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电除尘器振打中的问题及对策

2010-11-15柳志均

浙江电力 2010年6期
关键词:卡死锤头减速机

柳志均

(浙能镇海发电有限责任公司,浙江 宁波 315208)

电除尘器的振打是除尘过程的重要环节。通过振打使捕获的粉尘从阳极板、阴极线上落入灰斗,是保证电除尘器高效运行的重要条件。深入了解和研究电除尘器的振打问题,对正确设计振打装置、提高振打装置维修质量等具有重要意义。

1 振打类型简介

常见电除尘器振打装置可分为电动机械式、电磁脉冲式2种类型。

1.1 电动机械式振打

电动机械式振打装置一般以约0.5 kW大小的电动机作为动力,通过摆线针轮减速机或蜗轮蜗杆减速机带动振打轴转动。振打轴上一般按电场同极距的间隔(常见的有300 mm和400 mm 2种同极距),装上由曲柄、连杆(或称为锤臂)、锤头等组成的锤头组件,每个锤头对准一排电极的承击砧,振打轴旋转一周,每个电场的各电极轮流被锤头振打一次。目前国内电除尘器的振打装置大多采用电动机械式振打装置,安装于阳极排底部侧面及阴极大架上部、中部,其特点是结构简单,但不易调整振打力大小。图1为常见电除尘器振打锤击机构。

图1 电除尘器振打锤击机构

1.2 电磁脉冲式振打

电磁脉冲式振打装置主要由电磁线圈和圆柱形锤头组成。电磁线圈通电时产生吸引力使锤头提升产生势能,断电时借助锤头上升时被压缩的弹簧力和锤头自重使锤头下落,通过振打杆将振动力传给阳极板或阴极线。通过调整线圈所受的电压幅值和通电时间间隙,可以调整振打加速度大小及振打频率。该方式以前在进口的电除尘器中(如美国GE公司产的电除尘器的阴极振打中)使用较多,近几年也逐渐为国产电除尘器采用。装置常设置于电除尘器的顶部,其振打力大小和振打周期易于调整。

2 振打中存在的问题及解决办法

2.1 掉锤、掉砧

振打锤头或承击砧脱落时,除了影响对应电极的振打清灰效果外,还会造成整套振打机构故障,有的还影响到出灰系统的正常运行,造成输灰仓泵堵塞及出灰柱塞泵卡住。

经分析,主要原因有:安装时,锤击机构中紧固螺栓与螺母拧紧力不足;拧紧后螺栓与螺母点焊强度不够或者漏焊;锤击机构设计不合理,在振打过程中,曲柄销孔、连杆销轴受到附加力作用,使销孔、销轴超前磨损并发生局部断裂。

这类问题的解决办法有:在振打机构维修时,制定规范的维修工艺,确保紧固件的点焊防松质量;振打检修后,锤头与承击砧在振打接触时,应为良好的线接触状态,线接触长度应达到锤头厚度的70%;校核锤击机构的转动惯量、质量、安装位置是否符合不产生附加力的要求。

2.2 振打轴卡死

振打轴卡死时,造成对应电场的极线、极板积灰严重,有的还引发振打电机烧毁、减速机损坏、阴打电瓷转轴断裂、振打轴联接部位脱开等故障。

2.2.1 原因分析

(1)安装时振打轴的位置不正,整根轴各支承点不在同一中心线上,振打轴与减速机输出轴中心偏差过大,使振打轴旋转时阻力矩过大。

(2)安装时锤与砧的吻合位置不正(包括未充分考虑热膨胀的位移),锤击部位磨损严重,造成锤与砧咬合、卡死。

(3)尘中轴承过度磨损后振打轴下沉,使轴卡死。

(4)尘中轴承的轴向定位轴承固定强度不够,使轴产生轴向位移,最终造成振打锤与尘中轴承支架之间卡死。

(5)振打轴检修后锤头未恢复正常状态,或振打电动机更换后转向反向,造成振打锤与承击砧之间卡死。

(6)多种因素(如位置不正、轴过长、尘中轴承磨损等)的综合作用,使振打轴在运行中发生跳动,造成锤头打空后与承击砧之间卡死。

(7)灰斗堵灰后灰位上升,将整根振打轴埋住,也会引起其卡死(大多数发生在开机阶段的第一电场前侧阳极振打)。

2.2.2 解决办法

(1)为防止阳极振打锤头卡在固定承击砧的两块夹板之上,检修时用适当大小的钢板块将夹板上部槽沟覆盖焊牢。

(2)对于长度10 m以上的振打轴,热态工况的膨胀量很大,约有20 mm。为此,在振打改造时把中心定位轴承设置在振打轴中部,使振打轴热态下沿两端膨胀,以减少锤头与承击砧的对中心偏差,使振打对中心良好。

