肯尼亚OL KARIA高温地热井钻井技术应用
2010-10-13王龙张子桥张华伟王颖
王龙张子桥张华伟王颖
(1.长城钻探公司工程技术研究院;2.长城钻探公司固井公司; 3.辽河油田筑路工程公司)
肯尼亚OL KARIA高温地热井钻井技术应用
王龙1张子桥2张华伟2王颖3
(1.长城钻探公司工程技术研究院;2.长城钻探公司固井公司; 3.辽河油田筑路工程公司)
地热资源是蕴藏丰富且无污染的清洁能源。因石油、煤炭等传统能源逐渐枯竭,开发地热资源成为未来缓解能源危机的一个重要途径。肯尼亚地下蕴含大量的高温地热资源,OL KARIA是肯尼亚地热面积最大的区块,地热面积大约80 km2。该区块是一个火山喷发岩沉积的开放性隆起构造。在钻井过程中存在地下温度高 (最高可达到350℃),地层严重漏失,定向轨迹控制难度大,钻具磨损严重,卡钻事故频繁,钻井速度慢等技术难题。针对这些问题,长城钻探公司开展了肯尼亚高温地热井定向钻井技术研究,经过近3年的室内研究和现场实践,形成了高温定向钻井、空气泡沫钻井液、钻具防磨损、钻井提速、井筒降温盲钻等高温地热井钻井技术,成功解决了以上难题,现场应用取得了明显效果。
地热井 井筒降温 空气泡沫井眼轨迹控制
1 高温地热井钻井技术
1.1 高温定向钻井
地热井地层温度高,决定了只能使用 E型高温单点测斜仪和井下动力钻具进行定向造斜。造斜钻具组合为:311 mm钻头+高温泡沫螺杆+定位接头+无磁钻铤 (1~2根)+127 mm加重钻杆(15根)+127 mm钻杆。由于使用单点测斜仪进行定向造斜,工具面不稳定,造斜难度大,因此,采用计算法和经验法综合考虑反扭角的大小,提高定向造斜的精确度,并缩短测斜间距,以便对工具面的角度进行小范围调整[1]。为了解决严重的井漏和井眼清洁问题,定向时采用空气泡沫钻井液进行循环。同时,为了保证定向施工顺利进行,在实际施工时制定了以下措施:①尽可能选择低温区和稳定性非破碎岩层作为造斜段;②采用0.5°以下的螺杆,造斜率应控制在每30 m 1.5°~2°之间,以降低定向井眼曲率;③在造斜达到一定角度且方位稳定后,应尽可能使用转盘动力增斜钻进,以提高工作效率;④增斜稳斜段缩短测斜间距,及时控制井眼轨迹;⑤测斜时要向井内注入大量的冷水,减少高温对仪器的影响。稳斜时通常采用的钻具组合为:钻头+双母 (带浮阀)+回压阀+滚子扶正器+钻铤 (2根)+滚子扶正器+无磁钻铤 (1~2根)+钻铤 (6~8根)+127 mm加重钻杆 (12根)+127 mm钻杆。
1.2 空气泡沫钻井液技术
根据地热井的特点,地热井钻井液必须满足以下两个要求:①泥浆密度较低,携砂能力强;②钻井液和处理剂抗温能力高,温度要达到200℃以上。为此,研发了空气泡沫钻井液。在清水中加入适量的发泡剂作为泡沫基液,并根据井深和地层漏失状况在泡沫基液中充入一定量的空气,使泡沫的质量系数达到0.55左右。泡沫钻井液的最大优点是低密度、高黏度。泡沫流体的密度为0.036~0.424 g/cm3,泡沫由紧密而细小且有坚固薄膜的气泡组成,具有较强的表面黏度和强度,因而具有良好的防漏堵漏和保持井眼清洁的作用。在形成泡沫的基液中加入抗高温保护剂HT-1能提高发泡剂的抗温能力,抗温极限从180℃提高到240℃,满足了现场高温施工的要求[2]。
1.3 钻具防磨损
在地热井钻井过程中,由于经常出现严重井漏,钻井液只进不出,钻具磨损严重。通常,2~3口井就需要换一套钻具。为此,设计了专用钻杆保径接头、新型滚子扶正器、钻杆减阻耐磨接头等辅助钻井工具,大大降低了钻具的损坏程度。
1.4 钻井提速
钻头选型是提高钻井速度的关键,该区块钻头问题主要出现在四开段,通过对地层特点、钻头使用难点和已完钻井钻头使用情况的分析,加强了钻头牙轮牙掌保径能力和钻头耐温性能。钻头选型遵循以下原则:
