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HT-L煤气化装置空分预冷系统存在的问题与改进

2011-03-05马军民赵新跃

化工设计通讯 2011年5期
关键词:冷塔冷水机组预冷

马军民,赵新跃

(河南煤化集团濮阳龙宇化工有限责任公司,河南濮阳 457000)

我公司2008年率先采用HT-L航天煤气装置对甲醇原料气系统进行升级改造,淘汰了固定床间歇式煤气炉制气装置,并将煤制气产能由年80kt甲醇增加到150kt甲醇。其中,16 000m3/h空气分离装置采用全低压、透平膨胀、氮水预冷、分子筛吸附、内压缩(液氧)工艺流程,该技术目前普遍应用于国内外大型空气分离装置中。2008年8月空分工序建成投运。

1 预冷系统改造前工艺流程

由透平空气压缩机来的含湿空气(≤96℃)进入空冷塔AT4101的下部,与从水泵WP4101来的外界冷却水在空气冷却塔的下段逆流直接接触,进行质热交换,使空气初步冷却;空气上升到空气冷却塔的上段,与来自水冷塔底部并经过水泵WP4103增压后的冷却水作进一步质热交换,使空气冷却到低于10℃,出空冷塔,进入水分离器WS4101进行水分离,出分离器的饱和空气去分子筛吸附系统。

空冷塔的冷却水来自两个方面:其一,为来自公用冷却水系统,温度为32℃、压力为0.4MPa的冷却水,由水泵增压后进入空冷塔中部作为塔下端的冷却水,与空气进行热交换后,排到循环水系统;另一路从冷却水系统来经管道进入水冷塔上部,在塔内被污氮气冷却,至塔下部流出,由水泵增压后进入冷水机组,进一步冷却到7℃进空冷塔上段。流程见图1。

2 装置运行中存在的问题

空分装置自投运以来,空冷塔出口空气在18℃以上,而设计温度为10℃以下,空冷塔出口空气温度居高不下,导致了以下一系列问题:致使分子筛吸附时间短,CO2含量超标,CO2在冷箱内形成干冰,堵塞管道,冷箱内冷量不足,空气在分馏塔内分离效果差,出氧能力只能达到13 000m3/h,氧量不足,氮气、氧气纯度不合格。使航天气化炉只能以70%的负荷运行,增加了甲醇单耗,提高了运行成本。经过分析,原因如下:①进入空冷塔的冷冻水设计温度在8~10℃,实际运行温度在15℃以上,冷冻水温度偏高是导致出空冷塔空气温度偏高的直接原因;② 冷水机组运行过程中在换热器内换热铜管上覆有一层0.7mm厚的黄白色晶体,严重影响水了冷冻效果,经分析是循环水加药剂的结晶体,在冷水机组进水处加药,但是运行效果并不好。

3 系统技改方案

经过认真研究分析,决定采取以下措施。

图1 预冷系统流程图

3.1 改造水冷塔

将水冷塔由18m加高到21m,延长冷却水与污氮气的接触时间,使污氮气更能够充分被水汽饱和,吸收热量,降低水温。

3.2 改变冷冻水介质

将进水冷塔的循环水改为脱盐水,保证进水冷机组换热器水的质量,避免结垢,提高换热效率,降低入空冷塔水温。

3.3 改造空冷塔(改造示意如图2)

图2 空冷塔改造图

将空冷塔水路改造成两段,在空冷塔上下层填料之间加隔板并打DN100孔,然后在孔上焊接高1.2m的DN100钢管,在出水管路加调节阀以控制上段液位。来自冷水机组的冷冻水进入空冷塔上段上部,从上段的下部流出,进入水冷塔上部,水冷塔的冷冻水从底部流出,经冷冻水泵增压冷水机组冷却后到空冷塔,空冷塔下段仍由循环水冷却。这样,空冷塔上段的冷冻脱盐水经空冷塔上段、水冷塔、冷水机组,形成闭环。

3.4 改造后工艺流程

空气从下部进入空冷塔,与从冷却水泵来的冷却水在空气冷却塔的下段逆流直接接触,进行质热交换,使空气初步冷却;空气上升到空气冷却塔的上段,与来自水冷塔底部与冷冻脱盐水作进一步质热交换,使空气冷却到低于10℃出空冷塔,进入水分离器WS4101进行水分离,出分离器的饱和空气去分子筛吸附系统。一路来自公用系统的温度为32℃、压力为0.4MPa的循环水,由水泵增压后进入空冷塔下段顶部,与空气进行逆流热交换后,排回到循环水系统;一路来自公用系统的脱盐水进入水冷塔,在塔内被污氮气饱和冷却,经过水泵增压后进入冷水机组进一步冷却,输送到空冷塔上段,冷冻脱盐水在空冷塔上段与空气逆流换热后从塔上段底部流出,进入到水冷塔上部,形成闭路循环。技改后流程示意见图3。

图3 预冷系统技改后流程图

4 技改后的运行效果

增加水冷塔高度,充分利用污氮气降温效能,使出水冷塔冷冻水降到11~17℃,相对改造前降低了3℃,较大程度缓解了冷水机组的制冷负荷;空冷塔技改为上下两段,上段冷冻循环水改为闭环式的循环脱盐水,降低了冷量的损失。技改投运以来,未发现冷水机组换热器、水冷塔填料、空冷塔上段填料结垢现象,提高了各换热器效率,使空冷塔出口温度降到了8℃以下。此次预冷系统的改造效果良好,为纯化、分离的正常运行提供了保障,使氧气产量提高到了15 000m3/h,确保了HT-L航天气化炉的用量,为HT-L航天气化装置达标达产及长周期经济运行打下了坚实的基础。

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