静止侧压仪侧向变形控制器设计
2010-08-13钮建定冯蓓蕾胡建平
钮建定,冯蓓蕾,胡建平
(中交第三航务工程勘察设计院有限公司,上海 201612)
0 引言
土的静止侧压力系数K0是土体在无侧向变形条件下,固结后的有效侧向应力σ3与有效轴向应力σ1之比。K0系数是土压力计算不可缺少的重要参数之一。目前室内土工试验最常用的测定K0系数的方法主要采用单向固结静止侧压力仪通过试验获得。静止侧压力仪容器内橡皮膜用来控制原状试样侧壁有效侧向压力。由于原状试样直径与橡皮膜尺寸大小一致,安装试样过程中,试样侧面与橡皮膜的侧壁易产生摩擦,造成试样侧壁扰动;而测定侧向应力时由于橡皮膜与土的试样侧壁之间的凹隙存在气泡,当侧壁受到侧向应力σ3时,这些气泡产生的弹力使得侧向应力≤σ3,以致试验中获得的K0值偏小。通过对一些超固结土和软土的室内土工K0试验结果分析,发现轴向压力与侧向压力关系曲线不通过原点,尤其反映在起始3个点上,造成K0系数过小。本文详细介绍一种静止侧压仪侧向变形控制器(简称变形控制器)的设计思想,该控制器安装在静止侧压力仪容器端口上,安装试样过程中及K0试验时,能消除侧压力仪容器内橡皮膜与土样产生的摩擦,减少试样的扰动程度,并能排除容器内土的侧向与橡皮膜之间的气泡,使得测试得到的K0数据更为客观、真实。
1 设计原理
利用静止侧压力仪连接压力传感器的双通管接头,改成三通管接头,一通与压力传感器连接,另一通连接一个变形控制器。控制器前端有储存纯水的密闭注液筒、压力表、管道等;后端由液压油缸、控制系统组成推进系统。前后两端通过活塞杆U形接口插销铰接,后端动力系统利用活塞杆来回推动前端密闭装置,通过液压系统换向阀的切换,可以驱使油缸内活塞作双向运动,从而带动连接在油缸活塞杆上的注液筒活塞杆的移动,使管道中水产生吸力和推力,通过前端传递到静止侧压力仪的密闭室中,密闭室内的压力使橡皮膜收缩和膨胀,起到收缩后安装试样,膨胀时排出橡皮膜与试样间空气的作用。控制器结构如图1所示。攻克了始终困扰国内外室内土工试验行业的无法精确得到K0系数的难题。
图1 控制器结构示意图
1.1 控制器组成
变形控制器由前端推进部件和后端驱动两大部分组成。后端有油缸,油缸两端各设入口C、D,活塞位于两入口C、D之间,该入口C、D分别连接同一液压系统,形成回路。油缸内设可来回移动的活塞,油缸活塞杆驱动前端,选用市场上标准的微型液压推进系统,略微改进直接使用,相关产品详见液压传动装置系列产品使用说明及相关参数。前端推进部件由注液筒、压力表、外螺纹管接头、活塞杆、输水管、密封圈等组成,外螺纹管接头一端与注液筒连接,另一端通过输水软管与土工仪器静止侧压力仪上一个四通接头连接。注液筒内预设初始压力值,活塞杆的双向移动会引起水压变化,该变化通过输水管传递到静止侧压力仪的密闭室中,就能控制密闭室中橡胶圈的收缩和膨胀。橡胶圈受吸力而膨胀,使土体在安装时避免侧壁摩擦;橡胶圈受推力后收缩,使橡胶圈紧贴土体侧面并排出空气。注液筒用来存储规范要求的纯水,以免水中溶解的空气使水的压缩性增大,引起试样侧向变形。控制器前端剖面示意如图2所示。真空压力表用来监测水中压力值,反映出控制容器内橡皮膜的收缩程度,使得土工试验安全可靠。前、后端两侧部件通过U形接口的活塞杆并通过销轴铰接。输水管的管路和旋塞用来给注液筒注入纯水,作为辅助部件。
图2 控制器前端剖面示意图
1.2 控制器操作步骤
安装土样前准备工作:排除密闭受压室内和测压系统的气泡。其方法是打开静止侧压仪外上侧的排气孔阀,从静止侧压仪外下侧进水孔内注入纯水,当排气孔溢出水时,用手挤压受压室内橡皮膜,或使受压室排气阀口朝上,使受压室中的气泡从排气阀排出。如此反复数次,直至无气泡溢出时为止。排气完毕,关闭气孔阀,拧紧进水孔螺帽。
用校正样代替试样,慢慢放入容器内,开排气孔阀让受压室多余的水从排气孔排出,使橡皮膜平整并紧贴校正样块。关排气孔阀,用侧压力量测系统并逐级施加压力,直至压力达500 kPa。如压力表读数不下降,表示受压室和各管路系统不漏水,然后卸除压力,取出校正样块。
控制器实施步骤:旋开旋塞,净水经过输水管与透明注液筒连通,使活塞处于刻度中间,然后关闭旋塞。操作控制开关处于“进”状态:油压从D进入油缸,随着油量增加,油缸活塞右移,使注液筒内的水产生吸力通过连接管传递到静止侧压力仪密闭室内,变形控制器产生一个吸力,使固结仪内橡皮膜收缩后凹进,试样垂直压入至橡皮膜中间,此时土样侧壁与橡皮膜不产生阻力,降低了软土的扰动性,如图3(a)所示,土样安装完成。
操作控制开关处于“退”状态:油压从C进入油缸,随着油量增加,不断推动油缸活塞杆左移,油缸活塞杆通过销轴把压力传递到注液筒内,再由注液筒活塞杆通过连接管推进到静止侧压力仪密闭室内,变形控制器产生的推力,通过水压力传递到橡皮膜,橡皮膜受推力后膨胀,橡皮膜紧贴土体侧面,橡皮膜与试样之间气泡从排气阀中溢出,然后关进水阀,使容器处于密闭状态,完成测试K0前的所有准备工作,如图3(b)所示。这时土工试验施加轴向应力后得到的侧向应力为最佳,K0数据也最为真实,达到本发明的目的。
图3 侧向控制器作用示意图
2 测试与应用
我们对2台JCY型静止侧压力系数固结仪加装了侧向控制器,在上海国际航运中心洋山深水港区二~三期等多个工程中,采用了该项技术进行静止侧压力系数K0试验,绘制了大量有效轴向压力与有效侧向压力关系图,发现初始几个点有效侧向应力偏小的现象得到改善,曲线线性回归基本过原点,取得良好效果,K0数据更为真实,绘制曲线如图4所示。
图4 σ1′- σ3′关系曲线
3 结论
本设计采用液压系统驱动油缸内活塞双向移动,从而带动注液筒中的活塞杆跟随运动,使得注液筒中的净水产生的压力,传递到静止侧压力仪的密闭室中,控制橡皮膜收缩和膨胀,保证了静止侧压力系数K0的准确,丰富和完善了这一领域的测试手段。若采用机械或手工驱动,成本会更低,不妨也是一种尝试。
该装置占用空间小,低噪音,结构简单,操作简便,效果明显,值得推广使用。
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