◇800~1 800 m井段,岩性可钻性较好,可使用甲方提供的S86F或江钻生产的 HJ T537GL或MD537,齿型为楔形齿;
◇1 800~2 400 m井段,地层研磨性增强,地温升高,推荐使用江钻生产的 HJ T617GL或MD617,齿型为楔形齿;
◇2 400~3 000 m井段,地层研磨性强,地温达到300℃以上,轴承热损坏严重,推荐使用江钻生产的HJ T637GL或MD637,齿型为球形齿。
通过9口井的试验,单只钻头平均进尺提高了300%,平均机械钻速提高了57.6%。此外,通过改变原来的钻具组合,将螺旋扶正器换成滚子扶正器,机械钻速得到大幅度提高,钻头蹩跳、高扭矩问题也得到了有效缓解。
1.5 井筒降温盲钻
肯尼亚OL KARIA区块是一个火山喷发岩沉积的开放性隆起构造,存在大量熔洞,出现循环完全漏失。为此,采用了井筒降温盲钻技术,就是用清水加一定量的发泡剂代替钻井液进行钻井作业。但在盲钻过程中要经常测试井眼是否清洁。测试的方法是:刚开始盲钻时,先钻井3~4 m上提钻具,停止泡沫流体的注入,静止5 min左右再次下入钻具,测试井底是否有沉砂。如果没有沉砂则开泵继续往下钻进;如果有沉砂,则当钻头接近井底时,开泵泵入高黏钻井液清洁井眼,然后再进行井筒降温盲钻。
2 现场应用
2.1 施工简介
OW-904B井一开钻进 (0~64 m井段),清水钻进,从地表一直钻至表层深度,没有发生漏失,返出良好。二开钻进 (64~322 m),清水钻至109 m,井口返出良好,之后发生完全性漏失,采用清水盲钻至套管深度322 m。三开钻进(322~1 206 m),用空气泡沫钻至定向井段610 m,没有发生漏失,返出良好。定向段后采用空气泡沫增斜钻进,井口返出良好。四开钻进 (1 206~1 838 m),用空气泡沫从1 206 m开始钻进,顺利钻到3 000 m,钻进速度比较快。
OW-904A井是同一平台的另一口地热井,井身结构如表1所示,施工情况如表2所示。
表1 OW-904A井实钻井身结构
2.2 效果评价
2007年,长城钻探公司进入肯尼亚地热井钻井市场,先期钻井速度低,定向难度高,卡钻事故频繁。通过应用高温定向钻井、井筒降温、钻头选型、空气泡沫钻井液等高温地热井钻井技术,成功解决了这些难题。截至2008年12月,共完成了9口井 (表3)。同当地其他公司相比,单只钻头平均进尺提高了300%,使用时间提高129%,平均机械钻速由1.26 m/h提高到6.33 m/h,钻速提高了5倍多,平均钻井周期缩短了18天,取得了明显的效果。
3 结论
(1)在清水中加入适量的发泡剂作为泡沫基液,并根据井深和地层漏失状况在泡沫基液中充入一定量的空气,保持泡沫的质量系数在0.55左右,这样可建立一个良好的循环来保证携岩效果,有效解决井漏问题。
表2 各井段施工简况
表3 地热井钻井情况统计表
(2)高温保护剂HT-1对泡沫钻井液具有良好的抗高温保护作用,能将发泡剂的抗高温极限从180℃提高到 240℃,满足了现场高温施工的要求。
(3)采用专用钻杆保径接头、新型滚子扶正器、钻杆减阻耐磨接头等辅助钻井工具,大大降低了钻具的损坏程度。
(4)在不能建立循环的漏失地层,在保持泡沫注入参数不变的情况下,可采用井筒降温盲钻技术。
(5)采用计算法及经验法综合确定反扭角来提高定向造斜的精确度,并缩短测斜间距,以确保准确的工具面角,提高定向效率。
(6)合理的钻头选型和钻具组合的优化选择是提高地热井钻井速度的关键。
[1]鲁立强,等.肯尼亚OL KARIA地热井空气泡沫流体定向钻井综合技术研究.科学技术与工程,2009(14): 4137-4139.
[2]赖晓晴,等.超高温地热井泡沫钻井流体技术.钻井液与完井液[J],2009(2):37-38.
10.3969/j.issn.1002-641X.2010.10.009
2010-02-04)