洞内消能工属于隐蔽工程,一旦出现问题不易发现,同时由于消能工本身的复杂性,使得设置洞内消能工在技术上的要求较高。本文依托西藏旁多水利枢纽灌溉输水洞水力学模型试验,展开无压输水洞洞内消能及消能工优化研究,可为日后类似工程的建设提供参考。

1 工程概况

旁多水利枢纽工程为拉萨河中段梯级开发之首,是西藏自治区“十一五”重点水利建设项目,是一座以灌溉、发电为主,兼顾防洪和供水等综合利用的大型水利枢纽工程。水库死水位4 066.0 m,正常蓄水位4 095.0 m,总库容1.23×109m3,电站装机容量160 MW。

灌溉输水洞设计引用流量10 m3/s,运行水位区间为4 066.0~4 095.0 m,主要承担为65 km外林周县澎波灌区15 446.67 hm2农田灌溉供水的任务。输水洞采用竖井式有压进水口,无压输水段,其中,进口底板高程4 061.6 m,进口有压洞长19.25 m,宽3.0 m,末端由4.0 m长的渐变段与高40.5 m的闸门竖井相连,平板事故钢闸门,弧形工作钢闸门。弧形工作闸门平直段后设矩形断面下挖式消力池,以1∶4斜坡与进口底板相连,采用底流消能工的布置型式,消力池长27.6 m,深2.6 m,采用现浇钢筋混凝土结构。消力池出口由长10 m的渐变段与下游无压隧洞相连,隧洞全长16.813 km,纵坡0.1%。

由于输水洞设计引用流量较小(10 m3/s),水头较高且变幅大(变化区间4.4~33.4 m),库水位的变化对隧洞内的水流流态影响很大。为防止库水位的变化引起水流闷孔,对工程运行造成不利影响,需要通过水力学模型试验来确定消能方式及消能工尺寸。

2 模型设计

模型设计遵循重力相似准则,同时应满足水流紊动阻力相似。结合建筑物尺寸、试验场地规模、选用的试验材料及可能出现的比尺效应,模型几何比尺确定为1∶15。输水洞模型布置见图1。

除上游库区地形及引水渠段采用水泥砂浆抹面外,模型其它各部分均采用有机玻璃制作,经率定,能够满足相似要求。

3 消能工优化

经过多次的试验对比和观察发现,库水位4 095.0 m为工程正常运行时影响消力池的最不利工况,因此,选择此工况进行消能工比选试验。

3.1 原方案试验

原方案消力池体型见图2。

库水位为4 095.0 m时,闸门出口平均流速约20.00 m/s,最大流速为24.60 m/s,水流在离开水平段进入斜坡段时即产生射流,射流水平长度约7.0 m,可近似认为入水点为水跃跃首,跃前水深约1.9 m,流速最大值约7.27 m/s;跃后水深约4.6 m,流速最大值从底至表分别为0.71,1.05,2.91 m/s;跃长约18.0 m。同时,由于水流的脉动作用,水跃伸缩范围约1.0 m。

由于射流入水时对斜坡的冲击较大,不利于工程安全,且斜坡水跃的跃首伸缩具有不稳定性,为保证闸门运行安全,改善入池水流的流态,以确保消力池在正常运行时的安全,需要对其体型进行修改。

3.2 修改方案试验

修改方案首先对消力池首部连接的扩散斜坡段体型进行修改,以消除射流状态,改善跃首位置及消力池水流流态。经过多种方案的对比试验研究,最终提出了一种比较经济合理的消能设施—反坡式台阶坎底流消能工。

修改方案布置如下:将消力池进口底板向下游延长2.85 m,过渡段的1∶4斜坡两端分别通过半径15.0 m,圆心角为14°的圆弧与进口底板和消力池底板相连,过渡段水平长14.1 m,消力池进口底板高程4 061.6 m;消力池长21.05 m,深2.6 m,尾部改为反坡式台阶坎,第一台阶起点距消力池出口10.0 m,水平长度1.8m,顶高程4 059.8 m;第二台阶起点距消力池出口8.2 m,止于消力池出口断面,起点顶高程4 060.8m,终点顶高程4 061.6 m(图 3)。