(3)及时更换磨损量大、凹陷严重、容易咬死的锤头、承击砧。

(4)充分利用检修机会,加强对尘中轴承的检查与维护,检修时,振打轴的同轴度公差控制在3 mm以内。

(5)振打检修完毕,务必将锤头复原,电动机装复后先试转向再与振打轴相连。

(6)布置位置有条件时,可将侧面振打改为双面振打,使振打轴的长度缩短一半,克服因长轴容易引起的振动或跳动。

(7)发现灰斗堵灰、灰位上升时,应停运阳极振打,避免卡轴烧电机,待堵灰排空后再试转振打。

2.3 振打电瓷转轴或万向节断裂

振打万向节断裂或电瓷转轴断裂时,表面上振打电机与减速机在运转,实际电场内部振打轴未工作。经分析,主要原因为:

(1)当振打轴卡死时缺乏有效的机械过载保护,传动装置中空套零件内锈蚀或进入杂物使活动部件咬死,保险片形同虚设;部分自制保险片的拉断力过大;有的振打机构无保险片,且电气过载保护效果差。

(2)少数的万向节、电瓷转轴质量差。可采取的解决办法有电除尘器停机时做好振打传动机构的保养检查,防止空套件锈住;做好自制保险片拉断力测试;提高电气保护的灵敏度与可靠性。

2.4 顶部电磁振打线圈烧毁

顶部电磁振打线圈烧毁会直接导致对应电场无法振打。顶部电磁振打线圈烧毁的主要原因:

(1)振打机构活动部位位置偏移或中间进入杂物,例如铁锈片、弹簧碎片等,使机构上升受阻,线圈承受持续大电流。

(2)振打控制装置故障使线圈长期通电。

(3)电气过负荷保护不起作用。

(4)部分线圈质量差。

可采取的解决办法:选用高质量线圈;加强对顶部电磁振打的点检,发现有电磁振打声音弱、振打行程短的迹象时,及时进行处理,避免故障扩大。

2.5 振打加速度及振打周期

振打加速度不足时,振打清灰效果差,极线、极板积灰严重,导致电场参数异常,除尘效率下降,但是振打力太大,从极板上剥离的粉尘不易形成片状或团状降落,而是呈细粉尘状降落易被烟气流再次卷走,产生二次飞扬,也会使除尘效果变差,并且会加剧电极的超前松动。

2.5.1 振打加速度不足

振打加速度不足的原因有:

(1)安装、维护不当造成锤击角度偏差,极线及框架松动,锤头与承击砧固定部位松动使振打加速度衰减严重。

(2)振打加速度设计不合理,有时设计值比实际清灰所需值小,有些电场的阴极线过长造成极线接受的振打加速度低。

对于振打加速度不足采取的主要办法有:加强振打装置的安装、维护质量;根据可能出现的最恶劣情况设计振打加速度大小,然后决定采用何种振打方案。有些灰的比电阻很高,粘附性又强,即使设计采用尽可能高的振打加速度,也不能保证取得良好清灰效果。可采用烟气调质等方法使粉尘比电阻下降,减少粉尘的静电吸附力;也可考虑采用降电场运行参数后(甚至停电场后)进行强制振打,以消除原来较大的静电吸附力对振打清灰的影响。

2.5.2 振打加速度过大

振打加速度过大的主要原因为:锤头重量过大、连杆长度过长,势能大,转化的动能也大。

对于振打加速度过大采取的主要办法有:重新设计锤击机构,选取合适的锤头重量及机构形位参数。

为取得良好振打效果,还应根据粉尘的浓度、粘性、比电阻等情况,对各分级电场设定合适的振打周期。

2.6 振打减速机漏油

振打减速机漏油时,不仅污染环境,还会加速减速机内件磨损,有的直接漏入电动机线圈中,造成电机烧毁。

电除尘器普遍采用摆线针轮减速机,由于高速输入端、低速输出端处的骨架密封圈磨损或输入、输出轴的密封面磨损,导致了减速机漏油。油标碎裂、或油标处的O型密封圈老化,也是减速机缺油的原因。

在镇海电厂4台电除尘器的扩容改造中,将减速机润滑剂由原来的机械油改为二硫化钼润滑脂,效果很好。

3 结语

电除尘器的除尘效率与振打效果密切相关,因此,在振打装置的设计阶段应当综合分析影响振打效果的因素,如最小振打加速度、电极振打频率、振打周期、锤击机构的形位尺寸等;在振打装置检修时应保证检修质量;在振打装置运行中应加强对设备的点检,并根据粉尘特性和电场工况及时调整振打周期。

[1]黎在时.静电除尘器[M].北京:冶金工业出版社,1993.

[2]高香林,胡满银,胡志光.除尘技术[D].北京:华北电力学院,1991.

[3]胡仰馨.理论力学[M].南京:南京机器制造学校,1983.

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