同样在库水位4 095.0 m时,水流出闸门后,贴坡面进入消力池,射流现象完全消除。水跃向下游推移,其中,跃首向下游推移约1 m,跃前水深约0.8 m,流速最大值为22.94 m/s;跃尾向下游推移约5.0 m,跃后水深约4.7 m,流速最大值自底至表分别为 2.30,2.01,1.92 m/s;跃长约 21.0 m。同时,水跃基本达到稳定状态,其前后1.0 m的伸缩现象基本消失,水流出消力池后与下游能够平顺连接,可以保证无压洞的安全运行。

4 结果分析

4.1 消力池体型

试验结果表明,下挖式消力池能较好地解决无压输水洞洞内消能问题。

原方案之所以会在闸门出口的水平段末端产生射流,主要是输水洞处于高水位、小开度的运行状况时,闸门出口水流流速较高,而水平段较短,且体型突变较大,引起水流脱离边界。消力池中水跃跃前断面平均流速超过16~18 m/s(平均值为21.04 m/s,最大值达到 22.94 m/s),池内不宜设趾墩、消力墩等辅助消能工。同时,对体型的修改仍需考虑施工难易程度,以尽量简单的体型解决问题。工程处于高海拔的西藏地区,施工及运行后的维护工作更是具有相当的难度。经过多种方案的对比试验,最终选用了修改后的体型,成功地解决了问题。

试验与计算表明,洞内消力池的型式与一般底流消能的消力池相同,其消力池的池深与池长可按一般消力池进行水力设计。

4.2 消能效率

消力池段消能效率计算采用水跃段消能效率计算公式:

式中:Ej为消力池段(水跃段)的消能量;E1,E2分别为跃前、跃后断面的总能量;h1,h2分别为跃前、跃后断面的水深;v1,v2分别为跃前、跃后断面的平均流速。

经计算,原方案消力池段消能效率很低为14.62%,主要因为水流的绝大部分能量在射流冲击斜坡入水时被消散,导致消力池未能得到充分利用。修改方案消能效率为77.66%,有效地利用了水跃消能。

4.3 涌浪高度

原方案无压洞内的最大涌浪高度为0.50 m,已经超过直墙范围,且偶尔会出现较大的冲击波敲击洞顶的现象。造成这种现象的主要原因是在水流的脉动作用下,水跃在消力池前后1.0 m的范围伸缩,导致出消力池后可能产生较大的涌浪,涌浪过大则不利于无压洞的运行安全,SL279-2002《水工隧洞设计规范》规定“采用圆拱直墙形断面时,水面线不宜超过直墙范围”。

通过反坡式台阶坎的调节,最大涌浪高度减小0.25 m,未超出直墙范围,且较大的冲击波消失,满足了安全运行的要求。

5 结语

无压隧洞洞内消能,关键是在消能段消除来流的多余能量,保证洞内不出现明满流交替的现象。同时,由于高水头的巨大能量在通过洞内消能工时被消杀,仅部分动能传至下游,对改善下游水流流态,保护下游环境,保障下游边坡稳定等方面均有积极作用。

洞内消能工遭受高速水流作用的区域主要在闸门出口至消力池中水跃跃首的较小范围,可采用可靠的结构措施和精细的防护来解决高速水流带来的问题。而在满足消能防冲要求,确保工程安全的情况下,则应尽量使消能工的体型简化,以利施工及运行后维护工作的进行。

由于洞内消能实践运行经验尚较少,今后需结合实际工程进行进一步的理论和试验研究,并积极开展原型观测,以验证设计理论和方法,指导工程实践。

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